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SSJ1200ZM帶式輸送機的改造 木屑顆粒(li)(li)機|秸(jie)稈(gan)顆粒(li)(li)機|秸(jie)稈(gan)壓(ya)塊機|木屑制粒(li)(li)機|生(sheng)物質顆粒(li)(li)機|富通新(xin)能源 / 13-09-15

0、前言
    千秋煤礦是義煤集團公司下屬的一座老礦,1958年建成投產,原設計生產能力90萬t。由于近幾年礦井改擴建力度加大和綜采放頂煤生產工藝的成功運用,2005年產量己達150萬c,2006年我礦主要在21121工作面回采,該面斜長130m,走向l 430 m,平均煤厚15 m,最厚處可達18 m,可采儲量280多萬t,工作面配套使用了MG - 490KW型采煤機,ZF5500- 18/28型支架、SGZ - 730/400型前刮板機、SGZ - 764/400型后刮板機、szz - 830/200型轉載機,生產能力每小時800 t以上,估計年產量可達200萬t,因此原綜放工作面配套使用的ssJ - 1200/M皮帶機每小時500 t的能力己不能滿足生產需要,如果再重新購置一部新皮帶機,一次投入資金太大,礦上經過研究決定,針對現有設備生產能力不足和過去使用中暴露出的問題,提出進行改造。同時為了節約資金,要盡量的利用原有的設備、配件和構件。通過對機頭部、機尾部、中間增加摩擦驅動裝置等多項技術改造,成功地解決了運量不足和以前出現的諸多問題,在21121工作面幾個月的使用中取得了良好的效果。
1、驅動功率的驗算設計
    原始資料:運量O= 800 t/h;運輸距離L=1 430 m;帶寬B:1 000mm;帶速v=2.5 m/s;機頭處最大傾角100。
    根據公式P=wn×v/1 000×n×1.2= 528 kW,其中W。為皮帶機主軸牽引力;v為帶速;n為傳動效率。根據現在工作面皮帶巷的地理條件高低起伏,并且運輸距離過長,采用了機頭兩臺電機、中間一臺電機的驅動方式。選用了P=185 kW×2+185 kW×l>528 kW。
2、驅動部改造、設備選型布置
    該皮帶機在過去的工作面運行中,由于機頭處沒有做固定處理,且長期滲水侵泡造成底板非常松軟,驅動電機、減速機又是一側懸空工作,機頭機架使用中振動嚴重,甚至損壞變形,嚴重影響了安全生產;況且傳動滾筒主軸直接進入減速機內部,通過減速機的內花鍵連接,在減速機的長期運行下,漏油現象非常嚴重也難以處理,這種連接形式,在過去曾出現了減速機輸出孔和傳動滾筒一起損壞的現象,造成了長時間的影響生產,礦上損失嚴重。現在接替的工作面可采儲量都在280多萬t以上,回采時間將近2a,如果皮帶機不能可靠、穩定的工作,將直接影響全礦原煤生產,為了保證設備性能做到盡可能的發揮,做了以下幾方面改進:
    (1)功率增大后,根據功率換算和軸材質強度的比較,將主傳動滾筒的軸進行了一些改進,長度縮短了一些,滾筒軸頭直徑由原來的110 mm增大到130 mm;
    (2)在各類減速機的比較中,選用了高品質的德國弗蘭德B3 SH09型直交實心軸減速機,它體積小、重量輕、傳動效率高,比其他同功率產品可短400 mm左右,輕300多公斤;
    (3)減速機和滾筒間使用彈性柱銷齒式聯軸器,電機、減速機之間使用了摩擦對輪,代替了普通限矩型液力偶合器;這樣既方便了拆卸檢修又減輕了對輪重量。
    (4)為了減少機頭處的占用空間,兩套驅動裝置采用同側對稱布置,在電機、減速機下制作了整體底盤,采用基礎固定形式。
    (5)該面回采時間長,原機頭懸空傳動裝置傳動不穩定,經常造成機架變形,減速機滾鍵等現象,因此在機頭部下打了整體基礎,預埋地腳螺栓固定了機頭部傳動架,解決了機頭部振動大,造成機架變形,經常影響安全生產的情況;
    (6)中間驅動裝置安裝在距機頭1 000 m處,用來拖動主皮帶的上帶,解決了皮帶機距離長,兩端張力差過大的問題,很好的保護了皮帶接頭;
    (7)增加了一套軟啟動開關,能低速大扭矩啟動,在啟動過程中減小了皮帶張力,避免了皮帶啟動時,儲帶倉向后100坡處的皮帶跳動撒煤的現象,使皮帶啟動非常的平穩、可靠。
    通過設備的重選配套和功率分布的改進,運輸能力達到了800 t/h,皮帶機的啟動、運轉更加的穩定了,減少了設備的維護量,提高了開機率。
3、機頭儲帶倉張緊車的改進
    該皮帶機的漲緊方式是通過絞車牽引漲緊車前后移動如圖l,從而漲緊皮帶,原設計的漲緊車只有3對滾輪,分別安在滑輪組處和第二個改向滾筒處,多次觀察發現,當絞車拉動時漲緊車后部很容易翹起,造成小車掉道。后來對小車車體進行了延長,在儲帶倉架增加一層跑道,車體下邊增加了兩對滾輪,這樣車體有了上下卡輪,在移動范圍內只限于做直線運動,在車間實驗取得了一次性成功,現通過工作面平巷半年來的實踐,確實解決了原來易擺動、扭斜、掉道的現象,拉移時非常的平穩、順暢,至今沒有出現過任何問題,大大減少了維護時間。
4、機尾部分改造
    在使用中發現易出現機尾支煤,拉移機尾增大阻力,機尾緩沖輥卡死、機架砸變形、落煤點撒煤嚴重等問題,為此做了以下改進:
    (1)保證機尾各個尺寸不變的情況下,將緩沖架更換成了緩沖床,增大了承壓面積,可承受強烈沖擊,受力平均、減少了皮帶松垂、損壞,大大增強了機尾的承接緩沖性能,增強了機尾的整體強度,解決了緩沖架經常砸壞、撒煤的現象。
    (2)在機尾各個滑靴之間連接上托底槽鋼,增大與地的接觸面積,減小拉移的阻力,減少了支煤。
    (3)加大了機尾段的聯接螺栓的等級,解決了以前拉機尾時經常切斷螺栓的現象。
5、結束語
    該皮帶機改造后于2005年10月在千秋煤礦21121工作面安裝使用至今運行正常,故障停機時間縮短、維修量減小、開機率提高,達到了安全、高效、經濟運轉的目的,保證了工作面的穩產、高產,效果良好。

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