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50t/h蔗渣鍋爐改造技術及效果 木(mu)屑(xie)顆(ke)粒(li)機|秸稈顆(ke)粒(li)機|秸稈壓塊機|木(mu)屑(xie)制粒(li)機|生物質(zhi)顆(ke)粒(li)機|富通新(xin)能(neng)源 / 13-06-02

     對低效舊鍋爐進行技術改造是落實國家節能降耗、減排的重要課題。我區制糖企業為了滿足不斷發展擴大對動力的需求和提高經濟效益,幾年來普遍對原有容量小、熱效率低的鍋爐進行了改造。今年也有數十臺鍋爐正處在改造中。但鍋爐改造是一項系統工程,動一牽百,技術復雜,如不經嚴格的傳熱計算,恰當地調整好鍋爐各受熱面的布置,或忽略鍋爐安全運行的措施,改造方案未經全面的技術論證,是很難達到鍋爐改造的預期效果的,這種例子屢見不鮮。
    2006年,我公司與廣西華盛集團露塘糖業有限公司糖廠的工程技術人員經多種設計方案比較及技術論證,成功的將糖廠一臺30t/h鍋爐改造為50t/h蔗渣鍋爐。現將該鍋爐改造技術及運行效果作簡略介紹,希望能給從事類似鍋爐改造的有關人員以啟示,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,同時也銷售蔗渣壓塊機生產線,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
1、鍋爐改造技術要點及措施
    本鍋爐本體改造設計方案主視圖如圖1所示。
1.1通過爐內傳熱計算精確布置各受熱面面積,保證鍋爐蒸發量達到50t/h,蒸汽參數達到額定值
鍋爐改造前后的主要技術指標對比。
    從表1對比數據可以看出,改造后的50Uh鍋爐同原30t/h鍋爐相比:爐膛輻射受熱面增加了54.2%,過熱器受熱面增加45.5%.對流受熱面增加57,5%,省煤器受熱面增加37.2%,空氣預熱器受熱面增加44,5%。各受熱面增加的量基本協調,從而在保證蒸發量增加20t/h時,鍋爐能保持原設計參數。
1.2按蔗渣燃料的特性合理布置燃燒器和配風系統,提高蔗渣的燃燒效率
1. 2.1在鍋爐的前墻3.6m處沿寬度方向均布了3套可調式蔗渣噴燃器。鍋爐在冷、熱態調試時,調整噴燃器伸進爐內的深度和拋物板的角度(上下可擺動200),使噴入爐膛的蔗渣分布均勻。這樣噴人爐膛的蔗渣燃燒好,火焰充滿性強,溫度分布均勻。
1.2.2鍋爐一(含噴渣風)、二、三次風量配比設計為:70:8:22。
    為提高爐排風速,以利將殘余蔗渣重新吹起燃盡,爐排面積設計為16.9m2,爐排開孔為錐形孔,開孔率11.5%,孔徑∮15/∮28,小孔風速為15m/s。
    以前的蔗渣鍋爐未設三次風,但根據我們近幾年鍋爐改造的實踐經驗,在爐膛的前后拱上方布設三次風對強化和燃盡蔗渣起著重要的作用。三次風使燃料和煙氣充分攪動,同時補充燃料燃燒所需的氧氣。鍋爐投入運行,配人三次風后,爐膛出口溫度和鍋爐蒸發量明顯增加,說明三次風對燃燒起到了很好的作用。蔗渣鍋爐三次風設置結構與煤粉等爐型不一樣,不是四角切圓,而是沿爐膛的寬度小風量均勻噴射進爐內,噴射風速設計為50~60m/s。
1.3采取有效對策避免爐內結焦
    通常蔗渣鍋爐結焦(渣)主要發生在爐膛蔗渣集中燃燒區附近和爐膛出口凝渣管與高溫過熱器之間的部位。本改造采取的對策是。
1.3.1合理布置燃燒區的前后拱。后拱低,前拱高,使高溫煙氣折射回爐膛的前下部,既有利于剛噴入爐內的蔗渣著火,又不至于水冷壁管掛焦(爐膛前墻下部沒設水冷壁管)。同時恰當布設燃燒區域的水冷壁管和衛燃帶,使其具有合適的水冷度,保持該區域的煙溫在950~1000℃左右;調配好一、二、三次風的風量,據此可避免爐膛下部結焦的現象。
1. 3.2設計足夠大的爐膛斷面和高度,本改造鍋爐爐室下部凈空尺寸為5470x 4150mm,上部為4250×4150mm,爐排面至爐膛出口中心高度為18+ 6m,煙氣在爐膛內流通的時間達到6秒以上,從而保證了煙氣夾帶的殘余蔗渣在爐膛出口之前燃燼,避免其在凝渣管與高溫過熱器之間繼續燃燒產生高溫而結焦。
1.3.3很多鍋爐因凝渣管下部的傾角太小(< 45°)往往造成爐膛出口過道處結焦、堆渣。本次改造設計為600.如圖2所示,有效地消除了結焦、堆渣現象。
1.4嚴格遵循水、汽動力學的原理進行鍋內水循環和汽水分離裝置設計,防止發生爆管事故,保證鍋爐安全運行
1.4.1增容鍋爐改造校核鍋內各水循環回路工作的可靠性是一個不可忽視的環節。校核每組水循環回路是否會出現循環停滯、自由水面倒流、下降管帶汽、汽化以及循環倍率過低等工況。一般通過核算每個回路的下降管流通截面總面積與水冷壁的上升管流通截面的總面積之比大于0.25(本改造均>0.33),汽水引出管流通截面總和與水冷壁管流通截面總和之比大干0.33(本改造>0.4),則可以保證水循環系統的安全可靠。
1.4.2不少鍋爐增容改造后過熱器發生爆管事故,嚴重影響了鍋爐的安全運行。為此在本鍋爐改造設計中,我們非常注重鍋內汽水分離器的改造設計。上鍋筒的一次汽水分離器裝置采用旋風筒,全部水冷壁管及大部分對流管束所產生的汽水混合物,先引入上鍋筒連通箱內,再分別引入14個規格為e290的旋風筒。汽水混合物進入旋風分離器的流速不宜太高(阻力大對水循環不利),也不宜太低(分離效果不好),一般設計5.8m/s.本設計為7m/s。二次汽水分離器為百葉窗,汽水混合物經旋風筒一次分離后,蒸汽再進入設置于鍋筒頂部的百葉窗二次分離器進行汽水徹底分離。二次分離器總面積為11×450×380(mm2)。
2、運行效果
    本鍋爐改造后于2006年11月8日投入運行。經糖廠一個榨季的運行證明,此次鍋爐改造比較成功,其技術經濟指標達到甚至超過改造方案預定的指標。
2.1鍋爐蒸發量達到并超過50t/h,最大出力可達55t/h以上,蒸汽壓力和溫度均達到額定值。本改造鍋爐成為了露塘糖業有限責任公司糖廠的主力鍋爐。
2.2蔗渣燃燒效果好,爐排面上不堆渣,鍋爐排出的煙氣飛灰基本不含可燃物。經測試鍋爐整體熱效率達到88%.比改造前提高6個百分點。一個榨季節省燃料折標煤約2000噸。
2.3鍋爐運行操作方便,安全可靠,整個榨季未發生結焦、結渣現象和任何爆管事故。
    富通新能源生產銷售木屑顆粒機、蔗渣壓塊機等生物質燃料成型機械設備,同時我們也有大量的楊木木屑顆粒燃料出售。

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