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SSJ-1200/2×200帶式輸送機機尾緩沖架的研究 木(mu)(mu)屑顆粒機(ji)(ji)(ji)|秸稈顆粒機(ji)(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)(ji)|木(mu)(mu)屑制粒機(ji)(ji)(ji)|生物質顆粒機(ji)(ji)(ji)|富通新(xin)能源 / 13-09-15

   可縮帶式輸送機是綜采工作面的主要運輸設備。膠帶機尾硬架是膠帶機與轉載機的交接部分,是轉載機前移的導軌和轉載機卸煤的落煤點。緩沖架是膠帶機尾硬架的重要組成部分,是懸吊緩沖輥的骨架,對膠帶機的可靠運行起著至關重要的作用。
1、傳統緩沖架的結構及缺點
1.1傳統緩沖架的結構
  傳統的緩沖架結構,見圖1。
1.2缺點
    (1)斜筋板與緩沖輥之間空間狹小,易被炭塊及濕煤堵塞,導致緩沖輥不能轉動,加劇了緩沖輥膠皮的不均衡磨損,最終導致膠帶跑偏及造成扳卡斷帶事故。
    (2)橫梁采用7#角鋼強度不夠,在受到轉載機卸煤沖擊時容易變形,且角鋼與緩沖輥之間的間隙小,易塞炭塊。
    (3)  中撐架采用4mm厚鋼板制作強度不夠,易變形。
2、改進后的緩沖架結構及優點
2.1改進后的緩沖架結構
    為提高緩沖架的可靠性和運行效果,對傳統緩
沖架結構及材質進行了改進,主要有:①將原設計中的斜筋板改為豎筋板(采用8 mm厚鋼板制作);②將原設計的橫梁由7#角鋼改為8#槽鋼;③將原設計的中撐梁由4mm厚鋼板改為8 mrn厚鋼板。改進后的緩沖架結構,見圖2。
2.2優點
    (1)結構合理,制作工藝簡單,維護使用方便,實用性強。
    (2)將斜筋板改為豎筋板(8mm鋼板),徹底避免了筋板與緩沖輥間塞炭塊、濕煤的可能性,同時也增大了左右撐架的強度。
    (3)將橫梁由7#角鋼改為8#槽鋼,增大了橫梁的強度,在轉載機卸煤時,橫梁能承受較大的沖擊載荷而不變形;另外,橫梁間的間隙由原設計的200 rnm增大到254 mm,減少了緩沖輥與橫梁間塞人炭塊的可能,保證了緩沖的正常運轉。
    (4)將中撐架由4mm厚鋼板改為8 mm厚的鋼板,增大了中撐架的強度,提高了中撐架對緩沖輥的支撐能力,減少了緩沖架的損壞。
    (5)緩沖架整體強度得到了加強,承受沖擊載荷時不易變形,保證了膠帶機的正常運轉,有效防止了膠帶跑偏事故。
    (6)減緩了緩沖輥膠帶的不均衡磨損,有效防止了膠帶接口壞卡造成斷帶事故。
    (7)避免了因緩沖輥不轉而引起的膠帶與緩沖輥之間的摩擦發熱現象,防止了事故發生。
3、試驗結果及經濟效益分析
3.1試驗結果
    緩沖架改制后,對其進行了追蹤測試,測試結果表明,改制后的緩沖架平均每月少更換緩沖輥10個,幾乎沒有發生緩沖輥不轉的現象;緩沖架在經受高強度載荷沖擊下沒有發生明顯的結構變形;平均每月減少二次因緩沖架損壞造成的膠帶扳卡事故;膠帶緩沖輥基本沒有發生明顯的不均衡磨損現象。
3.2經濟效益分析
    根據跟蹤測試的結果,對其經濟效益進行分析:每部膠帶機每月平均少更換10個緩沖輥,每月可節支:
  10個×250元/個=2 500元。
  每部膠帶機每月平均少打兩道卡口,每月可節支:
  2道×570元/道=1140元。
  每部膠帶機每日平均減少0.5個工掏挖塞煤,每月可節支:
    30天x0.5工/天×50元/工=750元。
    合計每部膠帶機每月可節支4 390元;全年節支52 680元。若全礦幾十部膠帶機都采用這種結構,經濟效益將更加可觀。

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