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20t/h鏈條爐排鍋爐改造為10t/h循環流化床鍋爐的實踐 木屑顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑制(zhi)粒(li)機(ji)|生(sheng)物質顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-06-23

0、前言
     湖北東方化工有限公司動力分廠1臺現役SHL2.0-2.5/400-A鏈條爐排鍋爐,經多年運行并多次檢修,已不能滿足企業對工業鍋爐的熱效率、環保、操作等各方面的要求。根據經濟運行原則,我廠委托開封得勝鍋爐有限公司將20 t/h鏈條爐排鍋爐改造為SHXF 10-2. 5/400-AⅡ外循環流化床鍋爐。
1、改造方案
1.1整體布置
    考慮到原鍋爐在改造過程中,其供熱能力已發生變化,循環流化床燃燒和鏈條爐排燃燒原理有較大不同,因此在原鍋爐整體布置的基礎上作以下調整。
    (1)取消原鍋爐爐膛及爐排,取消原前部受熱面,布置流化床、分離器和返料器。
    (2)原鍋爐的水冷壁系統(包括集箱、下降管、導汽管)全部拆除,對水冷壁重新進行設計,作為鍋爐改造后的受熱面。過熱器、對流管束、省煤器、空氣預熱器均保持不變。
    (3)保持原鍋爐總體寬度不變,長度不變,高度不變,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質生物質顆粒燃料。
1.2具體改造
    (1)基礎部分:20t/h鏈條爐排鍋爐改10t/h流化床鍋爐后,鍋爐容量減小,長度基本不變,整體荷重也基本不變,因此地基在重新改造時不做改動。
    (2)鋼架平臺:鍋爐長、寬、高均基本不變,平臺除為方便操作進行局部改動外,整體基本不變。鋼架增加部分承重立柱和組合梁。
    (3)鍋爐水冷系統:拆除原鍋爐水冷系統,重新設計水冷壁受熱面、下降管和導汽管,水冷壁均采用∮51 x3管子,下部纏繞防磨環;凝渣管采用∮5l×5管子,并纏繞lCr18Ni9T1防磨鋼筋,以增加其使用壽命。
    (4)燃燒系統:拆除原鍋爐燃燒設備,采用傳統的外循環流化床燃燒方式。
    ①流化床:流化床由布風板及風帽組成,布風板與鍋爐下部鋼架固定聯接。流化床有效面積1.4m2,共布置風帽100個,風帽上小孔直徑為咖6 mm,風帽由耐熱鋼制造,平均風速為35 m/s。流化床內采用分級燃燒,一次風由布風板進入燃燒室,二次風由密相區與稀相區結合面送入,床內不布置埋管。
    ②分離器:在爐膛出口采用高溫旋風分離器,煙氣從旋風筒入口切向進入,煙氣入口速度在22 m/s左右,分離器出口喉管用310S耐熱不銹鋼制成,工作溫度為900℃左右。分離器簡體用磷酸鹽異形磚砌筑而成,分離筒直徑1500 mm。
    ③返料器:采用2臺流化床式返料器,其結構采用“U”型非機械密封閥,返料器內布置小型風帽,且對“U”型閥兩邊配以不同的風帽小孔孔徑,保證了返料風、松動風的正常。
    ④爐墻:考慮到原鍋爐的爐墻為重型爐墻,在不改變原鍋爐房基礎負荷的前提下,本鍋爐的爐墻仍采用重型爐墻。內襯采用耐火磚砌筑,耐火磚外用紅磚砌筑,關鍵部位采用流化床專用耐磨耐火澆注料及磷酸鹽耐磨磚,過熱器后爐墻基本不變。
    ⑤輔機系統:原鍋爐的鼓風機、引風機進行更換,增加二次風機和給煤機。改造后鍋爐給煤機采用1臺∮219螺旋給煤機,布置在爐前側,給煤系統由調速電機、減速機和螺旋絞龍3部分組成。根據鍋爐負荷,風機選型如下:一次風機型號為9-16N07.ID,配用電機75 kW,2 900轉/分;二次風機型號為9 -19N08D,配用電機15 kW,2 900轉/分;引風機型號為Y6 - 41NO11. 7D,配用電機75kW,1 480轉/分。
2、使用情況
    鍋爐改造后,通過正常運行后發現,存在以下3個問題。
    (1)鍋爐燃燒工況不穩定,爐膛溫度和料層控制不穩。
    改造后鍋爐運行爐溫一般為850℃左右,返料器溫度為650℃左右。增加燃煤后依然不能有效地提高爐膛溫度,并且爐膛料層控制高度不夠,料壓在3 500—4 000 Pa。
    經過檢查發現,鍋爐返料循環灰量比較大。經分析,認為鍋爐旋風分離器分離效果太好,分離下來的物料量比較大,循環灰溫度低導致爐膛溫度不高。另外,流化床床面空間不大,導致爐膛蓄熱能力差,直接影響鍋爐穩定運行。
    (2)鍋爐出力達不到設計要求。
    改造完成后,通過正常生產運行統計發現,該鍋爐出力最大達到8 r/h,只達到設計標準的80010。
    經分析,認為鍋爐運行不穩定,負荷不能完全帶動,導致鍋爐出力不夠。
    (3)燃煤不能完全燃盡,煤渣含碳量高,鍋爐運行煤耗過高。
    鍋爐改造后,由于爐膛溫度不高,燃煤在爐內燃燒不完全,鍋爐運行排出的熱渣為青色,有明顯的機械不完全燃燒跡象,直接導致鍋爐的蒸汽/煤單耗過高。
3、再次改造
    針對鍋爐改造使用后出現的問題,我單位和開封得勝鍋爐有限公司一起對鍋爐進行了會診,決定實施二次改造,改造方案如下。
    (1)對分離器喉管進行改造,對原喉管下部進行切割,沿喉管一周割掉部分不銹鋼板,寬度約220mm,降低其分離效率,減少循環灰量。
    (2)擴大流化床截面積,增加物料燃燒空間和蓄熱能力。在不動水冷壁系統和不影響安全前提下,拆除流化床前、后部分爐墻(流化床密相區以下).將爐墻厚度變薄,進而擴大流化床密相區面積。再次改造后流化床截面積由O.7×1.85 Ill2增加為0.93 x1.85 mz。
    (3)增加流化床風帽個數,根據計算增加風帽32個。因為拆除了流化床前、后部分爐墻(流化床密相區以下),所以風帽在原布風板前、后兩側各布置16個。
4、再次改造后運行效果
    鍋爐再次改造后因生產需要連續運行了5個月,在此期間,鍋爐運行穩定,未出現一起運行故障。改造后鍋爐爐膛溫度在950℃左右,返料器溫度在850~ 950℃,鍋爐出力由以前的8t/h提高到12 t/h,蒸汽/煤單耗由改造前的225 kg/t下降到195 kg/t,鍋爐改造取得了圓滿成功。
5、結束語
    隨著國民經濟持續發展,有許多舊鍋爐已不能滿足企業生產需要,而重新上新設備,往往又受到場地和資金等條件限制,舊鍋爐改造是這些企業的第一選擇。這種改造雖然看似簡單,但有一些細節必須要做好,如熱力計算和煙風阻力計算等。因為改造只是改造部分系統,還有一些系統仍保留原有舊系統,改造后各系統還存在一個匹配問題,需要實際磨合。

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