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SG2-764/400框架式刮板輸送機的改造 木屑(xie)顆(ke)粒(li)(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)(gan)顆(ke)粒(li)(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)(li)(li)機(ji)|生物質(zhi)顆(ke)粒(li)(li)(li)機(ji)|富通(tong)新能(neng)源 / 13-10-03

1、前言
    MXA-380E電牽引采煤機為無鏈牽引,與SG2-764/400框架式刮板輸送機相配套,采煤機的行走軌道為固定在輸送機上的齒軌(每節框架2塊齒軌,長度750 mm),齒軌又用銷子安裝在齒軌座上,齒軌座與輸送機框架通過焊接固定,在采煤機導向滑靴的作用下,依靠采煤機齒軌輪的轉動,作用在齒軌上,驅動采煤機沿齒軌作往復直線運動,完成牽引作業。
2、存在問題
    在生產過程中,由于采煤機牽引力較大,噸位較重,齒軌磨損較為嚴重,致使采煤機齒軌輪的齒頂與齒軌座相接觸,扒壞齒軌座,由于齒軌銷不能固定齒軌,這樣就造成了采煤機出軌,損壞采煤設備,給采煤機的正常運行帶來非常大的威脅,嚴重影響了采煤生產系統的正常運行。由于每塊框架1t多重,體積又比較大,受井下空間的限制,運輸起來非常困難,更換一節框架至少占用2個生產班12 h的時間,浪費人力、物力。由于一部輸送機共有112塊框架,如果每壞一個,更換一個,所耗費的工作量之大就可想而知了。
    由于上述情況的存在,此類機械故障在采煤過程中經常發生,嚴重影響了原煤的正常生產。因此生產一線迫切要求解決這個問題。平頂山工學院與平煤六礦專業技術人員,結合生產實際,考慮到在不影響原設備整體性的同時,怎樣將原有的設備進行更新改造,用比較簡單快捷的方法解決上述問題
3、解決方法
    經過現場調查與思考,終于找到了一個比較簡單實用的革新方法。由于輸送機體積大且較重,運輸、更換起來特別困難,就考慮到能否在不更換整塊框架的前提下,來解決這個問題,或者只更換某一部分部件以達到更換框架的目的。同時又做到什么時間損壞,就能什么時間更換,做到機動靈活,而且更換時能占用生產班組少量的生產時間,或者不占用生產時間,同時又能保證設備比較正常地運轉。
    按照這樣一個解決問題的思路,我們對輸送機框架作了以下的改造。利用輸送機框架升井檢修的時間,在地面上把固定在框架上的舊齒輪座割掉,在齒軌座下面框架上再鉆2個∮26的孔,新的齒軌座老塘側焊上一塊鐵板,鐵板上也同時鉆上4個∮22的固定孔,通過這2個∮26和4個∮22的孔,用2條M24和4條M20的螺栓把齒軌座固定在輸送機框架上(見圖1),以達到原來焊接的目的。由于用螺栓聯接代替了原來的焊接連接,損壞之后更換起來非常方便,而且通過作224塊活齒軌座之后,112節框架就得到了全部改造。
    在未改造之前,每月更換框架多則4塊,少則2塊,平均每月3塊。每次更換時2個生產班和一個檢修班人員都必須完全投入(25×3:75人),上、下運輸更換,每次影響2個生產班的生產時間,這樣每年影響原煤產量5 000×2×12:120 000 t,多投入工數75×3×12:2 700個。經過改造后,若損壞需要更換時,當班20 min即可換裝完畢,幾乎不影響生產時間,每年可多生產原煤12萬t,按綜合售價155元/t,可創直接經濟效益1 860萬元,同時可節約工數2 700個,不但減少了機電事故對原煤生產造成的影響,而且經濟效益非常明顯,受到了礦領導與職工的歡迎。

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