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∮2.2mx16m烘干機節能技術改造 木屑顆粒(li)(li)機|秸稈顆粒(li)(li)機|秸稈壓塊機|木屑制粒(li)(li)機|生(sheng)物(wu)質顆粒(li)(li)機|富通新能源 / 13-09-08

1、存在的問題
    我公司有∮2.2mx16m烘干機6臺,除塵器均為LFEF5x230袋式除塵器。通過現場觀察,發現存在如下問題:
    1)6臺烘干機每日用煤約100t,耗煤量相當大,由于粉煤分批次采購,水分含量變化較大,發熱值忽高忽低,煤燃燒過程不穩定,烘干物料所需溫度難以控制。溫度低時,物料水分大,除塵器易糊袋,原料倉下料斗經常堵塞,磨機臺時產量低,除塵效果差,環保不達標。溫度高時,物料相對較干,但易燒壞除塵濾袋,造成冒塵,被迫停機更換濾袋,縮短了濾袋使用壽命,增加了除塵器維護成本。滾筒烘干機    2)供煤系統由噴煤機完成,需人工加煤、清渣及調整底火,勞動強度高,點火升溫慢,噴煤量忽大忽小,部分粉煤入爐后沒燃燒充分就被煙氣帶走,冒黑煙,浪費了能源,污染了環境。
    3)煙煤中含硫成分較高,在燃燒過程中容易生成S02、C02氣體。溫度較高對除塵器殼體腐蝕較嚴重。
2、烘干系統技術改造
2.1 -級除塵改為二級除塵
    烘干機煙氣直接由風機吸入除塵器,氣流速度快,烘干物料溫度難以控制,一級除塵難以達到目的。為克服以上問題,改用二級除塵,具體工藝見圖1。
    1)第一級采用沉降室除塵,在烘干機房一側建一個容積160m3沉降室,內層用黏土質耐火磚,此磚不是為了保溫,重點是防腐蝕;外層用普通紅磚,中間填充珍珠巖類保溫材料,頂部用雙斧頭耐火磚砌成穹形,中間用單層耐火磚砌一隔墻,在其上留一個∮800mm孔,使兩室相通,讓煙塵在沉降室內擴散,減慢煙塵流速,讓大顆粒粉塵碰撞,下沉落入下部積灰斗內,經雙級鎖風翻板閥,進入回料螺旋,將物料帶回烘干機尾部刮板機。
    2)第二級采用KDS-6B/12高壓靜電除塵器,風機采用原C6-48-10C引風機。原袋式除塵器已使用3年以上,殼體及內部花板腐蝕較嚴重,除塵濾袋也需要重新更換,已失去修復價值,采用KDS-6B/12高壓靜電除塵器,則可以克服袋式除塵器的不足。該除塵器通風較好,捕捉粉塵能力較強,風速在0.9m/s,電壓在70kV時,除塵效果最佳。經現場測試,標況下粉塵排放濃度為40mg/m3,除塵效率達99.5%,富通新能源生產銷售木屑顆粒機、木屑鋸末烘干機等生物質燃料成型、木屑烘干等機械設備。
2.2用煤氣取代煤粉烘干
    為發展循環經濟,我公司新建1個年產40萬t焦化廠和1個建陶廠。焦爐產生的煤氣,除自身利用、建陶廠使用外,多余的煤氣外放,若把外放煤氣利用起來,將是一筆無形的財富,為此,我們對焦爐產生的煤氣及用量進行現場測壓計算:
    焦爐每天產生45孔焦炭
    日產煤氣量:45孔x25t/孔x330m3/t=371250m3
    焦化廠日用煤氣量:9500m3/hx24h=228 000m3
    建陶廠日用煤氣量:60 000m3
    剩余煤氣量:83 250m3
    6臺烘干機每天用量:400m3/hx24hx6=57 600m3
    通過計算,剩余煤氣足夠6臺烘干機用,利用煤氣烘干物料完全可行。煤氣總管采用∮273mm鋼管,分管采用∮159mm鋼管,安裝煤氣管道共需購買鋼材30t,約15萬元,人工費3萬元,總投資18萬元。僅一周時間就完成了6臺烘干機管道安裝,并且一次點火成功,原噴煤機不再運行,一年可節電36萬kW,噴煤機葉角、軸、轉子盤等配件不再需要制作,減少了維護費用。投入運行4d就收回全部投資,一年可節約電、煤費用1800多萬元。利用煤氣烘干物料節約了能源,保證物料烘干溫度,降低了工人的勞動強度,同時創造了巨大的經濟效益。
3、注意事項
為保證安全運行,還專門對操作人員進行現場崗位培訓。對煤氣使用進行統一調度,生產中應注意的事項及規定:
    1)初次使用或煤氣失壓停供8h以上,均需做防爆試驗,待試驗合格后方可使用。
    2)開車前應緊閉煤氣閥門,閥門前煤氣壓力應不低于1000Pa,低于此值時不能使用,電除塵器應停止使用,開引風機,用空氣置換爐膛及烘干機內廢氣2min。
    3)先點好點火器,伸人煤氣噴嘴處,開煤氣閥門,直至點燃煤氣,如果點火器被吹滅,應立即關閉閥門,重新開引風機,置換爐膛氣體。
    4)煤氣點燃后,調節引風機閥門,調節空氣、煤氣配比,達到最佳燃燒狀態。
    5)正常后,可開電除塵器,加烘干料。
    6)停用煤氣時,可直接關閉煤氣閥門,直到煤氣熄火,并關緊閥門,防止漏氣。
    7)當發現爐膛內煤氣熄滅,決不允許立即點火,應緊閉煤氣閥門,查明原因后方可按正常順序點火。
    8)因使用的是電除塵器,必須加強火焰監控,特別是大風天氣,應防止煤氣被吹滅。
4、結束語
    改造后,除塵器運行較好,粉塵排放達到國家環保一類標準,煤氣燃燒運行正常,物料烘干溫度可隨時調節,保證人磨物料水分低于2.0%,烘干機臺時產量由30t/h提高到40t/h,∮2.2mx7m生料磨臺時產量由25t/h提高到30t/h,降低了生產成本,創造了巨大的經濟效益。

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