日本丰满岳乱妇在线观看_少妇精品揄拍高潮少妇_国产乱子伦三级在线播放_女人扒开屁股爽桶30分钟免费_野花大全日本免费观看_性夜影院爽黄a爽免费视频_亚洲av极品无码专区亚洲av_国产女同疯狂作爱系列_狼人青草久久网伊人_性欧美德国极品极度另类

河南省富通新能源科技有限公司歡迎您!   富通新能源服務(wu)熱線:(賀經理)
富通新能源 > 動態 > 生物質鍋爐新聞動態 > 35t/h沸騰鍋爐系統的改進與完善

35t/h沸騰鍋爐系統的改進與完善 木(mu)屑(xie)顆粒(li)機(ji)(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)(ji)|秸稈(gan)壓塊(kuai)機(ji)(ji)|木(mu)屑(xie)制粒(li)機(ji)(ji)|生(sheng)物質顆粒(li)機(ji)(ji)|富通新能源(yuan) / 13-10-28

    焦煤集團演馬電廠1#、2#35t/h鍋爐1992年投運,至1994年受熱面已開始頻繁出現泄露,爆管事故,爐墻、保溫等損壞嚴重,跑火、漏灰比較頻繁,鍋爐停爐、壓火次數增多,從1995~ 2001年,演馬電廠陸續對鍋爐各受熱面及爐墻、飛灰等系統進行了改造與完善,保證了鍋爐安全運行。
1、鍋爐受熱面存在的問題及改進、完善措施
1.1低溫段過熱器存在問題及改進
    低溫段過熱器,其后部管子已嚴重變形及磨損,這主要是由于其后部接近中溫除塵器進風口,這個部位煙氣改變流向,造成飛灰對管子后部兩側沖刷磨損。
    此外,低溫段過熱器原設計面積過大,投入飛灰系統后汽溫超限,因此在1996年2#爐大修中割除了部分管子(約51m2),但因割管面積過大,在每次點爐后投入飛灰前,或在飛灰系統出現故障無法投運時,即使全關減溫水,仍然汽溫較低,不能滿足運行要求,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    針對以上情況,決定恢復部分低過管子,使其面積由97.83m2增加到114.83m2。另外,低過整體前移,移出飛灰沖刷區,延長了管子的使用壽命。
    改造后運行表明,在飛灰未投時,煙溫為550~600℃,汽溫可保持在額定值450℃,避免了汽溫過低的情況,飛灰投入后煙溫達800℃左右時,仍可保持汽溫不超額定值。
1.2省煤器的磨損及改造
    運行幾年后,省煤器磨損嚴重,每月省煤器泄漏、爆管都在2、3次甚至更多,此次改造將位于最上層的省煤器高溫段全部更換。并將原光管式省煤器改為膜式省煤器。
    由于膜式省煤器體積較光管式省煤器減少1/10,特別是在煙道截面不變的情況下,將省煤器高度減少270mm,使煙氣流通截面增大,阻力減小,引風機負荷下降,從而有效節約電能。
    另外,由于在管道間增加肋片,使煙氣流速較無肋片有所下降,從而大大降低了粉塵對管道的磨損,同時在省煤器頂部爐拱下設置擾流凸臺,使飛灰在尾部煙道橫截面上濃度分布趨向均勻,解決了南側管子過早磨損問題。
1.3埋管防磨措施的改進及完善
  埋管位于爐膛底部濃相區,受爐料沖刷磨損速率高,新裝埋管在運行6個月后即發生爆管。在一個大修周期內爆管次數約為16—20次,每次停爐最少20ho嚴重制約了鍋爐的正常運行。
    改進方法是:(1)防磨鰭片數量由原來的三片增加到五片,使埋管原有換熱面積增大0.6倍,提高了換熱效率;(2)易磨損段鰭片材質由16Mn改為耐磨性更好的Cr20Ni114S12。(3)將鰭片厚度由6mm增為10mm,增大磨損余量。埋管使用壽命,由半年延長至兩年。
    受熱面的改造為減少爆管停爐提供了保證,同時受熱面的增加也對提高鍋爐熱效率有一定效果。
2、重型爐墻損環和爐頂密封、保溫的改造
2.1  重型妒墻損壞的原因及改進措施
    重型爐墻檢修周期一般為2年,但實際不足1年爐墻損壞就已較嚴重,為此,對爐墻進行了一系列改造。
    將墻厚624mm增加至685 mm(東、西、南墻)、北墻670mm。原耐火墻由240mm墻變為370mm墻,其中原大磚由成排砌筑改為鑲嵌砌筑,增強了爐體強度。并在四面墻中間增加水平膨脹縫。原中間的保溫層為巖棉板和漂珠磚,現改為100mm厚的硅酸鋁板。耐火墻用耐磨磚砌筑,砌料由原來的高鋁細粉降為現在的高溫粘合劑,增加了墻體的整體性,減少了內墻的水分,縮短了烘爐時間。
    在大修中對主要部位進行改造,全部用砼代替異形大磚,其中四個爐門、四個給煤機口(油槍口)以及前后墻埋管處內側200mm厚用耐磨澆注料進行澆注(爐門處為300mm厚),增強了這幾處部位的整體性,緩解沖刷的危害。外層還采用原來的耐火砼,兩個人孔門處全部用耐火砼澆注成為一個整體,減少漏灰現象。
    爐墻改造后使用周期從不足1年延長至2—3年。
2.2妒頂密封和部分保溫的改進方法
    平爐頂和斜爐頂運行中因密封性差,漏灰極為嚴重,工作環境很差,電廠采用了先進的可塑料、硅酸鋁板進行密封后,大大減少了漏灰和散熱損失,密封效果很好。
    對爐墻及各部分加強密封和保溫,減少了漏灰和漏風,減少了散熱損失和排煙熱損失,提高了鍋爐熱效率。
3、飛灰系統改進及完善
    飛灰循環系統是提高沸騰爐熱效率的重要手段。電廠35t/h沸騰爐設計中采用了底飼再燃的飛灰循環系統。系統在運行中堵塞情況較多,運行不穩定,調節不便,為改變這一狀況,采用了新型的流態化返料控制器改造原來的“L”型風閥控制器。
    新型的流態化返料器以“流態化”方式回送飛灰,循環量大,具有一定的“自調節”性能,調整效果很好。
    改造中還對噴射風管路上的噴嘴進行了重新設計,以保證風量在噴射風和松動風之間的最佳分配。另將調節裝置離鍋爐4m移至7m,方便調整。
    飛灰系統改造后,運行穩定,投入率提高,由原來的80%提高至98%。飛灰含碳量由25%降至15~17%,提高了鍋爐燃燒效率。投入效果也得到改善。
4、經濟效益分析
    (1)改造后,埋管熱效率增加0.6,過熱器熱效率提高0.3,鍋爐漏風系數減小0.015,使鍋爐總效率提高了0.027。僅此一項節省燃料1204.65t,節省資金12.64萬元。
    (2)減少了因省煤器、埋管、過熱器爆管造成壓火停爐時間,增加發電量864萬kWh,約219 .46萬元。
    (3)每次壓火維修費用約0.6萬元,全年共計43.2萬元。
    上述各項總和為275.3萬元。
5、結束語
    通過對無錫鍋爐廠生產的35dh沸騰鍋爐技術改進,在安全穩定性和經濟性方面都取得了較成功的經驗。鍋爐正常連續滿負荷運行周期最高達72天,為電廠帶來良好的經濟效益和社會效益。

  • 上一篇:余熱回收技術在注汽鍋爐上的應用及效果
  • 下一篇:35t/h沸騰床鍋爐改為循環流化床鍋爐的體會
  • 更多
    木屑顆粒機