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王莊煤礦井下帶式輸送機自適應控制系統的應用 木屑顆粒(li)機|秸稈(gan)顆粒(li)機|秸稈(gan)壓塊機|木屑制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新(xin)能源 / 13-08-23

1、概述
    王莊煤礦現使用寬度為1200 mm的鋼絲繩芯帶式輸送機,鋪設長度為1980m,但井下僅有部分輸送機實現了軟起動和軟停車。隨著運輸線的不斷延伸,無法及時掌握輸送機運輸線上的煤量變化情況,還經常出現輸送機無煤空轉,造成設備磨損與電力浪費,為此提出一種自適應控制方法。
2、自適應控制系統
    (1)系統硬件組成
    自適應控制系統主要由變頻器、控制裝置、負載電流檢測和執行電機等組成。其中控制裝置由可編程序控制器PLC、A/D及D/A轉換器等組成;變頻器由隔爆殼主腔,隔爆接線腔、本安控制腔、變頻凋速控制系統、程序參數控制器等組成。負載電流信號來源于各驅動帶式輸送機變頻器的電流反饋信號。圖1為帶式輸送機自適應控制系統硬件框圖。
    由圖l可知,該自適應控制系統主要是由PLC通過A/D模塊,集中采集本級和前級帶式輸送機4臺驅動電機的負載電流信號,經控制軟件處理計算,動態預測出帶式輸送機的負荷大小,然后根據負荷的大小由D/A模塊輸出控制頻率信號,控制變頻器以相應的頻率驅動帶式輸送運輸機,完成輸送系統的自動變頻調速控制,使帶式輸送機總是以最佳速度運行。該控制系統的主要性能指標如下:
    輸送帶的帶速范圍:0.5 m/s~3.5 m/s
    負載變化范圍:0一106 kg/m
    負載變化反應時間常數:10 s~1 min
    負載預測精度:10%
    電動機輸入電壓:660/1140 V
    輸出機械功率:2 x380 kW
    調速分辨率:1/256
    (2)系統軟件設計
    控制系統軟件由可編程控制器梯形圖程序實現,程序主要包括顯示刷新、負載信號采集、控制運算及控制輸出等部分。圖2為PLC的自適應變頻調速控制軟件流程圖。
    控制裝置部分具有自診斷A/D及D/A轉換模塊工作狀態的功能,當A/D及D/A轉換器出現故障時,控制器控制顯示儀表進行故障顯示。ZJT系列變頻器運行有就地手動和遠程控制兩種方式,兩種方式的切換由內部參數設置決定。變頻器具有故障自診斷功能,能實時將故障信號傳輸給控制裝置。當系統出現故障時,變頻器將故障信號傳輸給控制器,控制器則輸出故障報警信號,以及停車信號。
3、現場試驗情況
    本控制系統在王莊煤礦740/1#,740/2#帶式輸送機投入運行前進行了現場工業性試驗,試驗的主要內容包括電動機的定子電流與負載的關系;電動機的轉速與控制頻率的關系;控制系統的穩定運行通過試驗研究,該控制系統能夠明顯改善帶式輸送輸送機系統的各項參數。例如當負載變大時,帶式輸送機很快加速運行,達到期望的速度后穩定運行;當負載變小時,帶式輸送機很快減速,達到期忘的速度后穩定運行;空載時帶式輸送機以最低轉速運行。試驗表明,此系統明顯減少了帶式輸送機的空載損耗,節省了電能。
4、結語
    帶式輸送機自適應控制系統通過在王莊煤礦得到了較好的應用,它根據動態負荷預測,可實現帶式輸送機根據負載的大小進行實時變頻調速,使其以最佳負荷狀態運行;控制系統主要根據負載的大小利用PLC控制變頻器,實現了帶式輸送機自動調速智能控制,并以最佳速度運行,提高了礦井自動化水平。

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