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15T/h蒸汽鍋爐超負荷運行導致過熱器積鹽問題的分析及解決措施 木(mu)(mu)屑(xie)顆粒(li)(li)機|秸(jie)稈(gan)顆粒(li)(li)機|秸(jie)稈(gan)壓塊機|木(mu)(mu)屑(xie)制粒(li)(li)機|生物(wu)質顆粒(li)(li)機|富(fu)通新能(neng)源 / 13-05-16

0、引  言
    某單位新安裝了我廠一臺SHL15 - 13/350 -AⅡ型鍋爐,運行工作壓力限定為(1.1±O.I)MPa.當鍋爐運行到第5天時,發現飽和蒸汽與過熱器出口壓降由運行后的0.05MPa增加到0.15MPa,過熱蒸汽溫度由開爐時的350C下降到340qC;鍋爐運行到第8天,飽和蒸汽與過熱器出口壓降增加到0.28MPa,過熱蒸汽溫度下降到325℃,但因原因分析無定論,供汽負荷又緊張,鍋爐繼續運行;鍋爐運行到第13天,飽和蒸汽與過熱器出口壓降增大到0.42MPa,過熱蒸汽溫度下降到300℃,被迫緊急停爐。
1、問題調查
    (1)對鍋爐本體的內外部檢查
    當檢查過熱器各聯箱時,在中間聯箱內部發現沉積有連成一片的長條形結晶物,在入口端的過熱器管四周有明顯汽流痕跡;鏟下一塊結晶物檢查,外形呈天然珊瑚狀,厚20余mm、寬50余哪,表面被紅色金屬腐蝕物染色,質地堅硬且很脆,內部呈白色,結晶物被定性鑒別為可熔性鹽類物質并具較強堿性,結晶物的化學成分見表1.在過熱器聯箱內發現積有鹽垢后,對過熱器管進行了外部檢查,用檢驗錘敲擊過熱器管回音沉悶,說明管內有明顯附著物存在;逐排檢查過熱器管發現中間聯箱附近,管內結有附著物程度較嚴重,但未發現過熱器管明顯過熱和變形現象。
    (2)對鍋爐運行及水質管理情況的調查
該鍋爐最高負荷曾達到18t/h,超負荷運行達52次,超負荷運行時間累計約llOh.占總運行時間的35%.據司爐工反映,用汽單位經常采用間斷用汽的方式,負荷波動頻繁且瞬間負荷有時驟然增減4t左右,給燃燒、汽壓、水位的調整帶來很大困難,因此,司爐工在鍋爐低負荷時有意保持較高鍋爐水位運行,以多貯存一部分熱量盡快恢復工作壓力保證供汽。
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    水質化驗方面,給水硬度沒有大于0.8mmol/L的記錄,鍋水氯根最低記錄為498mg/L,最高為667rng/L(因對溶解固形物不做測定,氯鹽比無證可查);鍋水總堿度最低為15. 2mmol/L.最高為20.5mmol/L;鍋水PH值在10.5一12之間,沒發現明顯水質指標失控記錄.查閱鍋爐排污記錄,只發現定期(底部)排污記錄,沒查到有關連續排污的記錄,現場檢查連續排污閥門處于關閉位置。
2、問題原因分析
    經分析認為,該鍋爐出現上述問題的原因如下:
    (1)鍋爐長時間嚴重超負荷運行是造成這次事故的主要原因.因超負荷運行,含水較多的大量飽和蒸汽又得不到較好的脫水處理,這些帶水蒸汽進入過熱器后,因水中含有的鹽類物質在過熱蒸汽中的溶解度非常小,結果析出的沉積物造成過熱器管的結鹽.
    (2)用汽單位的間斷用汽方式,特別是瞬間負荷變化太大,是造成這次事故的另一原因.在鍋爐負荷急劇增加時,由于燃燒的調整和蒸發量存在時間滯后,鍋爐工作壓力會急劇下降,相對應的飽和溫度也隨之下降,這時部分鍋水因過熱將大量汽化(稱為爆沸),這些含水較多比重較輕的汽泡,會被流速和流量急劇提高的蒸汽帶走,進入過熱器后,水中的鹽類物質隨溶解度的減小析出沉積造成過熱器的結鹽。
    (3)在鍋爐低負荷時有意保持較高鍋爐水位的做法極易造成蒸汽污染.鍋爐低負荷時保持鍋爐高水位運行,有一定的好處但也有不利之處,如果司爐工不能熟練掌握低負荷高水位的運行操作技巧,不但脫水不好的蒸汽會進入過熱器將造成結鹽問題,還可能因水位保持過高,造成鍋水進入過熱器的嚴重事故。
    (4)從取出的過熱器鹽垢成分中可以看出.NaCI和Nm2 S04的含量占到總成分的61%,這不僅證明蒸汽攜帶水分過多,而且證明鍋水含鹽量已超過了該鍋爐運行工況下的臨界值,使飽和蒸汽對NaCI和Na2S04的攜帶量超過了它們在過熱蒸汽中的溶解度,造成鹽類物質在過熱器中析出沉積形成鹽垢;Na2CO3和NaHC03含量占到總成分的28.76%,這是由于飽和蒸汽含有的氫氧化鈉過多,進入過熱器后與蒸汽中的二氧化碳作用生成的。
    (5)在鍋爐非正常運行工況下,仍一味執行正常運行條件下規定的水質標準,沒有考慮提高或改用相應水質標準的做法也是不對的,應提高水質標準或通過熱化學試驗方法來控制鍋水的臨界含鹽量,以避免過熱器的結鹽。
    (6)沒有使用連續排污也是造成事故的原因之一.由于表層鍋水存在“蒸發濃縮”現象,表層鍋水的含鹽量特別高,鍋爐運行中采用連續排污可以降低表層鍋水的含鹽量,避免因表層鍋水含鹽量過高所造成的問題。
3、問題的解決處理
    (1)鑒于過熱器結垢的易溶性,決定采用較高溫度的鍋爐給水(除氧水)處理結鹽過熱器.為提高處理效果節約用水,采用浸泡和壓力沖洗相結合的方法,最后再用過熱蒸汽沖管lOmin.考慮到現場臨時沖洗管道的聯接和沖洗水的排放,采用反沖洗方法,即從過熱器出口聯箱進水,經過熱器進入上鍋簡、對流管束、下鍋筒放掉.
    (2)沖洗及其監測
    因水源的限制,沖洗工作進行了6d,每次進水浸泡2h后再沖洗lh;每次沖洗后取排放水樣分析一次,分析項目為總堿度、酚酞堿度和電導率,并對水樣的顏色和混濁程度進行目測記錄,為控制沖洗時間,監測沖洗效果,每天定時對給水相應水質指標分析一次,以便進行對照。
4、結束語
    沖洗水樣自11號以后各項指標均合格,證明過熱器內的積鹽已沖洗干凈.經過此次事故后,使用單位也重視和加強了設備的運行操作管理,對鍋爐超負荷運行、供汽方式、負荷變化時的水位控制等都明確了操作規程,對司爐人員及水質化驗員進行了操作技能的培訓和考核,以上的處理措施取得了明顯效果,鍋爐重新運行后,設備狀況一直良好,壓力穩定,蒸汽品質達到要求。

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