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廢熱鍋爐旁路蝶閥損壞原因分析 木(mu)屑顆(ke)粒(li)機|秸(jie)稈顆(ke)粒(li)機|秸(jie)稈壓塊機|木(mu)屑制(zhi)粒(li)機|生物質顆(ke)粒(li)機|富通新能(neng)源 / 13-11-04

1、簡介
    某大型氨廠,二段爐下游第一廢熱鍋爐系臥式火管鍋爐,日本日立公司生產,型式為簡單列管形式,其中含有多項專利技術,包括中心管旁路蝶閥的設計,圖1是蝶閥與中心管連接結構簡圖。該形式的鍋爐在我國大型氨廠首次應用,設備在安全運行5年后,中心管旁路蝶閥閥頸焊縫區域,開始出現裂紋,最后發展到從裂紋處斷裂,導致蝶閥整體脫落,造成設備損壞和全廠事故停車。本文對裂紋的產生原因進行分析,并介紹改進措施,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
2、裂紋原因分析
     蝶閥的材質為Incoloy 800H,屬鐵一鎳基高溫合金,設置在廢熱鍋爐的出口管箱中,用于調節出廢熱鍋爐的工藝氣溫度。裂紋的產生部位在蝶閥的高頸法蘭與中心管之間的焊縫區域,呈無序網狀向兩側發展,位置如圖1所示。從以下幾個方面對致裂原因作一探討。
   2.1晶間腐蝕
   Incoloy 800H鋼在593—816℃之間受熱將出現晶間腐蝕傾向,其最敏感的溫度在650℃左右,影響這種傾向的主要因素,是合金中的碳含量、Ti/C比值、固溶處理的溫度和晶粒尺寸等,其實質是晶界上出現貧鉻、富鎳區。廢熱鍋爐出口管箱的工藝氣溫度是588℃。正常生產中蝶閥保持一定的開度,未經換熱的工藝氣從此經過,因此蝶閥的環境溫度在600~700℃之間,正好落在晶間腐蝕的最敏感溫度區域。
  2.2應力腐蝕
   Incoloy 800H鋼種具有良好的抗應力腐蝕性能,但其性能的優劣要受合金成份、熱處理條件、冷變形和受力條件等的影響。旁路蝶閥系現場安裝,沒有進行熱處理,殘存的應力無法消除,蝶閥本身處于換熱前后溫差較大的兩種氣流之間,存在較大的溫度梯度和熱應力,再者,蝶閥沒有連接支撐,其重量均集中在蝶閥與中心管的焊接部位,亦即裂紋部位,使其受到額外應力的作用,綜合這些因素來考慮,蝶閥與中心管焊接部位,存在較大的應力腐蝕傾向。
   2.3金相組織觀察
   對斷裂處試樣進行金相組織觀察,發現在其組織晶界中有黑白相間的條帶征狀,而且裂紋也起源于這些條帶上,經能譜分析發現,這種條帶特征實際上是晶界上出現了貧鉻、富鎳,并伴有部分滲氧后的成份偏聚。這種缺陷再伴以因自重而產生的額外應力和振動,這些條帶的前沿在尖端應力場的作用下,形成微小裂紋,并逐步擴展,最終形成貫穿性裂紋。
    3.故障及處理情況
    在裝置正常生產的情況下,廢熱鍋爐出口管箱測溫點出現溫度飛升,當班操作人員準確判斷是該蝶閥故障,而非誤報,為保證設備和下游高變觸媒的安全,果斷停車.拆開此處人孔后看到,中心旁路蝶閥從高頸法蘭焊縫處斷裂,蝶閥及鼠籠落在管箱區,導致生產中大量高溫轉化氣直接吹向此處測溫點。
    在缺乏備件的情況下,為了盡快恢復生產,根據此處上下游的熱量分配關系,結合實際運行情況,經過精心計算,設計、制作了一套盲頭限流器,以代替原蝶閥,圖2是其軸側圖,盲頭圓板用兩層3mm厚的Incoloy 800H板材加工而成,盲頭的入口限流孔直徑為+88mm,長度為1000mm,在后端500mm區域內開孔,分布孔數較原鼠籠的減少一半。安裝時,將盲頭一端插入中心管內500mm,將另一端用三條均布拉筋將其固定到廢熱鍋爐殼體上。
    裝置開車運行后,一切正常,上下游各點溫度正常,說明設計的盲頭限流器及其安裝是成功的。
4、小結
  4.1Incoloy 800H鋼具有優良的耐應力腐蝕性能和抗晶間腐蝕能力,同時具有較高的高溫機械強度;
  4.2在設計上,如果使用溫度在650aC左右,應盡量降低該合金的碳盡量、Ti/C比值等,以優化其抗晶間腐蝕傾向;
   4.3在設計上,應盡量優化其受力狀態,避免受到額外應力的作用。

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