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金佳礦選煤廠滾筒式烘干機燃燒爐的改造 木(mu)屑顆粒機(ji)(ji)|秸稈(gan)顆粒機(ji)(ji)|秸稈(gan)壓(ya)塊(kuai)機(ji)(ji)|木(mu)屑制粒機(ji)(ji)|生物質顆粒機(ji)(ji)|富通新能(neng)源 / 14-01-05

    選煤廠生產過程中會產生大量煤泥,這部分煤泥多采用帶式壓濾機或板框壓濾機回收,回收后的煤泥水分一般都大于28.00%。這部分煤泥的處置方式有以下幾種:
    (1)直接參人混煤產品,造成產品水分大大超過用戶要求,用戶難以接受;
    (2)直接銷售給當地老百姓,噸煤泥外銷單價很低,給企業造成巨大損失;
    (3)堆放在場地自燃涼干,造成環境污染。
    針對上述問題,目前很多選煤廠采取了煤泥干燥措施,主要選用滾筒式煤泥烘干機,該機由燃燒爐、干燥滾筒、鼓風機、引風機、旋風除塵器和濕式除塵器等組成。熱風爐是為滾筒式烘干機提供熱源的重要設備,工作時,燃燒爐溫度高達l 200℃左右;停機時,燃燒爐溫度在300℃左右。在這巨大溫差變化下,燃燒爐經常在熱脹冷縮的條件下工作,極易損壞。如何延長燃燒爐使用壽命,成為選煤廠需要解決的重要問題。
1、烘干機存在的問題
    金佳礦選煤廠烘干機燃燒爐改造前結構如圖1所示。改造前主要存在以下問題:
    (1)反射墻易垮落,維修量大;
    (2)中拱頂部距爐頂間僅有1.13 m,過火面積小,阻力大,燃燒爐內易形成正壓,易燒壞爐門;
    (3)中拱太長,熱容空間小;
    (4)伸縮縫太少,只設有2個熱脹冷縮縫,產生的應力會拉壞整個爐體;
    (5)燃燒爐至干燥筒之間設有擋火墻,增加了風流阻力;
    (6)爐拱與擋火墻之間設有落渣縫,在實際使用中,灰渣不會順利地通過該縫落到水槽和除渣刮板中,反而會大量堆積在爐拱與擋火墻之間,增加了風流阻力。
2、烘干機燃燒爐的改造
    為了解決上述問題,金佳礦選煤廠對烘干機燃燒爐結構進行了改造,如圖2所示。改造措施如下:
    (1)將反射墻改成階梯形的反射拱,同時在燃煤給料處和反射拱之間增設冷水箱。階梯形反射拱結構更加穩定,不易垮落,維修量小。增設冷水箱后,有利于降低給料區的溫度,從而延長反射拱的使用壽命;
    (2)增加中拱頂部與爐頂間距離,由原來的1. 13 m增至1.85 m,增大了過火面積,減小了熱風阻力,燃燒爐內易形成負壓,爐門不易燒壞;
    (3)縮短中拱長度,增大熱容空間;
    (4)使燃燒爐的伸縮縫增加至4道,產生的應力不會拉壞整個爐體;
    (5)取消燃燒爐至干燥筒之間的擋火墻,降低了風流阻力;
    (6)取消爐拱與擋火墻之間的落渣縫,灰渣由人工從檢修孔定期排除。
3、結論
    金佳礦選煤廠燃燒爐改造后,烘干機熱風爐運行一直正常,故障率下降,煤泥得到有效回收,大大減少了煤泥落地對環境造成的二次污染,同時也為企業增加了收入。


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