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1175t/h鍋爐過熱汽欠溫和再熱汽超溫原因分析及改造 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物(wu)質顆粒機|富通新能源 / 14-05-22

1、鍋爐概況
    某電廠2號鍋爐是三菱公司1175t/h亞臨界強制循環鍋爐,額定蒸發量為1175t/h,主、再熱蒸汽溫度分別為541℃、541℃,壓力分別為17.26 MPa、4.24 MPa。鍋爐采用固態排渣、平衡通風、直吹式制粉系統,每臺鍋爐配備4臺雙進雙出鋼球磨煤機。該鍋爐燃燒器布置于爐膛四角,切圓燃燒,整組燃燒器為一、二次風間隔布置,頂部布置了AA分段風,燃燒器整組擺動。過熱汽溫通過兩級噴水減溫調節;再熱器出口汽溫通過燃燒器擺角調節,并設置事故噴水減溫器,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
    鍋爐自投運以來經常發生過熱汽欠溫、再熱汽超溫以及排煙溫度高等問題。過熱汽欠溫、再熱汽超溫增加大量的事故噴水,以及排煙溫度升高等均降低了鍋爐效率,使得機組煤耗增大,大大降低了鍋爐運行的經濟性。2號鍋爐性能試驗采用設計煤種晉北煙煤,調試和正式生產均采用神華摻燒煤(神華煤與準葛爾煤摻燒比例7:3)。由于神華煤與設計煤種特性有一定差異,改燒神華煤后,機組性能指標與設計值差異很大。表1為部分運行參數與設計值的比較。
    從表1可以看出,改燒神華煤后,在相同機組負荷或主蒸汽流量下機組運行參數與設計值的差別為:
    (1)過熱汽溫低,高負荷時過熱汽溫低于530℃。
    (2)由于再熱汽超溫,再熱器減溫水量滿負荷時為53 t/h,遠遠大于設計值。
    (3)實際運行中,排煙溫度遠高于設計值。
2、汽溫偏離設計值的原因
2.1過熱汽溫低
    高負荷時過熱汽溫低于530℃,主要是由于過熱器受熱面設計不足。從鍋爐100% ECR負荷性能試驗中就可以明顯看出:在燃用設計煤種時雖然過熱汽溫能達到設計值,但過熱器減溫水量為O,與設計指標73.5 t/h相差甚遠,使鍋爐的過熱汽溫調節能力弱化。因此鍋爐即使在燃用設計煤種時,仍存在過熱汽溫沒有達到設計目標的問題。該鍋爐的布置特點很突出,沒有典型意義的對流式高溫過熱器;而屏式過熱器和后屏過熱器區域煙溫水平大幅提高,因而對煤種的結渣傾向性更敏感。神華煤具有高發熱量、中高揮發分、低灰分、低硫的特點,其灰熔點較低且灰分中鈣、鐵、堿金屬氧化物質量分數較高,容易導致受熱面污染加重,影響傳熱,所以在改燃神華煤后由于屏式過熱器、后屏過熱器等爐膛出口處的受熱面積灰、表面污染加重,導致傳熱能力下降,過熱器吸熱量不足。
2.2再熱汽超溫
    由于過熱汽溫達不到設計值,在運行中只能使燃燒器向上擺動,以提升過熱汽溫。滿負荷時,燃燒器上擺角度約18。,造成爐膛出口煙氣殘余旋轉增大,煙氣流量、煙溫和汽溫偏差增大,再熱器金屬溫度就容易過高。三級再熱器安裝在爐膛出口,是第一個純對流受熱面,進口煙氣溫度的升高,意味著再熱器工作條件惡化,一方面對流傳熱溫差增加;另一方面因煙氣溫度高導致煙氣流速加大,使傳熱系數增加。雖然再熱器也有污染的影響,但由于再熱汽的壓力低,傳熱量增加對再熱汽溫的影響遠大于對過熱汽溫的影響,即再熱器的熱敏感性強于過熱器,因此很容易導致再熱汽溫局部超溫。
    為照顧過熱汽溫,燃燒器擺角一直處于較高的水平,運行中再熱汽出現整體超溫現象,須大量投入再熱器減溫水。滿負荷時一般達30t/h以上,甚至經常達到52 t/h,但設計要求為O,對發電機組經濟性影響很大。
2.3排煙溫度高
    2號鍋爐排煙溫度高主要原因有:(1)屏區受熱面結渣和尾部受熱面積灰嚴重,導致傳熱效果受到影響。(2)燃燒器上擺,火焰中心上移,爐膛出口溫度升高,影響排煙溫度20 K。(3)由于煤揮發分高,易造成制粉系統自燃、爆炸,因此將磨煤機出口溫度由設計的85℃降至67℃,導致經空氣預熱器的一次風空氣量減少,空氣預熱器的吸熱量減少。
3、改造措施
3.1改造思路
    針對2號鍋爐存在過熱汽欠溫、再熱汽超溫、排煙溫度偏高及燃燒器向上擺動角度過大,燃燒器可調性較差等,通過鍋爐各工況下熱力校核計算,提出了相對合理的改造方案。
    改造思路是:
    (1)通過增加分隔屏過熱器和后屏過熱器的受熱面,降低爐膛出口溫度,降低三級再熱器進口煙溫,減小再熱器傳熱溫差,減少再熱器噴水量。
    (2)增加低溫過熱器受熱面,增加過熱器吸熱量,使過熱汽溫達到設計值。
3.2改造方案
    屏式(分隔屏及后屏)過熱器向下加長Im,增加受熱面積225 mz;低溫過熱器加一圈立式管,將低溫過熱器(包括立式管)管徑加大,由直徑50.8 mm、壁厚6.4 mm更換為直徑60 mm、壁厚6.5 mm,并將原55排8根套立式管變為與水平低溫段一樣的110排4根套,受熱面增加1630m2,見圖2。
    從表2可以看出:通過屏式(分隔屏及后屏)過熱器向下加長1m、低溫過熱器加一圈立式管的措施后,在350 MW負荷時過熱汽溫由530℃提升到540℃,此方案能達到改造的預期目標。
3.3改造后效果
    改造前、后2號機組的運行參數比較見表3。
4、結語
    通過對該鍋爐結構的改造,使屏式過熱器受熱面增加了225m2,低溫過熱器受熱面增加了1630 m2,彌補了過熱器受熱面不足的缺陷;配合燃燒器向下擺動,降低了爐膛出口和三級再熱器進口煙溫,使三級再熱器吸熱減少,并提高了低溫過熱器進口煙溫,從而使過熱汽溫從530℃提高到540℃,再熱器噴水量減少到零,排煙溫度降到正常值,極大地提高了鍋爐運行的經濟性,達到了改造目標。


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