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220t/h循環流化床鍋爐低溫結焦的對策 木屑顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸稈顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木屑制粒機(ji)(ji)|生物質顆(ke)粒機(ji)(ji)|富通新能源 / 13-09-03

一、220t/h循環流化床鍋爐的簡介
    循環流化床鍋爐已被廣泛地應用于世界各地的動力系統,同時循環流化技術不斷地提高,使循環流化床鍋爐技術更加成熟和廣泛應用。盤錦遼河熱電有限公司的220t/h循環流化床鍋爐是芬蘭奧斯龍(Ahlstron Pyropower)公司的產品,主蒸汽參數為:61.lkg/s,540C,12.5MPa.
    鍋爐啟動時的燃料為天然氣,共有4支啟動燃燒器,主要用于鍋爐啟動階段的點火和使爐膛溫度達到煤燃燒的溫度。鍋爐爐膛底部共有9支熱電偶,測量爐膛溫度,當爐膛溫度達538℃(設計煤種可以燃燒的溫度)時,可以嗝式(脈沖式)向爐膛內加煤,當數據證明煤正常燃燒后,可以降低啟動燃燒器的燃燒強度,增加煤量,直至爐膛溫度達到鍋爐正常運行溫度(860℃),生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
    鍋爐的大部分一次空氣由風箱進入爐膛,以提供床料的流化空氣量,一小部分一次空氣從布風板上部進入爐膛內,以輔助床料流化;二次空氣從燃燒室不同高度進入爐內,加強床料的循環,并提供煤分級燃燒的氧氣。
    我公司的熱電裝置于1996年2月20日一次產汽發電成功。在運行操作人員精心管理,精心維護和精心操作下,熱電裝置實現了連續運行160天的優異成績。但在優異成績的背后,也有艱辛歷程,在1999年1月10日,檢修后的鍋爐在冷啟動過程中,在爐膛內部出現了結焦,針對此次結焦,結合鍋爐運行以來的實際經驗,認真詳細地分析了此次結焦的原因。
二、出現低溫結焦情況
此次出現爐膛內部結焦的大致情況如下:鍋爐具備啟動條件后,向鍋爐加水,啟動風機系統,達到設計最低流化風量后,操作人員利用燃料煤添加裝置添加床料(床料是鍋爐停運前排入底灰倉的鍋爐底灰),點燃2號啟動燃燒器,鍋爐開始升溫,當爐膛溫度達到150℃左右時,點燃1號和3號啟動燃燒器,當爐膛溫度達到300℃左右時,點燃4號啟動燃燒器。當爐膛溫度達到420℃左右時,利用燃料添加裝置,向爐膛嗝式加入燃料煤,操作人員從控制屏上監視到鍋爐爐膛溫度上升,煙氣氧含量下降,證明煤在燃燒室內已正常燃燒。之后操作人員向爐膛連續加入燃料煤。
    隨著加煤量的增加,操作人員發現如下不正常的工藝現象:
    1.個別爐膛熱電偶的指示突然升至900℃以上,其中1號溫度點已達1100℃左右(圖1),而此時正常的爐膛溫度應該為600℃左右;
    2.鍋爐的側灰冷卻器無法正常運行,即無法自動排出鍋爐的底灰;
    3.隨著加煤量的增加,在無法排出底灰的情況下,鍋爐爐膛的床料壓力卻有下降的趨勢(圖2)。利用側灰冷卻器人工通灰孑L進行人工通灰,用力較大,十分困難,從灰孔排出的灰是粘結在一起的大塊,呈蜂窩狀,硬度較大,而且中間夾雜著黑色顆料(末燃燒的碳);
    4.隨情況的惡化,煙氣的氧含量的變化并不十分明顯(圖3);
    5.運行人員通過增加流化風量后,爐膛溫度沒有恢復正常;
    6.到鍋爐現場,通過4支啟動燃燒器的觀察孔向爐膛內觀察,發現燃燒室的部分區域火色明亮,見不到有飛濺燃燒的煤顆粒。說明煤進入鍋爐后,沒有進行正常流化和燃燒,而是堆積在局部區域發生了燃燒,致使該區域的溫度超出正常范圍,隨著這種燃燒的繼續,溫度已超過了床料的熔融溫度。
    以上的種種事實表明鍋爐在啟動過程中出現了低溫結焦。
三、低溫結焦的分析
    循環流化床鍋爐的主要燃料是煤。鍋爐在啟動過程中和正常運行過程中,由于操作等原因,易造成爐內結焦。
    就煤的成份而言,煤是由某些結構極其復雜的有機物組成的,其化學組成有碳、氫、氧、氮、硫、灰分和水分等,造成鍋爐結焦的成份是碳和灰分。
    具有強粘結性(煤的粘結性是煤在粉碎后,在隔絕空氣的情況下加熱到一定溫度時,煤的顆粒相互粘結形成焦塊的特性)的煤在燃燒時,由于煤的粘結,容易形成大塊,嚴重影響煤的燃燒,甚至出現結焦的現象。
    在鍋爐啟動和運行中,經常遇到低溫結焦和高溫結焦兩種結焦現象。低溫結焦和高溫結焦都是超過了灰渣的熔點溫度,使灰渣熔融成塊。低溫結焦的特點是整個鍋爐的爐膛溫度很低,只有400—500℃,但在爐膛局部區域的溫度已達到燃料煤的著火溫度,床料尚沒流化而風量卻足以使其繼續著火、燃燒。以致爐膛局部溫度超過了灰渣的熔點溫度,火色白亮,形成結焦,一旦局部出現結焦,就會影響到周圍,使周圍的溫度愈來愈高,從而使焦塊結得愈來愈大。低溫結焦的焦塊往往是熔化的灰渣夾雜有許多未燃的煤渣顆粒組成。高溫結焦的特點是床料完全流化了,爐膛溫度超過了850℃,由于底部床料中含碳量過多,其激烈燃燒,溫度急劇升高,火色變成白色,當爐膛溫度超過灰渣熔點溫度,即出現整個布風板上床料的大面積結渣,其焦塊是由熔融的灰渣組成的。
    對燃煤鍋爐來說,要特別注意灰的熔點,若太低時,容易熔融結焦。灰分熔點約在1000~ 1500C之間,一般說,含硅酸鹽和氧化鋁等酸性成分多的灰分,熔點較高;含氧化鐵,氧化鈣和氧化鎂等堿性成分多的灰分,熔點較低。此外,灰分在還原性氣氛中的熔點要比在氧化性的氣氛中的高,二者相差約40~179℃。
四、防止出現低溫結焦的措施
    為了防止循環流化床鍋爐在啟動過程中出現低溫結焦的現象,應該采取如下措施:
    1.在鍋爐啟動時,宜采用篩分范圍較窄、顆粒較細的床料,以避免在低風速啟動時使床料形成分層,從而引起低溫結焦。在實際工作中,我們對鍋爐排出的底灰進行篩分,篩選細顆粒的灰做為鍋爐啟動時的床料;
    2.在鍋爐啟動前,要準備足夠的床料,以備在鍋爐加煤前向爐內補充床料;
    3.在鍋爐啟動時,床料的可燃物的含量應盡可能地少。床料一般情況下是采用鍋爐正常運行時所排出的底灰,因為其可燃物少,這樣鍋爐在利用天然氣啟動時,床料不會出現燃燒;
    4.在儀表正常的情況下,要保證鍋爐的流化風量,這是保證床料在爐膛內部正常流化的關鍵,也是首要的環節;
    5.在鍋爐啟動過程中,燃燒用的煤種與設計煤種變化時,鍋爐的流化風量也應有一定的變化。在鍋爐啟動前,對燃用的煤進行工業分析,以確定煤種。若此煤的密度大于鍋爐設計煤的密度時,鍋爐啟動時的流化風量應有所增加,以防止床料流化不佳,導致結焦。如圖4中,若設計煤的流化風量為A-B-C-D,實際煤的密度大于設計煤的密度,則實際流化風量應為1-2-3-4;
    6.在鍋爐啟動過程中,要保證爐內床料的數量,要維持床層壓力微低于設計壓力。由于排灰和煙氣夾帶等,會使爐內的床料有一定的損失,這樣爐內的熱載體會逐漸減少,會出現爐膛溫度分布不均的現象,適量通過燃料煤添加裝置等向爐內加入一定的床料,使爐膛各部位溫度分布均勻;
    7.在鍋爐啟動過程中,啟動燃燒器的燃燒溫度,最高可以達1000℃以上,足以使床料熔融,形成焦塊。通過控制啟動燃燒器的燃燒強度或進行不完全燃燒,以降低其燃燒的溫度,防止出現局部超溫的現象;
    8.鍋爐在啟動過程中,爐內床料的溫度應均勻升高,即每個熱電偶的測量值應符合鍋爐的升溫線。若爐膛溫度值出現異常,并持續突發攀升,且高于鍋爐正常運行的床料溫度的現象時,操作人員此時必須采取措施,因為此現象的出現是發生低溫結焦的前兆,操作人員最好同時做如下的工作:
    (1)對熱電偶元件運行檢查,要保證其正常工作;
    (2)增加鍋爐流化風量,使流化風量大于設計流化風量,讓床料完全流化,重復幾次此操作,最終使爐膛溫度均勻,如圖5所示的流化風量;
    (3)停止向爐膛加煤;
    (4)減少鍋爐啟動燃燒器的燃燒強度,即在爐膛溫度沒有正常恢復以前,不再增加燃燒強度;
    9.在鍋爐天然氣或煤啟動過程中,可以適當地啟動鍋爐的底灰系統,通過此辦法,可以使爐內的床料“活動”起來,減少爐膛內“死灰”的存在,若爐膛內有“死灰”,則該部位的溫度通常偏低,使爐膛溫度分布不均,有礙于鍋爐按正常的升溫曲線進行升溫。
    此外,讓鍋爐的爐膛處于還原性氣氛中,可以提高灰熔融的溫度,主要方法是向爐膛內加入少量的石灰石,或控制進入鍋爐的二次風量,降低煙氣中的氧含量。
    通過以上幾項工作,若爐膛溫度比較均勻,沒有特別異常的溫度區域,同時通過爐內觀察孔沒有發現火色白亮的區域,則可以認為爐膛溫度分布情況是均勻的,這樣,操作人員可以按鍋爐的升溫曲線、升壓曲線和操作規程進行操作,直至鍋爐達到正常的負荷。
    五、采取措施后的效果
    此次鍋爐低溫結焦事故出現后,全體人員積極分析,總結運行中的失誤和經驗,通過采取如上措施后,在以后的運行實踐中,沒有出現過鍋爐結焦的現象,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。

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