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黃土烘干機工藝系統的改進 木屑(xie)(xie)顆粒(li)機|秸(jie)(jie)稈顆粒(li)機|秸(jie)(jie)稈壓塊機|木屑(xie)(xie)制粒(li)機|生(sheng)物質顆粒(li)機|富通新能源 / 13-10-22

    立窯生產線黃土烘干車間建成于1970年。設計有2臺∮1.5×12m回轉式烘干機,采用順流式烘干工藝。由于該工藝系統設計于上世紀的60年代,投產以后臺時產量長期在3~4t/h徘徊,出機水分也不夠穩定,直接影響了生料磨產質量的提高。
    經過多年的技術改進和工藝系統的逐步完善,特別是1990年以后,烘干機燃燒室采用了沸騰燃燒技術,使黃土烘干機臺時產量穩定在7~8t/h,整個烘干工藝系統配套合理,關鍵工藝技術先進,廢氣排放濃度低于國家標準,實現了產量、質量、環保效益的全面提高。
1、黃土烘干機原設計工藝系統
    圖1為原設計中的黃土烘干工藝流程圖。
1.1工藝流程
    圖l所示的原工藝流程為:濕黃土由人工運至濕土倉,然后由喂料設備喂入烘干機。烘干機燃燒爐由人工加煤,自然進風。廢氣由一級多管旋風除塵器凈化后排放。烘干后的黃土經提升機、螺旋輸送機送入黃土庫。
1.2工藝系統存在的問題
    由熱工計算可知,當黃土初水分在10%~15%、終水分在1%時,標準煤耗為125~148kg/h,系統所需排風量為8100~9700m3/h,干土產量應達6~4.9t/h,而該設備的實際產量僅4~3 t/h,比設計能力低2~1.9t/h。經分析,主要問題如下:
    (1)所用煤是塊狀、粒狀與粉狀的混合煤,爐篦下不鼓風,煤的燃燒速度慢。后來改燒塊煤,爐溫有所提高,但仍不顯著。
    (2)燃燒爐由人工加煤,經常開啟爐門,吸人了大量冷氣,降低了爐內熱煙氣溫度,特別是清理結渣時間較長,爐內溫度很快下降,導致產量降低,甚至停止喂土。
    (3)由于濕黃土進烘干機的溜槽帶進冷風,也降低了烘干機內熱氣體的溫度。
    (4)烘干機尾端密封圈和出料溜子翻板閥密封不嚴,使冷風漏入。
    (5)雨季時濕土含水分偏大,而且濕度不均,將濕土倉下溜管或入機溜槽堵塞,造成烘干機待料空轉。
(6)僅有一級旋風除塵不能滿足環保排放濃度要求。除塵器處理能力7600m3/h,選型偏小。實踐證明,在物料水分偏低、產量較高時粉塵排放濃度嚴重超標。
2、黃土烘干工藝系統的改進
2.1工藝流程
    圖2為改進后的黃土烘干機工藝流程圖。
    (1)從圖2中可以看到,與圖l原工藝流程顯著不同的是增加了煤的粉碎、貯存和喂煤系統,改人工加煤為自動喂料裝置連續均勻喂煤。
    (2)采用鼓風機給燃燒室鼓風。
    (3)除塵系統采用兩級除塵,第一級為旋風除塵器,第二級為袋式除塵器。
2.2工藝系統的改進
    (1)原煤采用錘式破碎機粉碎,使90%煤的粒度小于5mm,滿足了燃燒爐0~8mm粒度要求。
    (2)燃燒室采用全沸騰爐。其燃燒機理是燃燒室下用高壓鼓風機鼓風,并形成燃燒室沸騰床,煤在床上沸騰過程中迅速燃燒。由于向爐內喂煤連續均勻,燃燒穩定,煙氣溫度高達900℃左右。沸騰爐容積熱力強度高,燃燒效率高。
    (3)采用溢流口自流排渣,不破壞爐膛內底火和溫度,不影響烘干機正常作業,大大提高了烘干機利用率,運轉率超過90%。
    (4)兩級除塵均采用負壓,這樣的除塵系統不會出現含塵廢氣外泄,廢氣含塵濃度很低,風葉葉片的磨損小。
    (5)對第二級袋式除塵器進行殼體保溫,防止了廢氣在除塵器內結露和對殼體的銹蝕。
    (6)烘干機尾排風機選用了風量15000~27600m3,h、風壓2962~202Pa的離心風機。因考慮第二級袋式除塵器為我廠自制,加之機尾等漏風,系統漏風較大,為保證烘干機內風速正常,故選用了較大風機。經測定,工況風量在18732m3/h,根據風機特性,系統壓損在2962Pa以下,說明風機選型合理。
    (7)將濕土倉下∮600喂料盤改成∮1000,同時將倉下溜管擴徑,保證了濕土下料通暢,提高了烘干機有效運轉率。
    (8)修建了濕土棚,以備雨季時使用,保證了入機濕土水分的穩定和溜管的順暢不堵。
    (9)改進烘干機尾密封裝置和其他各處密封,減少了系統漏風。
3、改進后的效果
    (1)濕黃土初水分<15%,控制烘干終水分≤2%時,烘干機臺時產量從原來的3—4t/h提高到7~8Uh,只開一臺即能滿足生產需要,另一臺烘干機作為備用。
    (2)將塊煤改為普通煤后,年節煤1000t以上,價值10萬余元。
    (3)烘干機廢氣的排放濃度從原來的嚴重超標,污染環境,下降到46.3mg/m3,明顯低于國家規定的排放標準,環境明顯改善。
    (4)烘干后的黃土由于水分含量穩定,并符合工藝要求,使生料粉磨的產質量有了一定的提高。
4、對今后工藝技術改進的設想
    (1)對烘干機內部結構如揚料板形狀、角度、排數等進行調整改進,使之更合理。對簡體外殼進行保濕,進一步降低熱耗。
    (2)不斷調整燃燒爐、烘干機、除塵器、排風機之間的匹配。
    (3)進一步改進燃燒爐內部結構與參數,以提高燃燒爐的熱效率。

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