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大型皮帶輸送機防護技術改造 木(mu)(mu)屑顆粒(li)(li)機(ji)|秸稈顆粒(li)(li)機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木(mu)(mu)屑制粒(li)(li)機(ji)|生(sheng)物質(zhi)顆粒(li)(li)機(ji)|富通新(xin)能源 / 14-03-21

     撟要:萊鋼煉鐵廠高爐供料皮帶輸送機系統原采用普通除鐵器防護方式,存在金屬異物吸出效果差、連同原料一起吸出 及用電成本高等問題。改造采用金屬探測器和強磁除鐵器配合,安裝防撕裂、拉縛、跑偏開關,相應改造各下料口、帶焦三通 分料器、振篩下料口及稱量料斗等下料部位貼陶瓷襯板。系統改造后,可有效地清除物料中的雜物,防止皮帶輸送機縱向劃 傷、撕裂,確保了高爐供料系統設備的穩定順行,年效益達432.9萬元。
關鍵詞:皮帶輸送機;防護技術;金屬探測器;強磁除鐵器;氧化鋁陶瓷襯板
 
1、現狀分析
     皮帶輸送機以其較高的性價比在工礦企業得到 了廣泛的應用,是傳輸物料的主要設備之一。萊鋼煉 鐵廠1 880 m3高爐主要采用皮帶輸送機為高爐供 料,該系統共有皮帶機28條,全長超過4 300 m,主 要包括4條槽上供料皮帶(G1~G4:寬lm,長1 100 m);4條槽下皮帶(K1、K2:寬1.6 m,長410 m);2條 高爐主皮帶(寬1 m,長1 000 m);5條輸煤皮帶(寬1 m,長520 m)等。這些大型皮帶機系統內外工序交 錯,外部工序對應著燒結、球團、焦炭、雜礦、落地焦、 翻車機等系統;內部工序有下料漏斗32個,振動篩 35臺,給料機34臺,稱量斗34個,閘門34個等多 套環節和設備,其內部還鑲有大量的各種形狀的普 通堆焊耐磨襯板幾千塊。由于區域廣,環節復雜,管 理難度大,經常產生金屬等異物進入皮帶機系統,再 加上施工下腳料、廢棄物等的影響,投產以來,曾多 次發生鋼板、襯板、角鋼、石塊、木棍等混人燒結礦、球團礦或焦炭中,造成皮帶劃傷或撕裂,甚至進人高 爐料罐,阻塞下料口,造成高爐休風,嚴重影響高爐 正常生產。因此,對皮帶系統進行安全防護具有十分 重要的意義。
2、原有皮帶防護技術存在的弊端
    萊鋼煉鐵廠原采用的皮帶防護技術是在皮帶輸 送機的頭部和中部加裝單一形式的普通除鐵器,其 工作原理是利用除鐵器內部的勵磁系統產生磁場, 當輸送機上散狀物料通過除鐵器下方時,混雜在物 料中的鐵磁性雜物,在磁場力作用下被吸出,由運行 的卸鐵皮帶連續拋出。當物料脫離磁場范圍外,鐵磁 性雜物在重力作用下掉人集鐵箱中,達到自動清除 的目的。這種除鐵器對于清除混雜在散狀非磁性物 料中的鐵磁性物品效果較為理想,但對冶金系統而 言,尤其是髙爐上使用的皮帶機,其功能主要是為髙 爐輸送燒結礦、球團礦等原料,其含鐵量在60%左 右。單一形式的普通除鐵器在實際使用時存在以下 問題:
1) 當料流大或遇到大塊料時,往往連同原料一 同吸起,間隙越小,吸得越多,但間隙過大,吸鐵效果。
表2 2006年11月改造前后過濾效果對比NTO也差。
2) 因為當金屬等異物被埋在料下時,因吸力過 小無法吸出。
3) 當金屬物比重過大時,吸力不夠,無法及時吸出。
4) 除鐵器常年運行耗電量大,不利于節能降耗。
3、技術改造
3.1金屬探測器和強磁除鐵器配合使用
     為了解決這些問題,在多方研究與論證的基礎 上,采用金屬探測器與強磁除鐵器配合使用的方法。 工作原理是:在每條皮帶機上相隔一定的距離安裝 1臺強磁除鐵器和1套金屬探測器(探測器安裝在 來料方向),除鐵器平時不工作,只處于熱備用狀態, 當料中金屬物超標(比例可調)時,探測器發出控制 指令和聲光信號,控制除鐵器自動通電工作,延時一 段時間(可根據距離與帶速進行調整)待金屬物通過 強磁除鐵器時將其與物料一起吸附淸除(除鐵器通 電數秒后吸力達到最大,維持一定時間,隨后吸力減 小,當超標的金屬物過后,系統自動恢復常態,等待 下一次動作)。同時值班人員根據報警信號迅速到達 現場進行檢査處理。
     另外,從電能的消耗來看,以規格1.6 m的除鐵 器為例:功率消耗為15 kW,全年按照363 d計算(扣 除高爐每3個月檢修1次,每次停機12 h,共計48 h),年耗電13.07萬kW-h,毎度電按照0.60元計算, 折合人民幣約8萬元。由此可見,配用金屬探測器可 解決上述問題,且經濟合理。因此在G1-G4、槽下 K1、K2皮帶上各安裝1套強磁除鐵器和金屬探測 儀;而輸煤皮帶機運送原煤,各安裝1臺普通除鐵 器;因主皮帶現場位置所限無法安裝除鐵器,但作為 上道工序的K1、K2皮帶上的除鐵器對其也能起到 很好的作用。
3.2安裝保護開關
    在各條皮帶機上安裝防撕裂開關、拉繩開關、跑 偏開關等對皮帶機進行相應保護。
3.3對各下料口進行改造
1)  原振篩下料口處格柵空隙具有攔隔大尺寸異 物的作用,對保證高爐正常生產有重要作用,但是對 中小尺寸的異物攔截能力差。為此,將格柵進行密集 處理,要求空隙間隔尺寸名3〇〇 mm X 300 mm(過小 則不利于下料),可避免中大尺寸襯板等異物卡阻皮 帶下料口或進入爐內卡阻上料閘、下料閘等部位。
2) 格柵原采用螺紋鋼直接焊接在振篩下料口 處,與振篩連為一體。由于振動容易產生焊縫開裂,導致格柵頻繁脫落在皮帶機上,維修工作量較大。將 原結構改為抽屜式,使其與振篩本體分離。新格柵在 維修間制作完成,現場更換只需抽出已磨損的舊格 柵,插人安裝新格柵即可,避免了格柵脫落,有利于 日常維護和檢査。
3)   將下料口角度由原來的垂直向下改為傾斜下 料,減小了料流的沖擊。
3.4對襯板進行改造
     采用耐磨性能與性價比更好的襯板,以降低生 產成本,降低操作人員的勞動強度。經過對比并試 驗,采用超耐磨氧化鋁陶瓷襯板。如槽上機尾管帶焦 三通分料器下料部位、振篩下料口部位及稱料料斗 部位均貼陶瓷襯板。同時,要求所有耐磨襯板最長邊 尺寸彡400mm,以避免襯板脫落后,隨皮帶進入爐 內,卡堵上、下料閘等部位,影響高爐正常生產。
4改造效果
    系統改造后,可有效地清除物料中的雜物,防止 皮帶輸送機縱向劃傷、撕裂,確保了高爐供料系統設 備的穩定順行,取得了較好的收益。
    每套強磁除鐵器和金屬探測器費用為7萬元, 9臺共投資63萬元。原耐磨氧化招陶瓷襯板單價為 4 500元/ m2,改造襯板面積為398 m2,投資費用為 179.1萬元。改造總投資為242.1萬元。系統改造后,事故率大幅降低。
1) 減少皮帶撕裂、損傷的直接損失。
2) 減少皮帶故障對髙爐生產的影響。特別是上 料主皮帶若發生撕裂故障,由于其材質為鋼絲皮帶, 更換十分困難,硫化技術要求高,至少需要幾天的時 間,將迫使高爐長時間休風,造成巨大經濟損失。
3) 防止金屬異物進人料罐對髙爐生產的影響。 輸送系統在投運半年多的時間里共發現較大金屬異 物超過17次,其中有5次因金屬異物直接進人爐 頂,造成料罐不下料,迫使髙爐休風5次,共88.62 h,直接影響產量20 0001,經濟效益400萬元。
4)節電效果。一般吸鐵裝置都是連續通電運行 的,而系統改造后僅在發現異物時才短時通電工作。1 臺功率為15 kW,9臺除鐵器年節電效益為72萬元。
5) 襯板改造產生的效益。普通堆焊耐磨襯板單 價為2900元/m2,使用壽命4個月;氧化鋁陶瓷耐 磨襯板單價為4 500元/m2,使用壽命15個月。效益 計算以1 a為單位,則成本效益約為203萬元。
因此。

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