1、處理措施
1.1增加導軌強度和穩固性
輸送機原上導軌型號為YG20kg/m,下導軌型號為YG18kg/m,為提高導軌的強度,將上、下導軌分別更換為YG30kg/m和YG22kg,m。導軌滿足的技術要求:確保兩導軌內間距為(1150±2)mm,兩導軌的水平度和平行度均為0.5mm/m,導軌的接頭間隙為3~6mm。用堿性焊條J857將導軌焊接在導軌托架上。其次,導軌的支撐與支撐之間的間距原為2 500mm,現在中間增加一根支撐,并在每根支撐的下部焊兩個三角加強筋( 200mmx150mm)加固,以增加支撐的穩固性。
1.2加強滾輪和導軌的潤滑
在上、下鏈條之間適當位置安裝一個油箱(30L),從油箱兩側的下部引出兩根油管,用閥門控制,分別通向兩邊的鏈條,對鏈條進行潤滑,每班一次,每次一小時,如圖1所示。在油箱位置處每班由崗位工在導軌上抹潤滑脂,對導軌、滾輪進行潤滑,以減少導軌與滾輪的摩擦和磨損,延長導軌使用壽命。
1.3更換風機以增強熟料冷卻效果
原來熟料冷卻效果不好,入輸送機的熟料溫度較高,為1600C,我們通過對篦冷機一段FIA、FIB風機的風量、風壓進行計算,換用了重慶通用工業有限公司生產的CTL29№9D通風機,風量22000m3/h,風壓12000Pa,功率110kW。安裝后使用效果良好,現場標定實際風量為21 800m3/h,風壓為11600Pa,電流為額定電流80%。
2、實施效果
自2008年12月份以來,通過上述措施的實施,目前熟料產量平均5 600t/d,溫度控制在100℃以下,熟料輸送機運轉穩定可靠,有效運轉率100%。