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SD-80帶式輸送機傳動滾筒結構改進 木(mu)屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制粒機|生物質(zhi)顆粒機|富通新能源 / 14-01-17

1、前言
    SD-80帶式輸送機具有整機性能好,運力較大.安裝拆除方便快捷等特點,因此在礦山運輸中得到了廣泛應用。然而現有標準型號的SD-80帶式輸送機的主要部件之一的傳動滾筒,因其結構不合理,事故事較高,嚴重地影響著輸送機的正常運轉。根據多年生產實踐,我們分析了傳動滾筒的受力情況和滾筒結構上的缺陷,對傳動滾筒的結構進行了改造,大大降低了傳動滾筒的損壞事故,效果很好。
2、傳動滾筒受力分析
    該帶式輸送機是由2臺SDB-40(40 kW)電動機分別拖動兩滾筒,兩滾筒與輸送帶通過摩擦傳動來工作的,圖l是兩滾筒的受力情況。根據歐拉公式S= Ste,兩滾筒被拖動時,所需電機牽引力比值為:IVI/lvn=e-(口=口1+ az),約等于2。雖然設計中充分考慮了功率分配不均的問題,但在實際運行中滾筒I所需牽引力比滾筒Ⅱ耍大一些,因此,滾筒I的使用壽命比滾筒Ⅱ要低,滾筒I事故率最高。
3、傳動滾筒結構分析
    SD-80帶式輸送機傳動滾筒結構如圖2所示,傳動滾筒的主軸與滾筒的卷筒連接形式有3種,其中2種是可拆連接,即鍵聯接和螺釘聯接,視為A點和B點,另一種是不可拆連接焊接點,視為C點。這種結構維修方便,裝配復雜,主軸與滾筒的卷筒同軸度差,而此滾筒實際運行中的損壞點常為B點,即螺釘組聯接處。在滾筒設計中該處聯接強度符合輸送機正常運行使用要求,但由于煤礦井下自然條件惡劣,帶式輸送機運行過程中,滾筒在沖擊和振動的變載下,螺釘組聯接處螺紋副間和支承面間的摩擦阻力可能減小或瞬間消失,這種情況的多次反復,就會使滾筒螺釘組聯接逐漸松動,雖然滾筒螺釘組均采取了設置彈簧墊圈的防松措施,但彈簧墊圈在沖擊振動下工作性能不可靠,彈簧墊圈稍一失效,就會使螺釘組(尤其是減速機側)受到大的徑向剪切力和軸向拉力而斷裂,因SD-80帶式輸送機的整體性好而無法進行外觀檢查,滾筒工在減速機側的螺釘組逐漸剪切斷裂,該側滾筒的卷筒與主軸脫落,造成輸送機停運事故。這是滾筒I損壞的主要原因。
    另外,從圖1可以看出,滾筒Ⅱ在減速機側是順時針旋轉的,在沖擊和振動的變載下,長期運行螺釘會逆向返松,造成彈簧失效,逐漸脫落。其余的螺釘承受不了大的負荷而造成逐漸剪切拉斷,該側滾筒的卷筒與主軸脫落,這是滾筒Ⅱ損壞的主要原因。
4、傳動滾筒結構改造
    改造后的傳動滾筒結構如圖3所示,該結構的傳動滾筒取消了強度較低的螺釘組連接,使主軸與傳動滾筒的卷筒由3處聯接改為2處連接,該結構傳動滾筒經實際運行檢測抗沖擊和振動的變載能力加強,主軸與滾筒的卷筒同軸度較好,并且在保證主軸設計強度不變的情況下,改變了主軸局部尺寸,在主軸一端增加止推圓螺母和止推墊圈,防止主軸軸向移動。該傳動滾筒結構簡單,成本低,加工、安裝及損壞維修極為方便,使用壽命遠遠高于原結構的傳動滾筒。
5、結語
    通過對傳動滾筒結構改造,使SD-80帶式輸送機因傳動滾筒損壞造成停運的事故率大大降低,然而SD-80帶式輸送機因整機性能好而造成更換傳動滾筒費時費力,因此,改變SD-80帶式輸送機機頭部結構是一個亟待解決的問題。


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