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板鏈斗式熟料輸送機托輪跑偏掉道的分析及解決 木屑顆(ke)粒機|秸稈(gan)顆(ke)粒機|秸稈(gan)壓塊機|木屑制粒機|生物質顆(ke)粒機|富通新(xin)能源 / 13-12-12

    我廠SDBF800×60990型熟料板鏈斗式輸送機斗速為0.25m/s,斜面傾角為450,輸送距離為58m。自1995年7月投產以來,由于設計不夠完善,一直存在托輪跑偏的問題。
    由于輸送機整體跑偏,一側托輪的限位片和鐵軌接觸,長期的摩擦使鐵軌內側部分磨損,鐵軌間距變寬,使另一側的托輪與鐵軌的搭接面越來越小,有的只有10~ 20mm,托輪極易沖出鐵軌,導致掉道事故的發生。由于鐵軌不能根據托輪的跑偏作出相應的位置調整,只能多焊護鐵,防止托輪沖出鐵軌。但掉道的事故還是經常發生。
1、原因分析
    1)支架變形
    支架結構見圖1。
    由于輸送機傾角較大,在頭輪處斗子傾倒熟料時,個別大塊的物料從斗子口蹦出,回落到輸送機底部堆積。有的料塊在托輪運轉過程中掉到輸送機底部,卡在下部橫擔槽鋼處。使運轉到這兒的斗子接連被卡住刮壞,直到電動機過載跳停。嚴重時有40多個斗子被刮壞,鏈板被拉斷或彎曲變形,上下橫擔槽鋼被斗子擠壓彎曲變形或開焊,導致支架變形。維修時對支架的變形重視又不夠。隨著刮斗子次數增多,支架變形越來越嚴重,在支架上的鐵軌就隨著支架的變形而偏離輸送機的中心線,引起托輪跑偏掉道。
    2)原支架設計不夠完善。支架靠地腳螺栓和橫擔槽鋼固定,支架的間距為2. 5m(彎道處間距為1. 79m)。由于支架聯接結構簡單,穩定性差,易變形,發生跑偏現象時無法處理。
    3)鐵軌上的角鋼托板用2個M16×40的螺栓與支架相連。鐵軌角鋼托板因疲勞而彎曲,對鐵軌的位置和托輪掉道有一定影響。
    4)管理不善。沒有及時清理輸送機底部的積料,對托輪的潤滑、螺栓的松動維護不夠,使托輪不轉或脫落造成板鏈局部蹋腰,失去平衡而刮到底部的物料上,鏈節間的聯接銷處的鎖片掉落不能及時發現,銷軸竄出,板鏈聯接斷開,這樣板鏈松緊不一,更易產生掉道。
2、改造方案
    將不可調的鐵軌改造成可左右或上下調整的鐵軌,對支架結構進行加固防止變形。改后支架結構見圖3。
    準備160×1130和160×1260槽鋼,在每個槽鋼上鉆2個長圓孔,孔距為800mm,2種槽鋼的孔位置分別對應。加工∠150×150×150和∠150×150×120角鋼,并在角鋼上分別鉆1個50×20橫向或縱向長圓孔。準備8×170×180的鋼板、8×240×350三角形鋼板和M18×60的螺栓若干。槽鋼及角鋼結構見圖4。
改造分上下兩部分。
2.1  上部分改造
    1)將原支架立柱上部割去147mm,去除支架上部的橫擔槽鋼及原鐵軌上的角鋼托板。
    2)將160×1260的槽鋼,槽口向下并保持水平焊在己割好的立柱上,用8×240×350的三角形鋼板對支架加固焊接。
    3)把160×1130的槽鋼坐在160×1260的槽鋼上,槽口向上,用2個M18×60的螺栓在長圓孔中穿過緊固。在160×1130槽鋼的兩端焊8×170×180的鋼板作鐵軌底板,在底板上焊接鐵軌。輸送機托輪的高度保持不變。
    上面的槽鋼比下面的槽鋼稍短是為了上面的槽鋼左右調整時方便。
    運轉時如果發現托輪跑偏,須調整鐵軌時,松動M18×60的螺栓,可左右移動160×1130槽鋼至合適位置,擰緊螺栓即可,只須5~lOmin,不影響窯的運轉。
  2.2  下部分的改造
  1)割去原鐵軌的角鋼托板。
    2)在鐵軌上焊接∠150×150×120的角鋼,在立柱上焊接∠150×150×150的角鋼,兩角鋼背面相對,用M18×60的螺栓從L兩角鋼上的長圓孔中穿過緊固,并且保持原托輪的高度不變。因為立柱上焊的角鋼為縱向長圓孔,鐵軌上的角鋼為橫向孔,因此需對鐵軌左右調整時,松開螺栓即可在立柱上的角鋼上水平移動鐵軌。如需要調整鐵軌高低時,可以在立柱上的角鋼與鐵軌之間加減墊鐵進行調整,省時方便快捷。
    角鋼和立柱及鐵軌間聯接見圖5。
3、改造后效果
    2001年春檢時用8d時間對所有支架進行改造,費用約5萬元;同時加強了崗位巡檢、維護的力度,發現跑偏時及時調整(每調整1次可持續1年左右)。據2002年統計,設備運轉率由改造前的77.1%提高到98.7%。未發生過掉道事故。

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