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∮2.6m×13m高產高細磨的提產改造 木屑(xie)顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)(gan)顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質(zhi)顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-10-25

    某公司有2臺∮2.6 m×13m開路高細磨,該生產線石膏、混合材—破用1 000×800顎式破碎機,二破用LFCP-1500型雙馬立軸式破碎機,熟料破碎用∮2.1m×4.2m棒碎破磨機。磨P.032.5水泥(細度≤3.0%,比表面積≥350 m2/kg),臺產僅為27 t/h,臺產低、綜合電耗較高。2003年12月我公司利用設計院高產高細磨技術,對這2臺磨機進行技術改造。2004年3月投產后,生產P.032.5水泥(細度≤3.0010,比表面積≥350 m2/kg),臺產提高到29.2t/h,但產量仍然偏低。2004年5月在該設計院技術人員的幫助下,我們對這2臺磨機進行了第二次技術改造,在未增加任何投資并保持原水泥質量水平的情況下,使磨機臺產達到33.7t/h。
1、磨機工藝參數
    —倉:長度2.75 m,有效內徑2.5 m,采用階梯襯板,∮40—80 mm鋼球,平均球徑54 mm,填充率27.3%,雙層隔倉板,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
    二倉:長度225m,有效內徑2.5 m,采用溝槽襯板,中25~ 40 mm鋼球,平均球徑29.3 mm,填充率26.8%,雙層隔倉扳,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。雙層隔倉板中間安裝了10塊弧形篩板(1 250×168 mm),篩孔篦縫1.0 mm。
    三倉:長度2.45 m,有效內徑2.5 m,采用溝槽襯
板,∮16—20 mm鋼鍛,平均鍛徑16.9 mm,填充率28.2%,雙層隔倉板篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
    四倉:長度4.5 m,有效內徑2.5m,采用小波紋襯板,中10—14mm微鍛,平均鍛徑12.3 mm,填充率26.5%,出料篦板篦縫呈輻射狀,寬度4.5±0.5 mm。
2、產量偏低的原因分析
2.1作篩余曲線
    為查找磨機臺產偏低的原因,在臺產29.2 t/h時正常停磨,取樣作篩余曲線,見圖1。
    從圖1可以看出,一、二倉曲線降低幅度較大,說明球倉的級配比較合理,但曲線在三、四倉降低幅度較小,特別是四倉靠近出料端近2m處,物料細度幾乎沒有變化,說明鍛倉的研磨效率偏低。
2.2做易磨性試驗
    我公司有2臺∮3.0/2.5 m×60m、∮3.5 m×65 m余熱發電回轉窯和3臺∮3.0m×11 m機立窯。生產P.032.5水泥時,回轉窯熟料和立窯熟料質量配比為
1:1,熟料化學分析見表1。
    由篩余曲線可知,雖然鍛倉的平均鍛徑較小,但粉磨效率依然較低。為進一步查找磨機產量偏低的原因,我們又開展了熟料易磨性試驗。試驗用熟料總重10 kg,其中回轉窯熟料和立窯熟料各5 kg,平潭標準砂10 kg,易磨性試驗見圖2。
    隨著比表面積的增加,我公司熟料的易磨性變差,比表面積達到350 m2/kg時,標準砂的粉磨時間為43.9 min,熟料粉磨時間為56.9 min;比表面積達到400 m2Jkg時,標準砂的粉磨時間為54.6 min,熟料粉磨時間為73.2 min。以比表面積350m2/kg標準砂的易磨性系數為1,與標準砂相比,比表面積達到350 m2/kg時我公司熟料相對易磨性系數為0.77,比表面積達到400 m2/kg時我公司熟料相對易磨性系數為0.60。由此可知,我公司熟料為易碎難磨熟料。
3、技術改造
3.1高產高細磨技術方案
    應用高產高細磨技術,重新分工了各倉位的功能,盡量縮短球倉的長度,增加鍛倉的長度,各倉室之間均用雙層隔倉板分隔,應用“小篦孔,大流通”的原理。與普通磨機隔倉板的篦孔相比較,篦孔寬度小得多,有效面積大得多,篦孔有效面積一般高達12%~140%左右,篦孔分布均采用放射狀。在球倉與鍛倉之間設置有粗細物料篩分裝置,它的作用機理與選粉類似,對球倉物料進行分離,粗料返回球倉,細粉進入鍛倉,進入三倉的物料在較大鋼鍛的研磨下,達到一定要求后進入四倉,在四倉微鍛的進一步研磨后,即達到產品質量要求,通過出料篦板排出磨外,完成物料的粉磨作業。
3.2改四倉磨為三倉磨
  我公司人磨物料粒度見表2。
  由于熟料易磨性差,要進一步提高磨機臺產,應適當增加鍛倉長度。從表2可知,我公司入磨物料粒徑小,且有8.17%的成品,相對減輕了球倉的負荷,因此可以適當縮短球倉長度,延長鍛倉長度。2004年5月12日,我們停機倒倉,把四倉改為三倉,一倉裝球,二、三倉裝鍛,篩分裝置被移至一、二倉之間,同時取掉一個雙層隔倉板,使磨機的鍛倉有效長度增加了250 mm,技改后的磨機三個倉長度分別為:3.5m、4.25m、4.5m(見圖3)。
3.3磨內研磨體的調整
  磨內結構改造后,我們對磨機級配和填充率也進行了調整。考慮到一倉篩分裝置篦縫寬度僅為1.0 mm,因此配球時既要求一倉具有一定的破碎能力,又要具有足夠的研磨能力。此次配球采用兩頭大中間小的配球方案,適當提高了一倉平均球徑。為了增強鍛倉的研磨能力,又進一步縮小二、三倉的平均鍛徑,填充率采用逐倉遞減的方案。
  調整后的級配方案見表3。
3.4提高三倉的粉磨效率
    由篩余曲線可知三倉的研磨效率偏低,為了進一步提高其研磨效率,我們在三倉沿圓周方向呈“米”字形對稱焊接了8排Ø22 mm×4.0 m螺紋鋼,用于增加三倉微鍛與襯板之間、微鍛與微鍛之間的摩擦力,從而提高三倉小鍛對物料的研磨效率。
4、效果
    實施上述措施后,磨機產量有了較大提高,P.032.5水泥平均臺產由改造前的29.2t/h提高到改造后的33.7t/h,電耗由改造前的37.9 kWh/t降低至改造后的33.7 kWh/t,出磨水泥粒度也較理想,粒度分析見表4。

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