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1500×4500熱礦振動輸送機在燒結生產中的運用 木(mu)屑顆粒機(ji)|秸稈(gan)顆粒機(ji)|秸稈(gan)壓(ya)塊(kuai)機(ji)|木(mu)屑制粒機(ji)|生物質顆粒機(ji)|富通新(xin)能源 / 12-12-09

0、概述
    熱礦振動輸送機利用振動技術,使承載構件產生定向振動,推動物料前進,以達到輸送和給料目的,振動輸送是散狀物料短距離輸送和給料的理想方法。我廠1996年新建的Ⅱ燒結塊生產系統,在單軸破碎機和齒輥破碎機之間,安裝了一臺1500×4500熱礦振動輸送機,代替原工燒結塊生產系統中的1#鏈板運輸機,實現燒結塊的輸送和對齒輥破碎機的均勻給料。振動輸送機與鏈板輸送機相比,具有以下優點:
    ①輸送物料均勻、穩定,對后續流程沖擊小。
    ②結構簡單,比鏈板運輸機的牽引件和潤滑點少,維修保養工作量少且簡單。
    ③容易實現密閉式輸送,改善勞動條件,對高溫、多塵物料輸送特別有利。
    ④功率消耗小,由于振動輸送機結構簡單,單位長度內設備重量小,造價低,投資及經營費用低。
1、結構組成及工作原理
1.1基本結構
1500×4500熱礦振動輸送機采用二次隔振的結構型式,由振動槽體、激振器及傳動裝置、彈性元件、隔振框架和二次隔振彈簧組成(見圖1)。
 皮帶輸送機斗式提升機
1.1.1槽體
    槽體由大梁、側板、小梁和給料板組成。大梁支撐激振器,用螺栓將大梁固定在側板上,振動力通過大梁傳到側板,并通過側板分配到小梁上,小粱與側板采用鉚接,小梁與側板、大梁一起構成物料輸送的框架。工作時,給料板直接與物料接觸,且溫度高,為易損件,故給料板與小梁采用可拆卸的螺栓聯接,并于螺栓與螺母之間增加熱伸長補償性的蝶形彈簧,以防止在熱物料高溫作用下螺栓因應力松弛造成松動。
1.1.2激振器與傳動裝置
    激振器由箱體、偏心塊、調整柱塞、齒輪、主動軸和從動軸組成。偏心塊在軸上對稱布置在箱體的兩側,調整偏心塊上的柱塞位置及個數,便可改變激振器的振動力。在激振器傳動裝置中,電動機固定在基礎上,電動機與激振器間采用萬向聯軸器連接。
1.1.3彈性元件
    由于輸送物料為熱料,振動輸送機采用金屬螺旋彈簧作為一次隔振的彈性元件,彈簧為易損件,為了提高使用壽命,除采用較好的材料和嚴格的熱處理工藝外,還進行了噴丸處理。
1.1.4隔振框架和二次隔振彈簧
    隔振框架和二次隔振彈簧組成二次隔振系統,進一步減少對設備基礎的振動沖擊。一次隔振的彈性元件支托在隔振框架上,二次隔振彈簧支承在基礎上,支撐隔振框架。
1.2工作原理
    電動機通過萬向聯軸器帶動激振器偏心塊產生周期性變化的激振力,使得物料承載槽體產生簡諧振動,當物料進入槽體后,包括物料在內的整個振動系統處于共振狀態,物體在槽體垂直方向的受力方程式為:
皮帶輸送機斗式提升機
2、使用狀況
2.1存在問題及原因
    1500×4500熱礦振動輸送機自投產后,因設計原因及工作環境惡劣,曾多次出現故障,嚴重影響生產。
2 .1.1激振器地腳螺栓易松動剪斷
    激振器通過12個M30的螺栓安裝在振動槽體的底板上,振動槽體上安裝的激振底板是先加工好表面再焊接在槽體大梁上,由于焊接產生變形和平面偏差,安裝時激振器與底板不能完全貼緊,在使用過程中產生松動,造成12個螺栓受力不均勻,受力最大的螺栓先被剪斷,其余螺栓依次被剪斷。
2 .1.2振動槽體易產生疲勞裂紋
    振動槽體的工作溫度達800~1000℃,在高溫和振動力的作用下,工作條件十分惡劣,振動槽體的疲勞損壞已成為設備故障的主要原因。給料板是振動槽體中最易出現疲勞裂紋的部件,給料板外型尺寸為1500 mm×4500 mm×30 mm,面積大,厚度薄,為整塊結構。溫度分布不均(中間高兩側低),造成各部分膨脹程度不同,引起給料板中部上拱變形.內應力集中,在高頻振動力作用下,應力集中處產生疲勞裂紋,并逐漸擴展、開裂,最終引起疲勞損壞。
2.1.3激振器軸承壓蓋螺栓易松動,壓蓋退出,引起激振器失效
    激振器內部由一對齒數相同的人字齒輪傳動,單個人字齒輪由兩個斜齒對稱組裝而成,只有當兩個斜齒輪的加工精度和安裝對稱度完全相同時,兩個斜齒輪產生的軸向力大小相等,方向相反,互相抵消,人字齒輪傳動時才不產生軸向力。而實際斜齒輪的加工精度和安裝的對稱度不可能完全滿足上述要求,因此,人字齒輪傳動時,通過軸承和軸承壓蓋的傳遞,對軸承壓蓋螺栓產生軸向拉力,軸承壓蓋本身的振動亦對螺栓產生大小、方向周期性變化的剪切力,在這兩種力的長期作用下,軸承壓蓋螺栓易產生松動和剪斷,壓蓋退出,造成激振器失效。
2 .1.4激振器潤滑油漏損、干燥,軸承燒壞
    工作環境溫度高,激振器軸承壓蓋螺栓易松動,引起密封不嚴是齒輪潤滑油揮發、干燥、漏損的主要原因。高溫同時使軸承潤滑脂二硫化鉬熔化,流離軸承,箱體內的齒輪油又因擋油環不能甩入軸承,造成軸承缺油引起軸承燒壞。
2.1.5輸送能力過小,造成堵料
    由于不斷擴產,產量由7.5萬t增長到10萬t,燒結機車速提高,小時結塊率提高,設備輸送量增加了1/4,將激振器四偏心塊柱塞全部配齊,使振動力最大,仍不能滿足生產需要,經常造成輸送不暢與堵料,嚴重時一天出現兩次堵料故障。
2.2解決措施
    為保證設備正常運轉,滿足生產需要,在日常設備管理上,強化點檢、巡檢制度,確保對設備存在的隱患及時發現,處理在萌芽狀態,操作上嚴格按操作規程進行;同時針對上述問題,對設備本身采取以下改進措施。
2.2.1改進激振器地腳螺栓材質和安裝工藝
    在振動槽體激振器底板和激振器底座地腳螺栓孔內設計一個襯套,改善地腳螺栓的受力情況;地腳螺栓由普通Q235材質螺栓改為機械性能較佳的35CrMo材質螺栓,提高抗剪切能力。安裝時,12個地腳螺栓均勻鎖緊,盡量使激振器與底板貼緊,先運行4h停機緊固一次,運行8h后再緊固一次,最后電焊點死,通過加套和對螺栓材質的改進,有效地減少了激振器地腳螺栓剪切故障。
2.2.2改進給料板材質和結構
    將振動槽體給料板材質由ZGCr22NiTi鑄鋼改為耐熱、耐磨性較好的ZG35Cr24Ni7SiN鑄鋼;同時將給料板整塊結構改成三塊組成的結構,塊與塊之間用楔槽分離和密封。塊間的縫隙為給料板熱膨脹留設了空間,減少了熱應力,設置楔槽防止漏料。通過改進,有效地抑制了給料塊開裂現象。
2.2.3改造激振器
    嚴格激振器人字齒輪的加工工藝,兩個人字齒輪在制造加工時必須用同一銑刀加工斜齒,兩個斜齒輪裝配成人字齒輪時配鉆并用緊固螺栓,嚴格保證兩斜齒的對稱度,最大限度地減小人字齒輪傳動時產生的軸向力,從而減少對軸承壓蓋螺栓的軸向拉力。用Ø8的圓鋼制成一個直徑與軸承壓蓋螺栓孔距一樣大小的鋼圈,把單個壓蓋的一組壓蓋螺栓之螺栓頭全部焊在鋼圈上,消除壓蓋螺栓的自轉,防止壓蓋螺栓的松動、退出。
2.2.4改進激振器潤滑系統
    取消激振器軸承內側擋油環,采用3#鋰基質潤滑油潤滑。增加一臺U:4AE型電動油泵,用高壓軟管聯接到激振器上,每8h開5~10 min,對激振器滑狀態,解決軸承燒壞的問題。
2.2.5增大振動頻率和振動槽體傾角
    適量增大振動槽體的傾角和振動頻率,能增加物料在振動槽體的運動速度,達到增加振動輸送機輸送能力的目的。通過現場實踐,把槽體的傾斜角度從50增大到60,將變頻器的振動頻率從50 Hz增至55 Hz,振動輸送機輸送物料比較暢通,物料也不會因振動拋擲劇烈而漏料,基本上解決了振動輸送機因輸送能力小而造成的堵料問題。
3、結束語
    1500×4500熱礦振動輸送機自投產以來,針對出現的故障問題,通過對其給料板的結構、振動槽體傾角、激振器及激振器潤滑油系統的不斷改進、完善,提高了設備使用的可靠性,滿足了生產的要求,為工廠取得了可觀的經濟效益和社會效益。未改進前每年需更換3~4塊給料板、兩臺激振器,改進后一年只需更換一塊給料板,基本上不需更換激振器,每年節約設備成本約30萬元。同時每年減少因熱礦振動輸送機故障造成生產流程停機時間約60 h,且極大地降低了維修強度。通過實際運行,證明振動輸送機的改造是有效和可行的。
    三門峽富通新能源銷售輸送機、皮帶輸送機、刮板式輸送機、斗式提升機等輸送機設備。
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