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板鏈式輸送機結構改進 木屑顆粒機(ji)|秸(jie)稈顆粒機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑制粒機(ji)|生(sheng)物質(zhi)顆粒機(ji)|富通(tong)新能(neng)源 / 13-12-11

    兩條水泥生產線,共使用3臺板鏈式熟料輸送機,最長的58.5m,短的為9.77m,均為“水平+傾斜”布置,整機由頭輪裝置、運行鏈條及料斗部分、尾輪及張緊裝置、機架、運行軌道和驅動裝置等組成。投產多年來因熟料輸送機運行鏈條等故障導致窯運轉率降低10%~15%,嚴重影響生產,為此,我們就其使用中存在的問題逐步進行了改進,使用效果良好。
1、板鏈式熟料輸送機結構分析
1.1  1號板鏈式輸送機結構分析
    l號板鏈機長58.5m,鏈條速度:0.248m/s,節距0.4m。傳動鏈由內外鏈板、滾輪、銷軸、長軸、軸套及卡板等組成(見圖1)。
    銷軸一端開有兩條對稱且相互平行的凹槽,用于安裝固定銷軸與外鏈板相互轉動的卡板,設計為間隙配合,卡板與銷軸形成間隙配合相互轉動磨損,卡板失去定位作用:同時卡板定位作用好壞取決于銷軸、卡板及鏈板相互配合加工尺寸的精度、選取材料等,卡板選取Q235鋼板制作,強度耐磨性不能滿足使用要求,兩條對稱且相互平行的凹槽很快磨損。
    滾輪既是傳動部件,又是運行鏈條及料斗部分、熟料的支撐部件,運行中因滾輪、銷軸、軸套之間是相對滑動轉動,較滾動運動磨擦阻力大,磨損快,雖然設計有潤滑油杯,由于工作量太大無法實現。滾輪過頭尾軸又是傳動部件,曾在軸套內改裝滾動軸承,效果也不理想,滾輪過頭尾輪軸承受擠壓力過大,損壞頻繁,發現不及時,造成輸送機卡死,鏈板、料斗拉壞。
    滾輪、銷軸、鏈板磨損過快,一般運行不到1年就需要對全部滾輪、銷軸、鏈板集中更換1次。由于銷軸轉動磨損鏈板孔,積累到一定程度使得輸送鏈過度松弛,而且又缺乏必要的防跑偏裝置,鏈條節距發生變化,左右鏈條長短不一,輸送鏈的縱向擺動沒有得到有效的限制,造成輸送鏈整體易跑偏,嚴重時滾輪直接從軌道上掉下來,形成脫軌;銷軸一端無卡板,更容易.自由轉動,外鏈板與銷軸磨損更快,鏈板多數為橢圓孔。其主要原因是:配合間隙過小,外鏈板與銷軸現場裝配困難:過大,相互轉動磨損。
    由于設計結構缺陷,鏈條運行過程中阻力過大,卡板固定螺栓被剪斷,起不到定位作用,鏈板、卡板等磨損頻繁,要保證設備長周期、安全可靠運行,就必須在卡板、銷軸的材料選擇、加工工藝的制定及安裝維護等方面提出嚴格的技術要求,才能達到正常可靠運行的目的,這樣制造成本大幅度上升。雖然采取了一些措施,但未從根本上解決問題,維護工作量仍然較大,效果不理想,一有停機時間,就需對磨損鏈板.卡板、卡板連接螺栓等進行檢查更換。統計表明,每年配件、維護費用較我公司同類型設備高20%—25%。
1.2 2號板鏈式輸送機結構分析
    2號板鏈機長38.2m.鏈條速度0.3 m/s,節距0.4m。與第一種結構相比,傳動鏈中增加了連接銷軸、軸套,滾輪僅起運行過程中物料、鏈條及料斗部分的重量支撐作用,滾輪內設計安裝了滾動軸承,運行中摩擦阻力大幅度降低。轉動中的干摩擦響聲大大減小,運行平穩,電機電流下降。但軸套過頭輪時,與鏈輪單面擠壓磨損,軸套被單面磨損,斷面呈橢圓形狀,磨損后從輪齒中不易脫開,運行中振動。
    外鏈板與銷軸采取扁方定位,較第一種合理,但鏈板與銷軸配合間隙較大,鏈板選取Q235材質,強度耐磨性較差,一旦鏈板孔不均勻磨損后,鏈條節距發生變化,左右鏈條長短不一,易跑偏出軌,擋圈很快被擠掉,銷軸串動脫開。
1.3 3號板鏈式輸送機結構分析
    3號板鏈機設計長度9.77m:鏈條速度0.2m/s;節距0.315m。與第二種結構比較,除傳動鏈中保留連接銷軸、軸套外,增加了轉動滾套,當內外鏈板過頭尾輪相對屈伸時,滾套可繞銷軸、軸套自由轉動,節點受力更為合理,減小摩擦阻力,克服了第二種結構的缺點,但采取了第一種結構的卡板固定方式,當銷軸與軸套擠死或轉動不靈活時,卡板螺栓很快被剪斷,外鏈板與銷軸相互轉動磨損,鏈板孔被多數磨損為橢圓孔,無法正常使用(見圖3)。再則,材料選取及技術要求與前兩種結構雷同,達不到長期無故障運行目的。
2、板鏈式輸送機結構改進
    針對上述存在問題,本著提高設備運轉率、降低設備運行費用,遵循“經濟性好,壽命長,運行平穩及安全”的原則,將其結構改為如圖4所示形式。
    取消卡板及固定卡板用螺栓,鏈板的圓孔改為扁方定位孔,內外鏈板均為銷軸、軸套扁方定位;銷軸結構軸向定位采取軸肩與螺母固定的方式。改造后,銷軸兩端螺母定位,安裝更換鏈板可兩邊拆卸,組裝方便。軸向定位更合理、可靠,不會發生軸向串動現象導致鏈板脫落,結構簡單,安裝方便,可靠性好。
    增大了銷軸、軸套、滾套之間的裝配間隙,滿足輸送高溫熟料、環境粉塵較大的要求,尤其滾套活套在軸套上,鏈節與頭尾鏈輪嚙合時,滾套與鏈輪輪齒間主要產生滾動摩擦,這樣,一則減少滾子與鏈輪輪齒的磨損,二則減小運行阻力,使活動節頭處過頭尾輪轉動更加靈活,鏈條運行更加平穩。
    取消卡板,對銷軸、軸套結構進行改進,同時在材料選擇、加工精度、裝配工藝上制定優化方案,如鏈板選用65Mn熱處理,銷軸選用40Cr熱處理,銷軸、軸套與內外鏈板裝配由間隙配合改為過盈配合等。并對料斗選擇符合轉彎、45。爬坡要求的結構形式,使撒料現象大大減少,尾部張緊采用由絲桿頂緊改為拉緊裝置。
    鏈條組裝應有專用工器具,最好在制造廠家根據安裝條件分段組裝,減少現場工作量,各鉸鏈裝配符合設計要求,校核安裝誤差,嚴格鏈條節距匹配,料斗兩側鏈條長度偏差∮0.25%,使鏈條受力均勻,左右滾輪、軸套等活動部件轉動應靈活、無卡阻。提高整機運行可靠性。
    滾輪兩端采取迷宮端蓋,減少軸承進灰。
    必須按要求進行安裝,尤其頭尾輪中心與軌道中心找正,軌道相對高度及水平。
    通過改進,經過近三年多運行使用,3臺板鏈式輸送機故障明顯減少,運轉率大幅度提高,配件消耗、維護費用大大降低,除料斗外,其它部件很少更換,降低了生產成本.為窯系統的正常運行創造了良好條件。

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