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烘干機除塵器耐腐蝕改造 木屑(xie)顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)|生物質顆(ke)(ke)粒機(ji)|富(fu)通(tong)新能源 / 13-11-10

    巢湖水泥廠中2.4m×18m礦渣烘干機原采用S217m2電除塵器,使用初期效果較好,由于工藝系統的缺陷,烘干機的廢氣溫度與露點溫度相差甚小,當廢氣溫度降至露點溫度或低于露點溫度時,廢氣與粉塵發生反應,對電除塵器的配件產生電化學腐蝕。因此電除塵器配件的使用壽命較短,一般在l~1.5年,最短時僅10個月。針對存在問題,2002年對其進行改造,取得了良好的效果。
1、腐蝕的產生及危害
    1)由于烘干機應用了新型揚料板和新式熱風爐技術,其熱效率不斷提高,產量由原先的18I/h提高到30t/h,從而使進入電除塵器的煙氣量和含塵濃度增大,加大了電除塵器的負荷,造成電場內配件和管道沖刷加劇、氣流分布板和管道磨損加快,致使管網漏風+加重電除塵器電場內配件的電化學腐蝕。
    2)烘干機、電除塵器的漏風和保溫問題一直未得到解決,烘干機頭尾漏風現象較嚴重,冷風的漏人,降低了人電除塵器的煙氣溫度,除塵器電場內經常處于結露狀態,電場內配件腐蝕嚴重。在冬季時甚至出現電除塵器灰斗內流泥漿現象,使電除塵器無法正常運行。隨著水泥市場競爭的日趨激烈,市場要求水泥品種多樣化,在不同時期對礦渣的需求量不同,烘干機開停就更沒有計劃性,進一步加劇了電場內配件的腐蝕。
    3)電除塵器的陽極板為Z形結構,陰極線為星形線,其結構見圖1,材質為Q235。由于5217m:電除塵器陰陽極都采用撓臂錘振打,陰極絕緣軸存在因結露結灰而卡死現象,常造成絕緣軸扭斷,振打失靈,影響除塵效果。因振打錘的錘頭和錘臂是分體結構,掉錘現象也時有發生;在清理振打錘時需要拆除分格輪下料器,由于頻繁裝拆,下料器密封效果下降,灰斗漏風加劇。
    從電除塵器的腐蝕情況看,凡漏風嚴重區域,配件的腐蝕就較嚴重。如陽極板,因電除塵器上部保溫差,其腐蝕比中間嚴重些;因灰斗下料口漏風,其腐蝕比上部還要嚴重(見圖2)。由于2個灰斗的下料器為同一規格,因第1電場收集的粉塵量比第Ⅱ電場多,第1電場的料封效果比第Ⅱ電場好,因此第Ⅱ電場極板的腐蝕比第1電場更加嚴重。
    4)傳統的操作方法是在烘干機停車后即停電除塵器,等電場冷卻后及時派人進入電場清灰和清掃。但這樣做的實際效果卻造成電場經常處于潮濕狀態,電場內配件腐蝕加快。
2、改造措施
    1)采用二級除塵
    針對烘干機尾氣中含塵量不斷增大的問題,經過反復論證,確定采用二級除塵方案。第一級采用改進型DXS - 17型旋風除塵器,即耐磨高效旋風除塵器,其結構見圖3,技術性能見表1。第二級將原S217m2,電除塵器改造為15d電除塵器。
  考慮到礦渣的磨蝕性大,其中旋風除塵器進風體、錐體和方圓接頭為3層結構,內外層為鋼板,中間層為耐磨層。其中內層鋼板只起模板作用,外層鋼板起支撐作用,中間層用水泥、砂、石和礦渣澆注成耐磨混凝土內襯。這樣不僅增加耐磨性,而且提高了系統的保溫效果。
    為節省投資,改造后的電除塵器利用原電除塵器的外殼和原CCA102-0. 2/60型供電機組進行改造。改造前后電除塵器主要技術性能見表2,電除塵器供電機組技術性能見表3。
    2)改造電除塵器內部結構
    將電除塵器電場內部的陽極板改為H形鋁臺金耐腐蝕極板,陰極線改為不銹鋼BS芒刺線,材質為lCr18Ni9T1;對電場內的吊架、大小框架、梁、撞擊桿等材料的壁厚加厚,并涂刷防腐蝕漆,以確保電除塵器的使用壽命。為保證除塵效果,更新進出口氣流均布板和擋風板;將原先的分格輪下料器改為雙層重錘翻板閥。為減少機械故障,陰極采用高性能的絕緣軸,防止結露放電;振打錘采用錘和臂一體的結構,減少掉錘。
    3)注重材質的選擇
    針對烘干機煙氣的成分和工況條件選擇陽極板的材質,要求鋁的含量不低于95%,成型后淬火處理,防止受熱變形。針對鋁合金的特點,做成空腔結構,采用2塊外側板(有防風作用,減少二次揚塵)和2塊內側板組成1塊陽極板,采用上下拼裝的安裝形式,如圖4。對于陰極線要根據粉塵的特性和濃度以及與陽極板的結構進行匹配。既要保證足夠的放電強度,叉要便于安裝,如圖5,且要求其材質上要有足夠的含Ti量,否則不能起到防腐的作用。
  4)加強除塵系統的堵漏和保溫
  將電除塵器的頂蓋改為雙層鋼板結構,中間用≥100mm厚巖棉填滿;電除塵器本體和進出口管道分別采用保溫涂料和巖棉保溫;人孔門和法蘭盤聯接處采用密封材料進行堵漏。
    5)改變烘干機和電除塵器的操作程序
    在電除塵器的人口管道處設置溫度顯示和報警裝置,要求電除塵器崗位工積極與烘干機崗位工配合,控制煙氣的溫度,盡可能使進入電除塵器的煙氣溫度保持相對穩定。停烘干機時,只要不堵灰斗和不影響電除塵器工作,盡可能少打開電除塵器的人孔門。在開停烘干機時,需對電除塵器電場進行烘干,保持電場干燥,減緩配件銹蝕。
3、效果
    1)增設耐磨高效旋風除塵器不僅減輕了電除塵器的負荷,提高了除塵效率,而且也減少了礦渣粉塵對電除塵器的沖刷,提高了電除塵器的使用壽命。根據實際使用情況和以前的使用經驗,耐磨高效旋風除塵器壽命可達到4年。
    2)2002年6月20日改造后的電除塵器進行空載試車,其伏安特性較好,第1電場和第Ⅱ電場基本一致;隨后負載運行,除塵效果良好;經過7個月的運行(特別是經過冬季的考驗),電場內配件保持良好。使用5個月后,做了1次試驗,在停1個電場的情況下,標況下電除塵器出口粉塵排放為265mg/m3。
    3)電場內風速均勻,消除了氣流短路現象,陽極板和陰極線耐腐蝕性增強;由于采取振打錘與臂一體化結構,消除了掉錘現象。已使用7個月,未進行檢修。
  4)電場結露現象大大減少,進一步減輕了煙氣對電場內配件的腐蝕。隨著操作制度的改變,烘干機產量提高了20%以上,而且減輕了崗位人員的工作量,提高了電除塵器的使用壽命。

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