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N-TGD400鋼絲膠帶斗式提升機傳動軸斷的處理 木屑顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑制(zhi)粒(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通新能源 / 14-03-10

    1000t/d生產線入窯生料輸送系統采用N-TGD400-64000鋼絲膠帶斗式提升機(以下簡稱提升機),輸送能力112m3/h,電動機型號Y225M-4,主減速器B3DH5-45。提升機于2003年6月投產后,生產運行穩定、能耗低,但是在2007年1月2日發生傳動軸斷裂事故。
1、傳動軸斷裂情況及原因分析
    提升機頭部傳動部分結構見圖1。減速器的低速中空軸與提升機頭部主軸直接連接,中間沒有聯軸器。主軸為變徑軸,進入減速器低速中空軸前,主軸由∮150mm變為∮95mm,變徑處設計為90°,該結構導致該處剪切應力增大。發生軸斷裂的地方就是主軸變徑處,因此,我們認為軸結構不當,是造成斷軸的主要原因。
2、解決措施
    最直接的方法是將變徑處設計為弧度,使應力分散,該處即不易斷裂。但我們考慮到由于提升機主軸和減速器主軸間沒有聯軸器,在出現故障更換時拆裝工作量大,檢修和更換軸承均不方便,因此,我廠決定借機改變連接方式,用在主軸上增加聯軸器的方法修復斷軸。
    1)重新加工減速器低速軸,比原軸長130mm,開鑿鍵槽,安裝半聯軸器,半聯軸器形狀及尺寸見圖2。
    2)繼續使用提升機原主軸,直接在軸上開鑿鍵槽,安裝半聯軸器。半聯軸器除了內徑為∮150mm外,其余尺寸、形狀與減速器安裝的聯軸器一樣。
    3)兩邊半聯軸器安裝完后,調整減速器的底座位置,使兩半聯軸器完全吻合,然后使用帶有牛皮筋的柱銷連接,螺母為∮24mm。安裝后示意圖見圖3。
3、使用效果
    1月5日,回轉窯投料生產,提升機運行穩定,3天后,利用處理預熱器堵塞事故的時機,將減速器的低速軸的張緊螺絲、聯軸器柱銷進行緊固,目前N-TGD斗式提升機已連續穩定運行3個月。


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