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220t高溫高壓煤粉鍋爐結焦改造 木(mu)屑顆粒(li)機|秸稈顆粒(li)機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新能源 / 13-09-06

    中國鋁業中州分公司熱電廠5#鍋爐于2003年12月20日投產。該鍋爐額定負荷為220t/h,露天N型布置,自然循環高溫高壓煤粉鍋爐,設計煤種為無炯煤,采用球磨機中間倉儲式制粉系統,熱風送粉。采用單汽包、單段蒸發,集中下降管循環蒸發系統。鍋爐前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道內裝設高低溫兩級過熱器,尾部豎井煙道交錯布置兩級省煤器和兩級空氣預熱器,水平煙道和轉向室均為膜式壁頂棚管包墻管,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
    自鍋爐投產以來一直存在爐膛嚴重結焦的情況,囚大量焦渣而被迫停爐清理,運轉周期不足2個月。嚴重影響鍋爐的安全穩定運行和氧化鋁的生產。
一、鍋爐結焦原因分析
    在煤粉爐中,燃燒火焰中心溫度在1500~1700℃之間。燃料中的爐灰在這樣高的溫度下大多熔化為液態或呈軟化狀態。南于水冷壁的吸熱,從燃燒火焰中心向外,越接近水冷壁溫度越低。在正常情況下,隨著溫度的降低,爐灰將從液態變為軟化狀態進而變成固態。如果軟化狀態的爐灰碰到受熱面時,由于受到冷卻而粘結在受熱面上,形成結渣(俗稱結焦)。生物質鍋爐
    1.衛燃帶敷設過量且布置不合理
    5#鍋爐原設計布置的衛燃帶如圖1所示,衛燃帶面積達到96m2,較同類型鍋爐高出30%,例如山西陽泉某電廠同型號鍋爐的衛燃帶僅有62m2。大量衛燃帶的敷設能夠維持較高的爐膛溫度,提高了噴燃器的著火穩定性,同時也為結焦創造了條件。原設計衛燃帶一直敷設到噴燃器的根部,而在噴燃器的根部的向火面和背火面,由于一、二、三次風的強烈卷吸作用,氣流流動比較混亂,是容易產生結渣的部位,噴燃器根部附近不適宜敷設衛燃帶。
   2.鍋爐設計燃燒器存在的問題
   原鍋爐燃燒器采用了可調擋塊式水平濃淡燃燒器,從空氣動力場試驗和實際運行情況來看,這種燃燒器存在的問題有:
    (1)穩定燃燒有一定的效果,但犧牲了后期混合,爐內空氣動力場紊亂。
    (2)燃燒器噴口處鈍體角度太大,不能形成封閉回流區。在燃燒器設計中,為了增加穩燃效果,穩燃器鈍體角度(25。)和尺寸取得較大(圖2),同時噴口外殼尺寸較短,在實際運行中,一次風氣流在離開噴口后,未能形成封閉回流區,使煤粉氣流分成上下兩股氣流,導致一次風氣流剛度減弱。向上偏離的煤粉氣流刷墻結焦,向下偏離的煤粉氣流直接沖入冷灰斗,導致一次風掉粉、冷灰斗溫度升高產生結焦。
    (3)燃燒器沒有布置側邊風,在水冷壁處易形成還原性氣氛。
    3.煤粉燃燒時不能及時得到充足的氧氣
    雖供給了足夠空氣總量,但由于一次風離二次風較遠,燃料與空氣混合不好,某些部分空氣多一些,則燃燒就完全,有的地方空氣少一些則燃燒就不完全,從而造成煤在爐內燃燒不良、煙氣溫度不均勻。在煙氣溫度高的地方,管壁溫度高,未燃盡的煤粉顆粒一旦粘結在上面繼續燃燒,將形成灰粒的粘附,燃燒不完全產生大量CO,使灰熔點降低,導致結渣。
    綜合上述分析認力,噴燃器設計不合理導致燃燒器一次風動力場不好,是引起鍋爐嚴重結焦的首要原因。過量敷設衛燃帶和布置的不合理是導致嚴重結焦的重要原因。
二、改造措施
  1.對衛燃帶的面積以及位置重新進行布置
   衛燃帶布置面積5 8.61m2,減少37.39m2,位置及形狀重新布置,如圖3所示。
   2.采用百葉窗水平濃淡燃燒器
    哈工大的百葉窗水平濃淡燃燒器,其濃煤粉氣流的濃度比工程上常用的一次風煤粉濃度一般高出30%—60%,具有穩燃、防高溫腐蝕、防結渣性能。該燃燒技術包括了水平濃淡煤粉燃燒技術的全部優點,還可以靈活的控制燃燒區域水冷壁附近的煙氣成分,其綜合性能較好。
    (1)合理布置鈍體角度和尺寸。鈍體角度由原來的25。減小到14。,使一次風噴出后形成封閉的回流區,達到穩燃的目的。
    (2)在一次風口濃側增加兩塊40mmx40mmx40mm的穩燃塊,進一步提高著火穩定性。
    (3)減少燃燒器的高寬比,由原來的1.4減小到1.04,增加氣流的剛性。
    (4)增加410mmx46 mm的一次風側風邊口,防止氣流刷墻結焦。
    (5)在兩個一次風之間增加一個400mmx120 mm狹窄可調的二次風噴口,提高對煤種的適應性。
    (6)三次風噴口上增加穩燃齒。穩燃齒弧長lOOmm、弦長90mm、長度200mm,共6個,提高三次風著火的穩定性。
    (7)減少燃燒器的切圓角,使切圓由∮700mm減小到∮513mm。
三、改造效益
    改造后的5’鍋爐運行至今,沒有發生一起因結焦嚴重而導致停爐的事故,最長運行周期達到了358天。經濟技術指標也得到了明顯的優化,在額定負荷下飛灰可燃物含量較改造前降低2.5個百分點,排煙溫度較改造前降低6℃。
    1.經濟效益
    (1)蒸汽煤耗較改造前降低了0.001t/t。鍋爐年產蒸汽148.5萬t,煤炭價格每噸560元,每年產生的經濟效益為148.5×0.001x560=83.16萬元。
    (2)改造前鍋爐運行周期2個月,每年鍋爐因為結焦停爐6次,每次啟停爐需6萬元,每年減少因結焦停爐造成的經濟損失為36萬元。
    (3)每次清焦費用約3萬元,每年節省的清理焦渣費用為6x3=18萬元。
    以上三項合計為13 7.16萬元,不包括因停爐影響氧化鋁生產造成的經濟損失。
   2.社會效益
   杜絕了因人工清焦所造成的各種傷害事故,減輕了工人的勞動強度。保證了鍋爐的安全穩定運行,節約了能源,減少了粉塵排放量,富通新能源不但生產銷售生物質鍋爐,而且還大量銷售木屑顆粒機壓制的楊木木屑顆粒,楊木顆粒燃料主要供生物質鍋爐燃燒使用。

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