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SCD1250槽式輸送機掉軌故障解決及維護 木屑顆粒機(ji)(ji)|秸稈顆粒機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木屑制粒機(ji)(ji)|生物(wu)質顆粒機(ji)(ji)|富通新能(neng)源(yuan) / 14-01-18

    6 000t/d生產線熟料輸送采用SCD1250 x104 448mm槽式熟料輸送機(統稱拉鏈機)。2007年7月試運轉初期,由于窯投料量小,拉鏈機負荷輕,所以運轉較為正常。隨著投料量的增大,中控顯示拉鏈機電動機電流超過180A(額定電流164.3A),從攝像頭反饋的畫面看,拉鏈機料斗向外溢料,且紅料較多,尾部支座移位,軌道變形,拉鏈機掉軌,滾輪因開焊而掉落較多,頭部液力偶合器易熔塞竄油,被迫止料停窯處理。
1、故障原因分析
    1)設備和土建設計安裝方面的原因
    該設備在安裝時,由于土建在施工時將熟料儲庫的標高高出原設計18cm,導致拉鏈機的傾角由原來設計的45。變為目前的46.50,熟料自料斗內溢出后,流向拉鏈機尾部。拉鏈機尾部沒有設計巡檢通道,熟料溫度較高(約150℃),巡檢工無法進入地坑清料,導致積料增多,尾部軌道支架變形。
    2)入窯生料波動大,熟料結粒差,大量的細顆粒熟料在通過篦冷機篦床冷卻時,MFR調節閥會因料層阻力增大而全部打開,這樣會造成拉鏈機溢料。如果窯的投料量不及時減少,拉鏈機因負載過大增加瞬間溢料的頻次,滾輪支座與料斗焊接部位開焊而脫落.拉鏈機掉軌。
    3)拉鏈機過載電流設置偏高,過載時沒有自動跳停,造成液力偶合器安全易熔塞芯熔化竄油。
2、解決措施
    在拉鏈機角度無法變更的情況下,采取如下解決措施:
    1)改進生料配料,提高人窯生料合格率,改善熟料的結粒狀況。首先對生料均化庫計量系統進行改造,針對稱重倉下料不暢的問題,專門增設一臺功率為18.5kW的D型離心風機;針對計量不夠精確的問題,專門購進一臺DLM型固體流量計以替代原調速皮帶秤;其次調整出磨生料三率值:KH由0.98±0.02改為0.99±0.02.SM由2.7±0.1改為2.8±0.1,IM由1.45±0.1改為1.4±0.1。
    2)由于拉鏈機受到較大沖擊,為防止逆止器失效,經與設計院協商將逆止器更換為大一個型號的,同時更換高低速尼龍棒。
    3)電動機達到正常轉速,拉鏈機運行速度慢,沒有達到額定轉速,導致拉鏈機料斗內物料增多超載,液力偶合器易熔塞熔化竄油。經查,屬液力偶合器輸出功率不足所致。檢查發現液力偶合器滲油,造成充液量不足。補充工作油液至正常運行要求。
    4)借助磁力線柱對變形的軌道重新進行校正,使兩條并列軌道的軌距偏差不大于t3mm(設計要求為+2mm,由于拉鏈機受損較重,可適當放寬),同一垂直截面上兩條并列軌道面高差不大于2mm。
    5)由于正常運轉情況下,電流一般在90—120A,因此,將電動機過載電流設定為120A。拉鏈機過載跳停時,采取適合的減料措施,以防止出現掉軌事故。
    6)在每套滾輪的支架上焊接筋板,增強支架強度,以防開焊。
    7)在拉鏈機尾部增設巡榆通道,以方便巡檢。
3、日常維護及效果
    1)經常檢查電動機及減速器的運行聲音、溫度、電流和振動,如有異常變化應及時予以排除。
    2)經常檢查液力偶合器結合面、軸端是否有滲油現象,如有應及時更換密封圈。工作油液要按規定加入,充液量過多,運轉時會引起溫升,產生壓力使液力偶合器損壞、易熔塞噴油;充液量不足,會使軸承得不到充分的潤滑而縮短壽命,且使主機達不到額定轉速,仍會產生溫升使易熔塞噴油而導致拉鏈機停機。
    3)要經常檢查滾輪支架是否開焊。對于同一側連續兩個滾輪開焊要特別注意,必要時停窯處理。若發現個別滾輪支座輕微開焊,可在不停窯情況下處理,但時間不得超過10min,否則篦冷機篦下壓力過高,會導致篦床壓死而不得已停窯,造成被動。
    通過一年來的運行,拉鏈機基本平穩,再沒有發生掉軌事故,從而確保了窯的連續穩定運行。


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