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列管干燥機在碳酸鈣生產應用的幾點體會 木屑(xie)顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈壓塊(kuai)機(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)|生物質顆(ke)(ke)粒機(ji)|富通新能(neng)源 / 13-05-16

各位來賓、各位同仁:
    大家好!我代表某公司,參加這次行業會議,并借此機會,介紹一下我公司的基本情況,以及公司下屬碳酸鈣廠列管干燥機,在節本降耗方面的幾點體會。
    某公司,始建子1993年,通過10年的堅苦創業,公司原以物流為主業,逐步發展為擁有固定資產5000多萬元,員工近600人的多業并舉的中型企業,并在原經營煤炭生產、礦山開采、化工經銷,及物流運輸的基礎上,于2001年由北京恒科達技術咨詢公司設計,碳酸鈣專家顧問組多位專家的指導,新上年產五萬噸的輕質碳酸鈣項目,年產一萬噸干濕法活性鈣項目。我們本著高起點,高標準,從工藝設計到設備造型,都充分體現了先進性時代代表性。從投運以來,由于不斷借鑒兄弟單位的經驗教訓,并結合自身的優勢特點,我們不斷對生產工藝及設備進行探索、創新改造,使碳酸鈣生產工藝日趨成熟,并基本得到有效控制,生產質量穩步提高,成本逐步下降,產量一年一個臺階。投產以來已累計生產輕質碳酸鈣近20萬噸,基本實現了達產達效。下面我將重點匯報一下,我公司碳酸鈣廠列管干燥機烘干機,在生產過程中的幾點體會:
    根據設計產量要求,公司碳酸鈣廠共按設了4臺唐山化機制造的列管干燥機,并相應的配備了4臺YLL - 1000MAⅡ型導熱油鍋爐。投產之初,由于對列管干燥機設備技術構造、性能不熟習,致使造成干燥機效率低下,干燥成本過高,事故頻繁多發,特別是排潮系統封堵嚴重,生產難以正常組織,同時,由于導熱油爐使用的煤種選擇不當,也導致油溫極不正常,經過我們不斷的探索、改造,列管干燥機及相配套的設備,其能耗、效率、穩定性都有了新的突破,噸鈣耗煤量,由原來的120KG,降為95KG,單臺干燥效率,由原來的1.5噸/小時,提高了2噸/小時,最高達到了2.5噸/小時。生產成本大為降低,實踐證明,列管干燥機在碳酸鈣生產應用中,是比較理想的設備。下面,我將重點把幾年來,列管干燥及系統,在應用過程中的體會,與兄弟廠家進行一下匯報交流。
一、改進干燥機排潮系統,干燥效率逐步提高。
     富通新能源銷售木屑烘干機等烘干干燥機械設備。
    唐山化機,原生產的第二代干燥機排潮系統,為機械排潮,并將排潮過程中的余熱加以回收利用。但由于氣中,會有大量的粉塵,吸附在引風機及排潮管壁上,造成排潮阻力逐步加大,致使嚴重影響干燥效率和效果。在專家的指導建議下,我們先后兩次對排潮系統進行了改造。初始,我們將機械排潮改為自然排潮,不但節省了設備,也節省了電耗,干燥效果明顯好轉。但由于自然壓差較大,造成干燥機進料口負壓較大,同時,由于排潮管內、外溫差作用,致使造成排潮管內冷凝水無法排除管外,直接流至干燥機內影響了干燥效果,為此,我們經過論證實驗,又進行了第二次改造,加按了一組蝶閥,并在排潮管底部設置了雙層套管及積水槽,使排潮管內冷凝水及時排至管外充分利用,有效地解決了干燥機正常地排潮,余熱也得到了回收,排潮量也有效地得到了隨時調節,干燥機效率大為提高。改造使用兩年來,使用正常,無任何封堵現象。
二、導熱油爐鼓引風量調節適當,使運行達到最佳效果。
    我公司碳酸鈣廠導熱油鍋爐,選型為YLL - 1000MAⅡ鍋爐,并采取單臺單供,所匹配的鼓引風機Y6 - 41-11型,但實踐中由于引風量偏小,致使造成鍋爐正壓燃燒,熱量損失嚴重,噸鈣耗煤量具高不下。在幾經反復論證下,我們在不改變機型的情況下,改變了引風機皮帶輪的直徑,提高了引風機的轉速,加大了引風量,從而使導熱油爐消除了正壓燃燒。煙煤得到了充分燃燒,噸鈣耗煤大大降低。
三、選好煤種是節本降耗的關鍵
    導熱油爐根據其容量及所匹配的輔機,在調節到最佳運行狀態時,要想保證干燥機最佳進出油溫度,又能有效地控制煤耗,降低干燥成本,選擇好適合于該爐型的煤種是非常關鍵,我公司碳酸鈣廠通過幾年來的反復實驗,實踐證明,導熱油鍋爐最佳煤種為揮發份必須在≥35,灰粉在≤25左右,發熱量在≥5500大卡的洗末煤種,煤種粒徑要≤3mm以下,最好不要出現塊狀煤,如果煤種選擇不當,不但影響干燥成本,及干燥效率,同時,也給產品質量指標控制帶來一定的影響,正常的生產組織,也帶來多方面的不利因素;由于我們正確選用了煤種,使鍋爐煤得到充分燃燒,熱量充分揮發,爐渣中的含炭量基本控制在10%~12%左右。所以,我們幾年來的體會,導熱油鍋爐能否降低煤耗的關鍵,要選好煤種。
    四  有效控制給料量,提高干燥效率
    列管干燥機能否有效的提高干燥效率,保證干燥機安全穩定的運行,除控制好濾餅水分,同時,要有效的控制好給料量,這是能否保證干燥效果以及產品質量的關鍵,也是能否保護好干燥設備正常運行的關鍵。幾年來的實踐證明,產品的含水率及堿度控制,及抄板網架的變形,干燥機超過載停車,及電機減速機事故,都與干燥機控料有著直接的關系,教訓使我們認識到,要想保證干燥機正常的安全運行,杜絕減少于燥機事故,提高干燥效率,保證產品的質量有效控制,必須嚴格適度的控制干燥機的進料量;我們曾經使用過的機械喂料裝置,但由于現場條件及各方面因素制約,效果不理想。為解決這一難題,我們曾采取過多方面的措施和辦法,但最有效的是采取了網狀控料,根據其粉料的特性,此方法可有效的控制和調節進料量。當然,由于網狀過料面積限制,過多的料量有時可能造成進料口堆積現象,但人工可以及時排除。從我們的實踐中,隨但是土法上馬,但很有成效,干燥機進料量基本得到有效控制。
    以上是我公司碳酸鈣廠,在列管干燥機使用過程中節本降耗的幾點體會,借此機會向與會兄弟廠家進行交流,談不上什么經驗,謹供參考。

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