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帶式輸送機的技術改造 木屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物(wu)質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通新能源 / 14-04-23

1、帶式輸送機存在的問題
    (1)裝車系統兩條配煤膠帶是裝車配煤、商品煤外運的關鍵設備。膠帶的給煤點,除機尾是定點給料外,另有13臺給煤機為分點給料,屬多點不固定方式。這種給料方式使膠帶受力不均勻,調整頻繁。
    (2)主洗車間的主要脫水設備,經過9年多運行,暴露出設備老化等諸多問題。洗混煤產品水分升高,基本在11% - 13%。上方洗混倉控水,煤泥水較多,加上原煤生產和來車不均衡,使調心托輥架銹蝕嚴重,膠帶調偏不靈活,調偏效果較差或失去調偏作用。
    (3)膠帶運輸過程中,由于落煤倉存煤、水分大、拉倉、膠帶跑偏、清理衛生等原因,運煤過程中易帶煤泥,底膠帶上的落煤運至機尾滾筒前,一般由機尾前“V”型、“斜一字”型清掃器掃至膠帶兩側,落入下方積煤池內,再統一清理。由于膠帶底部空間較小,再加上膠帶上方給煤機倉內淋水,形成煤泥,清理困難,有時因積煤過
多,造成膠帶跑偏。一般的“V”型清掃器及“斜一字”型清掃器,由于位置靠前、磨損等原因,清掃不徹底;使部分煤塊、煤泥進入膠帶與機尾滾筒死角處,反復被膠帶卷入滾筒內,造成膠帶硌傷、跑偏等,影響正常運輸。
2、技術改造
2.1調心托輥架改造
    (1)在原托輥架的底部中間,加設一個封閉油池,并在兩端各加一個油孔,見圖1。油池中的油利用連通器原理,始終使整個腔體充滿潤滑油液。一邊用于灌油,一邊用于觀察油孔內油面位置,以判斷油池內潤滑油的多少。旋轉軸利用自我滲透功能,使轉動部位的間隙中也充滿油。
    (2)在圓盤軸承上方增設“人”字形蓋板進行密封,防止煤泥及煤泥水進入。
2.2皮帶機尾滾筒清掃器的改造
    (1)針對膠帶機尾滾筒部的重載段底膠帶落煤且難清掃的情況,根據機尾墜砣小車式張緊方式特點,在機尾滾筒前150 mm處安裝抽拉式掃煤器。該清掃膠帶漲緊器密貼機尾滾筒,有效清掃底膠帶卷入滾筒的積煤,并將其收集于接料盒內;根據槽盒內存煤量,隨時可操作外圍把手,拉出或推回一個行程,即可定期將清入接料槽盒內的積煤清入指定集煤箱。
    (2)該裝置主要由清掃煤器、漲緊器、料槽盒、抽拉裝置、附屬部件組成,見圖2。清掃器與常規滾筒清掃器類似,扁鐵夾壓膠帶組成,可根據磨損情況定期更換。漲緊器用于使清掃煤器與滾筒貼合面時貼緊和固定。料槽盒為焊接制作,用于臨時存放由滾筒上清掃下的積煤。抽拉裝置由槽盒內滑道桿、抽拉把手、清煤板組成,將煤清理到膠帶兩側的接料集煤箱。另有安全護欄及接近開關、安全警示牌等附屬部件。
3、效果分析
    (1)以前由于托輥架銹蝕而較難轉動,特別是在調整下調心托輥架時,用平調不動,需借用其他工具,容易造成安全事故。改造后,膠帶運送機的自動調偏功能恢復如初,調偏靈活,節約了人力,從根本上杜絕了托輥調偏難題,保證裝車作業的安全順利進行。
    (2)安裝抽拉式掃煤器后,杜絕了積煤造成的膠帶跑偏現象。以前,膠帶機尾三面有護欄,清理積煤時需要對護欄拆卸,至少需要兩人配合。現在一個人輕輕一拉一推,清理工作即可完成,解決了機尾衛生處理量大難題,降低了崗位人員的勞動強度,保證了機尾清煤的安全作業。


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