1、項目實施
1.1項目實施動因
隨著糧食市場的放開,糧食收購方式的改變,堅持按標準收購農民的糧食已不現實,高水分糧問題顯得更為突出。我庫年均糧食收購量在1200萬千克左右,其中高水分糧占收購量的70%以上。為了使高水分糧既能夠收,又能達到國家規定的安全水分標準,確保國家儲備糧的安全,配置烘干機系統已勢在必行。
1.2設備情況
1.2.1安裝選址為了充分利用現有設施,節省開支,方便烘干作業,我庫將烘干機選擇安裝在空閑的包裝糧倉,倉內封閉烘干工作間占地面積達900多平方米,不僅進出糧食很方便,而且還可全天候進行烘干作業。工作間土建工程項目有集塵間、卸糧坑、烘干房基礎等。
1.2.2設備配置 上海生產的12t低溫烘干機2臺,型號為NP120-100。相關配套設備有高7.3m、11m提升機各1臺;圓筒清理篩1臺;排塵風機l臺;電子出糧打包機l臺,以及全套鍍鋅薄板風網管、鋼制支架維修組平臺。
1.3干燥糧食情況
今年6月中旬,我庫開始大量收購小麥,在收購過程中,經嚴格檢驗,一部分小麥的水分達到14%以內安全水分標準;有些小麥的水分超過了安全水分標準,大部分在15%—16%.最高的達到了17%,超出安全分標準3個百分點。在這種情況下,為了減輕農戶的負擔,充分發揮烘干機的作用,我們決定試著使用稻谷烘干機來干燥小麥。我們運用2臺烘干機同時作業,一個批次干燥小麥28t,需5個小時完成,降水3%~4%。庫內烘干機操作技術人員晝夜作業20多天,共干燥小麥近800t,這些小麥的水分都被降到14%安全水分標準以內,其中最低的降到了12.8%。
2、效果及分析
2.1用南方小型稻谷烘干機干燥小麥,從烘干過程中所花的費用可見其應用效果。按當地物價水平初步測算,干燥800t小麥,需燃油費9800元,搬運及人工費10000元,電費580元,故每噸小麥的干燥費用約為25.5元。用同樣的干燥機干燥稻谷費用更低一些,具體情況見表1。
2.2從表1中可以看出,應用烘干機干燥小麥比干燥稻谷效果要差些,這與糧食自身特性及其在烘干機內受熱情況有關。此外,應用烘干機干燥糧食的效果好壞還受大氣溫度和濕度高低的影響。
2.3應用烘干機干燥糧食花錢少,每千克糧食的干燥費最多不到1分錢,農民能夠承受,這不僅解決了農民整曬糧食難的問題,而且烘干機的應用在很大程度上方便了農民賣糧。不僅如此,入庫的糧食質量有了可靠的保證,為安全儲糧奠定了堅實的基礎。由此可見,應用烘干機既有明顯的經濟效益,又有顯著的社會效益。
3、問題及改進
盡管烘干機應用效果明顯,但仍存在一定的缺陷,在此就有關問題及其解決措施作簡要闡述。
3.1烘干機結構中的進糧系統,在使用時上糧速度太慢,且操作不方便。針對這一情況,我們沒有用它上糧,而是在烘干機外另行配置了提升機,將經過清理篩清理的糧食,提升到烘干機塔頂接口,然后利用糧食自身的散落性將糧食自動分配到2臺烘干機中進行干燥,從而大大縮短了整個烘干過程所需的時間。
3.2由于烘干機是試點運行,相應的烘干機技術操作規程尚未成熟,工作人員如果操作不當,容易造成烘干機受損。鑒于此,我庫技術人員通過自己摸索,總結經驗教訓,已制定出了烘干機從開機、進糧、清理、烘干到出糧、打包、關機等一整套技術操作規程和工作程序,從而有效地杜絕了事故的發生。
3.3烘干機機房除集塵間是隔開單設外,其它部分,諸如進糧、清理、烘干、出糧到打包等都在同一個操作間進行,雖然通過排塵風機吸走了一部分粉塵,但是操作間內的粉塵問題仍然較為嚴重。這些粉塵不僅對環境和工人身體健康構成威脅,而且對已清理烘干過的糧食形成交叉再污染。為了解決這個問題,建議作如下改進:設置進糧清理間,使上料和糧食清理單獨進行;設置出糧間,使接糧和打包單獨進行。
3.4在干燥小麥的時候,出現了石塊和麥稈等大雜問題。石塊進入烘干機常常會將主機卡住,麥稈則會堵塞管道,一旦出現上述情況,清理起來十分困難,既費時又費力,有時還會使烘干機主機嚴重受損,從而影響烘干機正常運轉。因此,我們一方面在進糧的時候切不可讓大雜進入主機,要及時清除出來;另一方面,要使用清理效果較好的清理篩,盡可能將雜質清除掉。
3.5集塵間的風網容易被粉塵堵住,所以,風網必須制成容易拆卸和清理的結構。
4、結束語
烘干機作為一項新的技術裝備,同其它技術一樣.其應用也必然要經歷認識、實踐、改進到提高等一系列過程,同時它的出現還必需有一個適應過程,只有在應用過程中不斷改進,才能使該項技術不斷成熟,發揮其應有的投資效益和應用效果。