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立式振動烘干機運行中存在的弊端和解決的方法 木(mu)屑顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓(ya)塊機(ji)|木(mu)屑制粒(li)機(ji)|生物(wu)質顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-12-23

    2001年3月,我公司購進1臺230/14型立式振動烘干機,同年8月安裝完成。在試運行的過程中發現,設計中存在一些未完善的地方。下面將該機所出現的問題和所采取的措施作一介紹。
    1)立式振動烘干機一般選用斗式提升機作為提升設備,當烘干粘土的初水分≥16%,其它烘干物料的初水分≥18%時,物料在提升過程中就會產生粘斗、糊斗,提升機的下部就會積料、堵料,甚至造成提升機設備故障。因此,建議選用傾斜式改進型鏈式提升輸送機或皮帶輸送機作為提升設備。
    2)物料入烘干機原料倉到電磁振動溜槽后,同樣由于不同的物料及水分的因素,再加上烘干機內由下而上的氣流濕度大,一樣會產生物料粘在振動溜槽臺階板上的現象,隨著積料的不斷增多,電振機的負荷越來越大,容易產生電振機的機械故障,特別是在烘干水分大、粒度小的鉛鋅渣和硫酸渣時,烘干系統幾乎無法正常運行。我們采取的對應措施是:①增大電磁振動溜槽的傾斜角;②在電磁振動溜槽的臺階板上均開4條5cm×12cm的縫(注意上個臺階板與下個臺階板的縫必須錯開),見圖1。改進后消除了振動溜槽的積料現象,減小了電振機的負荷,保證了烘干機的正常運行。
    3)第1個電振溜槽下部與第2個電振溜槽的上部距離太近,容易使第2個電振機頭部積灰,從而增加第2個電振機的故障率,解決這一問題,把第1個電振溜槽的下部割掉1個臺階就行,見圖2。
    4)烘干機下料錐斗通往上部的20個熱風通風口鑄件,由于廠家沒有考慮到需要固定的設計要求,當耐火磚或澆注層損壞時,該通風口鑄件就容易脫落,建議廠家在通風口鑄件上預留M20mm的螺栓孔,以便用螺栓將其固定在烘干機簡體上。
    5)立式烘干機必須達到一定溫度后才能投料,這個過程要10~15min。所以,在剛點火特別是停機后恢復點火生產之初的這段過程內,烘干機排放的煙氣含塵濃度可能超標。如果停機后機內能保持一定的溫度,重新開機時機內溫度可迅速提升,使其在最短的時間內得到供料,這是解決這一問題最經濟的方法。為此必須對原設計的熱風爐進行改進。方法是:
    ①見圖3,在離原來熱風爐燃燒室卸灰口底75cm的上部,安裝1排爐條,在停噴煤機前加進煤炭,這樣,停噴煤機后,燃燒室內仍有煤在燃燒,保持了底火,也使停機后的烘干機內仍然保持著一定的溫度,縮短了烘干機點火后的待料時間,既降低了點火的煤耗和煙氣中的含塵量,又提高了產量。
    ②把熱風爐中間的擋火墻高度增加30 - 40cm,使噴煤機噴出的煤得到更充分燃燒,保證煤耗指標的實現和煙氣排塵的達標。
    通過以上改造,使烘干機投入正常運行,產生了一定的效益,達到了設計指標。但是,我們對這種烘干機采用無煙煤進行生產時,至今沒有獲得成功,在此,謹請有關專家、同行們熱心指導和提供成功的經驗。

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