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410t/h循環流化床鍋爐原煤倉堵煤問題改造探討 木屑顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|秸稈顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|秸稈壓(ya)塊機(ji)(ji)(ji)|木屑制粒(li)機(ji)(ji)(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|富通(tong)新能源 / 13-06-02

1、概況
    茂名石化分公司動力廠2臺410Uh循環流化床(CFB)鍋爐是茂名石化100萬噸/年乙烯改造的配套項目。主要設備包括2臺410t/h循環流化床鍋爐、1臺40MW雙抽冷凝式汽輪機和1臺50MW發電機。鍋爐主燃料為貴州煤,同時考慮滲燒部分石油焦,為此鍋爐設計燃料為100%貴州煤,校核燃料為70%貴州煤+30%石油焦。點火燃料用輕柴油,采用爐內添加石灰石進行脫硫。燃料通過鐵路運輸在卸煤槽卸下,然后通過輸送帶進入干煤棚存放,經過篩選、破碎,最后通過棧橋輸送到爐前煤倉。CFB鍋爐主要向茂名石化公司100萬噸/年乙烯等化工裝置提供超高壓蒸汽(12.5Mpa/530℃)、高壓蒸汽(4.3Mpa/390℃)、中壓蒸汽(1.7Mpa/290℃)、超高壓鍋爐給水、高壓鍋爐給水。富余的蒸汽將提供給熱電二車間一臺40MW汽輪發電機組和熱電一車間的兩臺25MW汽輪發電機組發電。
    2臺410t/h循環流化床鍋爐于2004年4月18日開工建設。1#CFB鍋爐2005年12月28日試運行,2#CFB鍋爐2006年2月28日試運行。自鍋爐試運行以來,原煤倉經常發生堵煤、搭橋現象,特別是陰雨天,煤的表面水分較高時更加嚴重,成為制約裝置安全穩定運行的最大瓶頸。
2、現狀
    煤前倉的頻繁堵煤,造成了2臺CFB鍋爐8臺給煤機幾乎同時斷煤,處理恢復不及時的,導致鍋爐低溫MFI'保護動作,鍋爐跳停。為平衡鍋爐汽壓,在床溫波動情況下,需頻繁啟停放空閥,造成鍋爐啟動放空排汽損耗大,鍋爐效率低。表l和表2是煤倉改造前,鍋爐煤倉堵煤和鍋爐放空情況統計。
3、改造前的原煤倉設計簡介
    茂名石化分公司動力廠2臺CFB鍋爐由FosterWheeler公司設計、制造,采用棱臺形四分水、泥鋼混合式結構。煤倉、爐前封閉式皮帶給煤系統,四臺給煤機進出口均設氣動煤閘閥,并各引一路壓力風送入給煤機防止爐火反竄。煤倉內壁襯2.OOmm厚不銹鋼板,煤倉東西向與水平夾角分別為75.670、84.530、78.690、81.490,南北向與水平夾角分別為73.860、71,150,下部接小煤斗,煤倉上口為7100x3800mm,煤倉出口為900x460mm的矩形截面,高度10.50米,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
    改造前采用的防堵措施:煤倉東西方位上各設置一臺疏松機,北方位上各安裝一臺空氣炮。原煤倉設計示意圖見圖1。
4、原煤倉堵煤原因分析
    ①原煤倉設計結構的分析
原煤倉呈棱臺形,上口大,下口小,高徑比太大。物料自上而下靠自重下落。下落的物料由于在方形容器內流動,故愈向下流動,面積愈小,對物料本身就形成擠壓,摩擦系數增加是造成堵塞的主要原因。
    ②給煤機內部壓力平衡的分析
    因為CFB鍋爐的給煤機為壓力式,為防止爐膛熱煙氣倒灌,給煤機采用一次風進行密封,壓力為2-4kPa,在煤斗內會形成上托力,抵消了煤斗原煤的部分下滑力,這也是形成堵煤的因素之一。
    ③煤的表面水分問題的分析
    樣煤的表面水分設計為8.46%,此含水量在茂名地區屬于正常含水量。設計要求貯煤場必須全部設置干煤棚,防止煤在貯存期間雨水的浸入。茂名分公司動力廠CFB鍋爐干煤棚分南、北千煤棚,煤棚全長156米,寬33米。由于壓縮投資,原設計煤棚只蓋了78米,因此,部分原煤露天存放或被雨淋濕,也是形成堵煤的原因之一。
    ④燃煤粒徑問題的分析
    原煤粒徑的大小,也會造成煤倉堵煤。因為煤粒度過細,煤粒之間相互作用增大,加速了煤在煤倉搭橋及板結。對2006年6、7月份人廠原煤的粒度統計見表3。
    從表3可見,入廠煤粒度小于0.45mm的平均比例為28.2%,為人爐煤粒度要求上限的1.82倍。粒度偏小的原煤再經過破碎機的破碎擠壓后,煤粒度就會變得更細,可見,入廠煤粒徑偏小,增加了堵煤的機率。
    ⑤解決問題的方向
    通過對影響原煤倉堵煤的因素分析,燃煤粒徑,從工藝系統及供應等因素考慮,進一步采取措施較困難。燃煤表面水分的改進,可采取補齊干煤棚的屋面來解決,項目已列入公司技改計劃。鍋爐廠家不同意改造落煤管工藝流程,因此改造的重點應放在對原煤倉結構的改進上,如減少煤斗壁的阻力、增加煤的流動性、加大出口煤斗的尺寸等。東糖電廠等單位原煤倉的改造,證明此方向是可行的,可取得較好的效果。
5、改造的措施及效果
    (1)改造措施
    經過調研和分析,對2臺410t/h循環流化床鍋爐煤倉輪換進行了改造。改造的措施如下。
    ①在原煤倉標高26米處截除原煤倉下部分,改成喇叭段,增設二級緩沖煤斗。考慮到原煤的腐蝕性以及增加原煤流動性,決定在喇叭段、二級緩沖斗內壁上內襯5mm厚不銹鋼板。
    ②增大給煤機入料口的尺寸。給煤機人口尺寸由原來的900mmx460mm增大到1200mmx800mm。另外,由于煤斗下料中心發生位移,給煤機入口皮帶托輥數量,由3根增加到5根。
    ③煤倉內混凝土表面全部刷環氧樹脂涂層防牯處理,增加原煤人口處流動性。
    ④拆除給煤機入口氣動閘門,更換為插桿閥。
    ⑤重新安裝75L型空氣炮,保證每臺給煤機煤倉南北方位有2臺空氣炮,并調整了空氣炮出氣咀角度,實現統一氣源,遠程控制。
    ⑥疏松機材質全部更換為不銹鋼,確保運行中不出現折斷現象。
    改造后的原煤倉示意圖見圖2。
    (2)改造后的效果
    改造后的1#、2#CFB鍋爐堵煤現象大大地改善,特別是對水份比較大的燃煤效果更加顯著,堵煤只是偶爾現象,可以保持煤斗較長時間不堵煤。鍋爐放空量也大大降低,同時改變了CFB鍋爐不能全燒原煤的現狀。改造取得了預期目標。
①造后堵煤次數和放空量
改造后堵煤次數和放空量統計分別見表4和表5。
②經濟效益煤倉改造后,鍋爐啟動放空量由原來的18.5噸/小時下降為2.47噸/小時,節約蒸汽16.03噸/小時,按鍋爐一年運行8000小時計,每噸蒸汽成本100元計算,一年可節約蒸汽成本近1300萬元。
   ③社會效益
   2臺410t/h循環流化床鍋爐煤倉的成功改造,大大地提高了CFB鍋爐運行可靠性,為茂名石化分公司動力廠2006年全年實現節油20萬噸,直接創造效益2.08億元做出了積極貢獻。也為2007年煉油項目CFB鍋爐的設計選型提供了有益參考。
6、結束語
    茂名石化分公司動力廠2臺410t/h循環流化床鍋爐長周期運行,表明原煤倉的改造是成功的,可以得出以下結論。
    ①煤倉線型應盡量采用等截面變化率的雙曲線或近似雙曲線煤斗。
    ②給煤機人料口的尺寸應盡量放大。
    ③在給煤機上部設置敞開的緩沖煤斗,直接通煤效果更好。
    ④在緩沖煤斗上各安裝。2臺疏松機或振打器,提高通煤效果。
    ⑤建議大型循環流化床鍋爐的煤倉內襯設計時采用耐磨金屬板,厚度不小于5mm,煤倉與內襯板采用塞焊,焊點處應磨平修正,以減少內襯板變形、脫落等缺陷,增加煤的流動速度。
    ⑥建議大型循環流化床鍋爐設計時增設給煤機出口氣力密封裝置,壓住爐煙反竄,消除或減小給煤機內部密封壓力,以增加煤斗燃煤的下滑速度。
    ⑦建議原煤倉設計時,適當縮小有效容積,上煤總量最好按鍋爐滿負荷運行所需5-6小時考慮,也就是。“勤上煤,少上煤”的原則。

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