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35t/h鍋爐過熱器超溫原因分析及減溫器改造 木(mu)屑顆(ke)粒機|秸稈顆(ke)粒機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制(zhi)粒機|生物質顆(ke)粒機|富通新能源 / 13-05-23

1、前言
    杭鋼動力公司熱電廠設有3臺35 t/h鏈條鍋爐.型號為UG- 35/5. 29 - M3, 1995年3月投產。燃燒方式為層燃加燃燒高爐煤氣,過熱器安裝于對流煙道中.主要吸收對流傳熱,采用表面式減溫器。由于過熱器是鍋爐中工作溫度最高的受熱面.加上運行方式、檢修工藝存在各種問題,導致過熱器經常超溫甚至爆管,并影響汽輪機的安全運行。經仔細分析,相應采取了一系列保護措施。
2、超溫原因
2.1  運行方式
    由于運行方式不當引起各過熱器管受熱不均,從而產生熱偏差,一旦熱偏差比較大,可使這些對應的偏差管管壁溫度超過其金屬材料的允許使用溫度而過熱損壞。主要原因有以下幾點:
    1)爐膛火焰中心偏斜,造成對流煙道兩側煙氣溫度不同,因我廠鍋爐均混燒高爐煤氣,在煤氣量不是很大的情況下往往只投入單側煤氣噴嘴,且長時間不作切換,在燒一側煤氣時因有焰燃燒常使對側煙溫偏高,造成這一側的管子受熱較強。
    2)鍋爐燃燒高爐煤氣使火焰中心上移,造成爐膛出口煙溫上升。導致過熱器超溫。另外,由于高爐煤氣是低熱值燃料,它的理論煙氣量比燃煤時大。據計算,摻燒30%高爐煤氣會使煙氣量增加16%,這將導致對流式過熱器汽溫有一定幅度的上升。
    3)水冷壁局部結渣,也會使對流煙道兩側煙溫不同。由于只對煤的發熱量、水分等有一定限制而對煤的灰熔點無規定,進煤有時灰分熔點低,灰易熔融粘結,造成水冷壁結渣,結渣側水冷壁吸熱較少而使煙溫升高,導致這一側過熱器受熱增強。
    4)化學監督不當、蒸汽品質差,導致過熱器管壁結垢,引起過熱器管熱阻增大,使管壁超溫。
    5)開、停爐時過熱器通汽量不足而引起的過熱。開停爐時因不帶負荷,不送蒸汽故一般須開過熱器出口集箱疏水閥、蒸汽母管疏水閥等,如果升壓速度過快,一旦沒有嚴格監視汽溫,極易導致因通汽量不足而引起超溫。
    6)風量配比,對于空氣過剩系數,一般每臺鍋爐都有一個比較合適的數值。一般規定煙氣含氧量為4%~9%時比較合適。煙氣中氧含量高,表明過量空氣系數大,煙氣量增加,對于對流式過熱器,這會導致汽溫上升。如果煙氣含氧量偏低,過剩空氣系數偏低,將導致燃燒不完全,造成過熱器處二次燃燒,也會導致過熱汽溫也偏高。
2.2  檢修方式
    由于檢修不到位影響到過熱蒸汽溫度偏高的情況總的來說有以下兩種:
    1)停爐小修時未及時對水冷壁及過熱器管清焦、吹灰,過熱器管得不到很好的冷卻,易使管壁超溫。
    2)過熱器管損壞的處理方式不當
    過熱器損壞后,一般情況下能焊補或短接的盡量焊補、短接;能正規換管的盡量正規換管。圖1是我廠鍋爐高溫段過熱器曾經采用過的兩種換管方法。如果不能及時配制新管段,則在管口上加堵頭,割下的管子應取出。因此時原相鄰的管子之間的間距加大了,形成了“煙氣走廊”,此時此處煙氣流速較高,使對流傳熱加強。而且煙氣輻射層厚度加大。使靠近煙氣走廊兩邊的管子受熱增強,產生熱偏差,為防止此種情況,一般采取砌一座耐火磚墻以防止形成煙氣走廊。因此,停爐時應嚴格、認真地檢查過熱器管,重點檢查彎頭部位及煙氣流速大的地方,對于積灰嚴重的過熱器,除須吹灰外,對于個別未積灰的管子則重點檢查。因為這標明此處煙氣流速高,很容易使管子長期超溫導致受熱脹粗,變形。
3、改造措施
3.1除因煤種等原因引起的超溫無法調整外,在運行方式,檢修工藝方面采取了以下改進措施:
    (1)燃單側煤氣時定期輪換投入燃燒器
    (2)加強給水、蒸汽品質監督
    (3)開停爐時保證過熱器內通汽量足夠
    (4)風量配比恰當
    (5)定期對水冷壁清焦和對流受熱面吹灰
    (6)過熱器檢修方法恰當且定期反洗
3.2  方案比較
    由于鍋爐摻燒高爐煤氣,以及運行檢修方面存在的問題。表面式減溫器已無法滿足鍋爐汽溫調節的要求,雖然表面式減溫式的最大優點是汽水不直接接觸,對冷卻水水質要求不高,但調節汽溫不夠靈敏,調溫范圍不太大,為此決定在大修中改用直接噴水式減溫器。其優點是調節汽溫靈敏度高,調溫范圍可適當變大,但對水質要求較高,我廠采用一級除鹽系統化學水品質較高,給水硬度<3ug/L,蒸汽中要求含Na+< 15 ug/kg,實際運行給水硬度幾乎為零。蒸汽中Na+也基本控制在12 p.g/kg左右。給水中Na+-般是30~ 50ug/kg,經設計計算,噴水能力達到2 t/h即可將汽溫從530℃左右降到額定的485℃。焓降為90 kj/kg,含鹽量卻只增加2ug/kg,可以滿足要求。
3.3  改造措施
    通過比較,于2001年3號鍋爐大修時對減溫器進行了徹底改造,為使蒸汽溫度分布均勻,在減溫器前、后各增加了一只混合集箱,布置在兩級過熱器之間。
4、實施效果
    噴水減溫器在3*鍋爐上運行一年來,實踐證明優良可靠,汽溫調節靈敏可靠,調節范圍廣,即使摻燒高爐煤氣,鍋爐蒸汽溫度也能控制在485℃,有效地保證了過熱器的安全。
5、結語
對鋼鐵企業中摻燒高爐煤氣的鍋爐在設計中應充分考慮減溫器的調節余量,選擇合適的減溫方式,確保鍋爐的安全運行。通過對3#爐減溫器的改造以及運行方式的改進,基本做到汽溫控制在額定汽溫范圍內,且無任何爆管事故發生。今后準備在其他鍋爐上推廣使用,以便有效地調節汽溫,確保鍋爐安全運行。
富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。

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