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烘干機爐頭改造 木(mu)(mu)屑顆粒(li)機|秸(jie)稈(gan)顆粒(li)機|秸(jie)稈(gan)壓(ya)塊機|木(mu)(mu)屑制粒(li)機|生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒(li)機|富通新能源 / 13-11-05

    在焦粒、焦粉生產及焦炭深加工過程中,對焦炭水份含量的要求較高,故焦炭烘干是保證產品質量的重要環節。鎮江焦化公司原滾筒烘干機爐頭部分結構設計及自動調控上存在諸多缺陷,一直困擾和束縛著企業的生產和發展,結合烘干機結構特點、燃料、溫度調控等方面因素,對爐頭進行改進,其整體采用鋼結構,廢棄原爐膛部分,增加行走輪裝置,增設柴油燃燒系統,在煤氣管路上增設自動調控裝置等。
1、概述
    鎮江焦化公司原2#滾筒烘干機燃料為煤和煤氣(為了生產高附加值產品,降低產品灰分,采用煤氣為主燃料),其結構如圖1所示。
    其爐型設計不適應生產需要,存在幾大弊端,其一,具有較大爐膛,爐膛體積約為27.2m3,燃料燃燒需將爐膛升溫,使其具有較高溫度,其熱量方能傳遞至火管直至滾筒尾部,而按生產需要烘干物料主要需升高滾筒內溫度,將熱量傳遞給筒體中物料,達到烘干物料的目的,故具有較大爐膛是其弊端之一。其二,因為有了較大爐膛,烘干時,其間溫度很高,如欲降低烘干滾筒內溫度則極其緩慢,不便于調整,無法控制產品質量。其三,原爐頭測溫點設在爐膛中,其測試溫度為爐膛溫度,無法確定滾筒內溫度,只能根據滾筒尾部測溫點的控制,來保證物料烘干質量,有時滾筒尾的溫度未達要求,而爐膛溫度則已達到測溫“鉑銠—鉑”熱電隅的極限,在過去的生產中就曾發生過數次燒壞熱電隅的事故(當時爐膛溫度已達1400~1500℃),損失近萬元(每只熱電隅的售價為3500元左右)。其四,原爐頭部分只能采用煤氣為燃料進行燃燒,當煤氣緊張時,就必須停產,使生產處于完全被動狀態。
  基予以上情況,詳細研究改造方案,決定采用鋼制爐頭代替原磚混結構爐頭。
2、具體方法
2.1準備工作
 拆除原磚混結構爐頭,根據鋼制結構爐頭要求預埋鋼軌,并制作火管,在火管內壁填充耐火材料,進行養護,按設計圖樣購制所需材料,準備施工。
2.2施工
   按圖2所示結構制作安裝。
2.3使用效果
   我們對其進行改造完成后,試生產用鑄造焦粒進行烘干,烘干前焦粒水分不小于9.8%,烘干后水分不大于0.3%,烘干時爐頭所需溫度為700℃左右(以前為900℃),爐尾所需溫度90C左右(以前為100℃),一天平均產量5t/h(以前2~3t/h),煤氣消耗量為140m3/h(改造前為300m3/h)。烘干物料完全達到了質量要求,并大大提高了生產量。
3、理論分析
    其一,改造后的爐頭沒有爐膛,煤氣噴嘴噴出的火焰直接進入火管(直至滾筒頭),省去了爐膛蓄熱及傳遞過程。當物料烘干所需溫度偏高(低)時,可以通過減小(增加)煤氣供給量來調節,現在采用蝶閥自動控制(包括操作器和執行機構)。在今后的生產中,還將逐步實現微機調控,達到自動化,既方便了生產操作,又提高了產品質量。
    其二,現爐頭測溫點設在火管頂部,爐尾測溫點設在爐尾煙氣管頂部,直接反映滾筒前后的實際溫度,給調節溫度提供了科學直觀的依據。
  其三,爐尾煙氣溫度大大降低(避免了爐膛的超高溫帶來的高溫煙氣)使在爐尾煙氣除塵設備的選型上有較大余地,現選用的除塵設備與耐高溫設備比較,節省了成本。
    其四,改造后的爐頭,采用了油氣兩用燒嘴(既可以燒煤氣,又可以燒柴油),當煤氣供給與生產發生矛盾時,便使用本廠化工車間洗萘用的廢棄柴油進行烘干,既保證了生產的連續進行,又變廢為寶,使廢棄柴油得到二次利用,大大節省了成本,使生產得以連續進行。
    烘干機爐頭的改造,一方面縮小了占地面積,根除了原爐體結構的弊端;另一方面增添了柴油燃燒系統,采用火管、中間筒間的法蘭聯結及爐體底部加設行走輪裝置,既方便了系統維修,又保證了生產任務的按時完成。通過改造烘干機爐頭,解決了焦炭加工過程中一直困擾企業的水份超標問題。

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