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高效節能可調式回轉烘干機 木屑顆(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈顆(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑制粒機(ji)|生物質顆(ke)粒機(ji)|富通新(xin)能源 / 13-10-01

    近幾年來,許多水泥廠新上了不少立式烘干機,占地面積比較小,考慮到本體設備、供熱部分、提升機、保溫材料等,實際投資也不少,與回轉式烘干機大體相當。但在應用中烘干效果差、故障率高、實際運轉率低,許多企業已經停止使用。根據市場的需求,南京旋立集團研發了一種傳統回轉烘干機、立式烘干機的升級換代產品——高效節能可調式回轉烘干機。在回轉烘干機工藝簡單、設備運轉率高的基礎上,進行系統升級,可在原有回轉烘干機的基礎上,產量提高200%,使用效果十分顯著。
1、烘干機的現狀
1.1傳統回轉烘干機
1.1.1燃燒工藝落后
    傳統烘干機大多采用人工加煤燃燒爐和人工操作的煤粉爐。
    人工加煤燃燒爐,由爐工間隙手工加煤進入燃燒室燃燒,同時進行人工清渣。該爐技術落后、原始,工人操作強度大,熱效率低。
    煤粉爐供熱系統由噴煤機完成,雖然節煤比較明顯,但需要人工調節底火,勞動強度大、底火升溫慢,溫度場分布不均,浪費能源、污染環境。
1.1.2揚料板熱效率差
    燃燒室進入的熱量,必須和物料充分接觸烘干物料,由于烘干機內周向L型揚料板布料不均引起空洞存在,熱量通過空洞沒有與物料充分接觸就排出,導致烘干機熱效率降低。
1.1.3轉速問題
    目前,設備廠家生產的烘干機,幾乎全部為固定轉速,不同的物料要求的適宜轉速就不同。固定轉速較實際轉速偏低而且適應性差,這也是傳統烘干機烘干效率不高的原因之一。
1.1.4烘干機簡體表面散熱問題
  烘干機簡體表面要向外散發大量的熱量,在烘干機進料部位,筒體溫度高達500·600C;在出料部位,筒體溫度仍高達100~200℃,不但浪費大量的能量,而且給傳動設備和周邊環境帶來負面影響。
1.1.5環境污染嚴重
  水泥企業特別是立窯水泥企業目前使用的烘干機,收塵系統比較簡易,多采用電除塵器,有的還是水除塵器、旋風除塵器,還有的無除塵設備,廢氣直接排空,嚴重污染環境。
1.2立式烘干機
1. 2.1烘干效果差
  小于30mm的物料首先由提升機提到立式烘干機的頂部,進入預熱帶,后經電動截流器,送人數組疊加安裝的散料錐和滑料盤,反復滑落,再經數組電動截流配重秤,逐漸進入烘干帶,烘干后的物料自由落體,進入干燥帶,不斷同上升的熱氣流進行反復迂回熱交換。20m的立式烘干機,物料從頂部下落,在空中停留時間約15min,而且只要高度不變,下落時間就一定,根本無法調節。對于性質不同、水份不一的物料統- 15min的烘干時間,根本不能保證烘干效果。
1.2.2物料適應性差
    物料反復滑落,一旦發生堵塞,烘干機內的電動執行機構很容易由于負荷太大而損壞。烘干機下部的下料錐、出料管等由于上部沒有物料下來,而直接暴露在高溫下,使用壽命大大縮短。
1.2.3逆流工藝導致物料活性大幅度降低
立式烘干機采用逆流工藝,已經烘干的物料最后必須經過400一500℃高溫的烘烤,才能出烘干機。礦渣等混合材在高溫下會發生化學變化,活性大大降低。
2、高效節能可調式回轉烘干機主要性能特點
    (1)熱效率高,是傳統回轉烘干機熱效率的200%,是立式烘干機熱效率的150%;
    (2)順流工藝,不降低烘干物料活性,可烘干可燃物料煤等;
    (3)運行可靠,無機械故障,生產環節運行可靠,不影響正常生產;
    (4)適應性廣,可烘干黏土、煤、礦渣等任何水泥混合材。
3、高效節能可調式回轉烘干機技術措施
3.1供熱部分
3.1.1采用磨煤噴粉機和噴射燃燒器組成的供熱系統
  采用磨煤噴粉機把供給、粉碎、輸送等幾種工藝一次完成,原煤經過一系列的加工,變成80。100目的粉塵,被機內風機以l30mmH0的壓力鼓人燃燒器。煤粉進入噴射燃燒器,在燃燒器內漩流、懸浮、霧化,完全充分燃燒,熱效率極高,可比人工加煤節省40%。
3.1.2采用沸騰爐技術
    沸騰爐投資比較大,多用于西2. 2m以上的大型烘干機。沸騰爐體積龐大,配套強大的供風系統,有全套的自動供煤、破碎、輸送系統。供煤均勻、穩定,自動化程度較高。小顆粒的塊煤,在爐底風機的作用下,高溫沸騰燃燒,燃燒溫度極高,熱量充足。此外,沸騰爐還有利用劣質煤的獨特優勢。
3.2采用新型X型揚料板
    在烘干機內分幾段組裝X型揚料板,在烘干機內分層排列,進入烘干機的物料首先由周向揚料板帶到一定高度,然后拋落揚料,拋落后的物料進入中部X型揚料板內,物料從上層X型揚料板再次拋落到下層X型揚料板,從而形成層層拋落物料,由于物料在X型揚料板內不斷拋落,延長了物料在X型揚料板內的停留時間,增大了物料與熱空氣交換的機會,從而提高了烘干機內熱交換效率。同時,由于物料在X揚料板內反復拋落,起到了一定的破碎作用,烘干效果大大提高。
3.3采用稀土節能保溫材料
    該產品采用稀土保溫技術,經科學配方精制而成,集隔熱、保溫功能于一體,具有保溫效果好、操作使用方便、壽命長等優點,在烘干機外簡體表面保溫后,表面溫度不大于環境溫度20℃,顯著提高烘干機廢氣出口溫度,節煤10%~15%。
3.4采用調速電機
    為了滿足不同物料對烘干機轉速的不同要求,以及在條件許可的情況下,適當提高烘干機的轉速,烘干機揚料高度增高,可以更好的拋灑物料,烘干效果更好。把Y系列電機更換為調速電機,調速范圍在132一132(hpm之間,也可使用變頻調速,烘干機轉速一般控制在0~6mm,可完全滿足生產需要。從使用情況看,傳動系統運行穩定,有助于實現提高烘干效率和增產的目的。
3.5采用KSC氣箱脈沖布袋除塵器
    烘干機的廢氣含濕量高、濃度高,溫度起伏比較大,對除塵器的要求比較高。KSC氣箱脈沖布袋除塵器適宜處理高濃度氣體,采用特制的覆膜濾料,防水性好,而且耐高溫、抗結露,是理想的烘干機收塵設備。
4、應用情況
    河南某水泥廠2004年2月新上了一臺q>2.2×18m烘干機,用沸騰爐供熱,熱量比較充足,用來烘干黏土,水份比較大,臺時產量在20t./h。后僅增加南京旋立集團的X型揚料板,在其他工藝不變的情況下,臺時產量提高到26t/h,烘干水份降低1個百分點,經濟效益顯著。
    湖南某水泥廠有二臺∮2.2×18m烘干機,供熱系統是人工加煤的燃燒爐,主要烘干黏土,臺時產量比較低,約在10t/h。2005年4月對其中一臺烘干機進行改造,把人工加煤燃燒爐更換為MP500噴煤機和DC1100組成的自動供熱系統提供熱源,在烘干機簡體內加裝了4組X型揚料板,把原來的電除塵器更換為KSC氣箱脈沖布袋除塵器,臺時產量從10t/h大幅度提高到20t,/h,效果明顯,接著第二臺在6月份進行了改造。
5、現實意義
    根據我國換發水泥生產許可證的新要求,水泥企業必須上烘干設備,作為水泥換證的必備條件。作為傳統回轉烘干機和立式烘干機的升級換代產品,高效節能回轉烘干機有著明顯的優勢,是水泥企業烘干設備的首選設備。

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