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600MW機組撈渣機故障時鍋爐爐膛微正壓運行案例分析 木(mu)屑顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木(mu)屑制粒(li)機(ji)|生物質(zhi)顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 14-04-24

1、設備概況及存在的問題
    內蒙古京隆發電有限責任公司(以下簡稱京隆公司)2x600 MW汽輪發電機組,鍋爐為上海鍋爐廠設計并制造的SG2059/17.5-M915型亞臨界參數、控制循環、四角切向燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態排渣n型汽包爐。鍋爐采用正壓直吹式制粉系統,配6臺ZGM113G型中速磨煤機,其中A磨配有等離子點火且具有穩燃功能的燃燒器,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機秸稈顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
    除渣系統采用青島四洲電力設備有限公司生產的液壓驅動、液壓全自動張緊、水浸式刮板式撈渣機。每臺爐設1套除渣系統,包括1臺GBL20Ex57型可變速的水浸式刮板撈渣機和渣倉等。水浸式刮板撈渣機由上部充滿水的輸送槽和下部回鏈槽組成,采用封閉的液壓驅動裝置。熱渣穿過爐膛喉部進入水浸式刮板撈渣機上部槽體,然后依次被排入底渣倉中。機組設計煤種渣量(以干渣計)正常為18 t/h.吹灰時32 t/h,最大可達60 t/h。溢流水溫<60℃。
    由于煤源日趨緊張,京隆公司的實際煤種復雜多變,與設計煤種相差甚遠。煤種突然變化時,如不能及時掌握煤的特性,很容易發生結焦、結渣現象。設計5臺磨可以帶滿負荷,而實際運行中必須6臺磨接帶負荷,使得撈渣機的負荷增加,時有掉焦現象發生,嚴重時使撈渣機過負荷跳閘無法啟動。另外,由于斷鏈、導輪損壞、掉焦或撈渣機長時間故障停運等原因導致積渣過多,也會造成撈渣機無法正常運行。
    如果能在不停爐的情況下破壞水封處理撈渣機故障,可以維持機組負荷穩定,保證機組安全、穩定運行。
2、水封破壞后存在的危險因素
    鍋爐正常運行時,如果爐底水封破壞,則大量冷空氣從爐膛底部竄入,在送風機指令不變的情況下,氧量急劇升高,引風機靜葉開大,出力增加;造成爐內燃燒惡化,爐膛負壓大幅波動,甚至熄火:由于煙氣量大增,火焰中心太高,爐膛出口溫度升高,使主再熱蒸汽溫度急劇上升,排煙溫度也升高;造成主再熱蒸汽及爐膛受熱面大幅超溫;在處理過程中,如果發生渣塊掉落及引風機跳閘等問題時,會造成冷渣斗出現正壓,可能燙傷檢修人員;另外,煤粉的機械不完全燃燒損失增大、長時間燃燒不良,會引起鍋爐尾部煙道再燃燒或煙溫難以控制,導致空預器變形卡澀而跳閘。
3、成功案例分析
3.1案例1
3.1.1過程
    2009-08-29T20:30 1號機撈渣機因內導輪斷
裂進行消缺,降負荷:撈渣機檢修放水,保留B、C磨運行(汽車煤),D磨通風,接帶負荷135 MW左右(A磨原煤斗頻繁棚煤,故未投運),總煤量90 t/h,爐膛壓力100 Pa;AB、CD層7支油槍助燃.B磨火檢閃動跳閘(隨后處理火檢信號),低溫過熱器壁溫470~480℃。當撈渣機開始放水、負荷由230 MW降至100 MW以下時,低過蒸汽溫度由414℃升至490℃,A、B空預器入口煙溫同時由298℃升至345℃,空預器出口煙溫由103℃升至170℃.A空預器電流明顯升高(由23 A升至50 A.最高波動至額定電流附近)且就地有摩擦聲。08-30T6:43啟動A磨升負荷至200 MW,一次風量由300 t/h升至400 t/h,空預器電流呈下降趨勢:09:30左右撈渣機及底部水封注水,各參數迅速恢復正常。
3.1.2控制要點
    開始榆修前,將空預器扇形板提升到最大位。事故處理過程中,密切監視窄預器電流及進出口煙溫,防止空預器卡住跳閘及鍋爐滅火。在空預器電流明顯增大時,立即將一次風量升至100 t/h,啟動A磨,升負荷至200 MW.有效控制了空預器的出、入口溫度,使空預器的摩擦減小、電流減小。由此可見,在條件允許的情況下,負荷越高,燃燒越穩定。因此在2010-07-03 2號撈渣機卡住和07-05 1號撈渣機卡住時,均降負荷至300 MW微正壓運行進行掏渣處理。
    開大卜層二次風門擋板,以最大限度地冷卻煙溫,降低主、再熱器壁溫的上升幅度。
    為了穩定燃燒及壓低火焰中心,維持底層磨運行并投等離子進行拉弧,要密切關注受熱面壁溫的變化并及時進行調整,提高爐膛壓力,減少將爐底水封破壞后冷風的竄入量,降低對鍋爐燃燒的影響。防止主、再熱汽溫超限。
3.2案例2
    2009-08-3QT16:00,1號機組撈渣機內導輪軸承備件到貨,再次放水開始第2次檢修。維持負荷280 MW左右,A、B、C下層磨運行(均為高熱值煤),給煤量141 t/h.爐膛壓力250 Pa;受熱面各部分的煙溫、汽溫較水封破壞前均有E升但幅度不大(見表2),燃燒T況因煤質較好而相對穩定,撤出助燃油槍。23:50檢修結束,恢復正常運行。
    通過表2可以看出,撈渣機放水檢修時,鍋爐主要參數偏離正常值不多,空預器摩擦得到明顯控制。而且微正壓運行時,明顯減少了爐底冷風的竄人量,穩定了爐膛燃燒。通過開大上層二次風門擋板開度,使低過出口壁溫得到有效控制;尤其是開大頂層燃燼風以及消旋風二次風門擋板后,效果更為明顯。在此基礎上,適當升高了負荷,撤出油槍,燃燒不受影響。
3.3案例3
    2010-07-05 l號爐撈渣機放水檢修,鍋爐微正壓運行,水封破壞前后數據見表3。從表3可以看出,煙溫上升較快。為了穩定給水,升高了主汽壓,同時提前降低主、再熱汽溫。爐底水封破壞后,氧量急劇升高,引風機靜葉不正常開大,出力增加;爐膛負壓穩定,主、再熱蒸汽溫度及排煙溫度得到有效地控制,避免了主、再熱蒸汽及爐膛受熱面大幅超溫。同時空預器在安全的區域內運行.避免了空預器跳閘聯跳送、引風機,引發滅火事故。
4、水封破壞過程中的燃燒調
    (1)破壞爐底水封前主汽溫降至530℃,再熱汽溫降至520℃,甚至降到更低.以緩沖水封破壞后溫度的急劇上升:全開上層二次風及燃燼風擋板,防止破壞水封后受熱面管壁及主、再熱汽溫超限。將引、送風切手動調節,破壞水封前爐膛維持微正壓。
    (2)逐步停磨減燃料,負荷至300 MW時,投入A層等離子運行,確保燃燒穩定。退出AGC,負荷保持300 MW,給水流量約880 t/h;停運其他磨煤機,僅維持A、B、C、D磨煤機運行。總給煤量控制在160—180 t/h。
    (3)破壞水封時,嚴密監視煙溫、汽溫、再(過)熱器受熱面溫度、排煙溫度、6大風機電流、總風量、一次風量、給水量、負荷、汽壓等參數,加強對引風機電流、靜葉開度及爐膛壓力等重要參數的監視與調整。破壞水封的過程中,要防止煙氣從爐底漏出導致傷人的事故發生。
    (4)對撈渣機水槽內的水不必1次放盡,視情況以能夠去除卡澀異物為宜,并盡快恢復爐底水封,減少爐底漏風量。破壞水封后爐膛壓力會上升,調整引、送風機使爐膛壓力維持在200 Pa左右,送風量控制在1 000—1 150 t/h。在整個事故處理過程中不能隨意減少送風量。
    (5)爐膛正壓運行過程中,要密切監視爐膛燃燒的穩定性及火檢冷卻風壓力和火檢信號.暫停鍋爐本體上的清潔工作,油槍、電纜等設備應注意防火。如果過、再熱汽溫及管壁溫度超限,則適當降低燃料量,增大給水量。
    (6)撈渣機失去水封后冷風從底部漏入爐膛,爐膛溫度降低、煙氣容積增加,火焰中心相對上移,造成爐膛出口煙溫、低過蒸汽溫度和空預器煙溫普遍升高,減溫水量增大。
    (7)運行磨火檢信號閃動時及時投入相鄰層油槍,必要時強制磨煤機層火焰;煤油混燒期間,空預器連續吹灰;經常檢查鍋爐本體看火孔及不嚴密處,防止向外返火、冒煙及門孔燒紅;檢修結束后,恢復渣水系統。撈渣機附近的t作人員要隨時注意人身安全,防止鍋爐塌灰落焦發生燒傷事故。
5、經濟性分析
    通過采用等離子點火裝置拉弧助燃,以及提前準備好熱值較高的煤種來保障燃燒穩定措施,機組的經濟性大大提高:600 MW機組點火消耗燃油按30 t/次,7 000元/t計算,僅此l項就可節約21萬元:每次停爐時間按8h計算,不停爐可挽回電量損失2 400 MWh。
6、結束語
    京隆公司進行的不停爐破壞爐底水封搶修撈渣機故障處理是600 MW機組破壞爐底水封長時間運行的成功范例。由于操作得當,沒有因鍋爐滅火造成機組被迫停運:在長時間處理過程中,沒有發生1次再(過)熱器受熱面超溫的現象,鍋爐燃燒穩定,機組運行正常。多次實踐證明這種處理撈渣機事故的方法是可行的,而且不用投油,對于使用刮板式撈渣機且煤質較差的電廠來說,處理撈渣機缺陷時采用這種方法是最佳選擇。


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