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NBH300斗式提升機尾輪軸承密封的改造 木屑顆(ke)粒(li)(li)機(ji)(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)(li)機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木屑制粒(li)(li)機(ji)(ji)|生物(wu)質顆(ke)粒(li)(li)機(ji)(ji)|富通新(xin)能(neng)源 / 14-03-12

1、問題
    包裝車間于2000年6月份安裝使用NBH300C×29114斗式提升機,該機投入使用后,尾輪軸承經常損壞,損壞原因主要是:
    1)尾輪軸與殼體銜接處使用填料式密封,出磨水泥溫度過高,填料被烤干,水泥從殼體銜接處滲出。
    2)該尾輪軸承采用UC213帶滑塊座頂絲外球面球軸承,軸承兩側自帶橡膠防塵蓋,長期處于高溫下連續運轉+橡膠防塵蓋易于老化,達不到理想的密封效果,滲出的物料極易進入軸承。
    3)提升機尾部作業環境(地坑)較差,粉塵極大,從而造成軸承的嚴重磨損。
2、改進方法
    在軸承里側加一密封壓蓋,密封壓蓋與軸之間采用雙向唇形密封圈密封(2個密封圈的唇分別向著和背著軸承),該密封方式能解決兩方面的問題:①密封唇向著軸承能有效防止漏油;②密封唇背著軸承能有效防止外界灰塵雜質侵入。
    軸承外側增加密封壓蓋,密封壓蓋與軸之間的密封采用單向唇形密封圈密封,同時,在安裝時把軸承外側的自帶防塵蓋拆除,以增大軸承的含油腔。
    另外,該軸承的原注油孔在軸承座上,軸承座與擋塊之間間隙過小,注油極不方便,我們把軸承座上的注油孔封死,在外側密封壓蓋上重設1個注油孔,
    改造后的軸承結構見圖1.于2001年5月16日安裝投入使用后運轉正常,未發現任何問題。


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