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∮2.2mx12.0m烘干機增產節能措施 木(mu)屑顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)|木(mu)屑制(zhi)粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富通新(xin)能源 / 13-09-09

    我公司1臺∮2.2mx12.0m順流回轉式烘干機,供3臺∮2.2mx6.5m生料磨的粘土用量,長期以來產質量達不到要求,能耗較高。臺時產量僅有8t/h,標準煤耗為36kg/t。
1、存在的問題
    1)在燃燒室內,由于煤粉燒余物在擋火墻上的沉落堆積逐漸增高,使熱風通道變窄,每月必須停機l~2次,每次停機24h左右,人工進入清理,費工費時,運轉率低,熱效率低。
    2)進廠粘土水分一般≥26%,雨季更是高達40%左右。人烘干機粘土無預碎設施,大塊泥團較多,依靠人工無法處理,出機粘土塊狀、粒狀居多,終水分9.0%左右,臺時產量偏低。
2、技改措施
2.1新增觀察孔
    傳統燃燒室只有1個觀察孔,且設置在尾部卸灰斗處,只能清除該處沉落物而無法清理擋火墻。在燃燒室外側正對擋火墻處新開觀察孔后,每天只要耗時1—2min且不用停機即可清理煤粉燒余物,時刻保持擋火墻的高度,使熱風通道順暢。同時,通過新開的觀察孔還可以清理燃燒室內壁及頂部的燒結附著物,防止其掉落燃燒室(沸騰爐)內引起結渣滅火等事故的發生,還可以保證沸騰燃燒室的容積,富通新能源生產銷售木屑顆粒機、鋸末木屑氣流式烘干機等生物質燃料成型、木屑鋸末烘干等機械設備。
2.2改進進料方式滾筒烘干機    1)改變粘土入烘干機的溜管長度及角度
    原進料溜管直通烘干機底部,再由螺旋葉片推進。現將溜管向烘干機移動,使其角度由40°變為45°,其卸料口離烘干機底部約1m左右懸空設置。
    2)拆除進料螺旋葉片
    由于該烘干機設計時未采用變頻調速裝置,轉速恒定5r/min(為所有烘干機中最高轉速),使得進料螺旋猶如一個加速推進器,快速將物料向前推進了1.5m,使物料在該區間的熱交換率低,相當于縮短了烘干機的有效長度。因而將其全部拆除。如圖1所示。
2.3增設破碎裝置和揚料板
    拆除進料螺旋后,其位置前0.8m內,沿烘干機一周每間隔50mm焊上三角形破碎刀口,再在其后部0.7m的范圍內設置l圈揚料板。三角形破碎刀口是用6mm厚鋼板制作,刀口邊用砂輪磨利,見圖2。經上述改造后:
    1)當濕的塊狀粘土在重力作用下,從溜管入口至破碎刀口近3m的高度加速落下時,很容易被刀口自然切開,滾落至揚料板處達到破碎的目的。落在兩刀口間的也會隨烘干機的旋轉被再次帶起摔下切開。有些不能被切開的,也會留下裂口增加吸熱面積,易被揚料板揚起摔碎。
    21由于刀口呈三角形再加上烘干機的自然斜度,會使物料被切開的同時自然滾落至揚料板處被揚起,避免了物料在頭部滯留,具有進料螺旋的功能。
    3油于增設了密集的破碎刀口和揚料板,相應地增加了與物料的接觸面積,使吸熱加速,效率提高。
2.4合理布置機內擋料圈
2.4.1  擋料圈的布置
    原烘干機內只有2道擋料圈,分布在機體靠近尾部見圖3。如此布置存在的問題是:在靠近燃燒室約1/3機長處的加速烘干帶物料流速明顯快于靠近烘干機尾部約1/4機長處的降速烘干帶,熱量供給不合理,物料吸熱不充分,效率低。
    因此,我們根據機內不同帶的熱力強度進行分倉分級,對擋料圈進行合理布置。并增設了具有篩析作用的擋料圈,見圖3。
    這樣布置的意義:
    1)減緩物料流速,增加機內物料存量,延長物料在加速烘干帶的停留時間,使料幕與熱氣流之間、物料與機體裝置之間、物料與物料之間充分熱交換。
    2)篩析擋料圈能使稍大塊物料在高溫帶停留時間延長,進一步吸熱摔碎達到要求后進人下一倉,而小粒狀物料則快速通過,使熱量合理供給,效率大大提高,成品粘土全為粉狀。
2.4.2  篩析擋料圈的制作
    篩析擋料圈每圈分4塊,每塊間隔200mm。篩分裝置可用∮12mm鋼筋截成200mm -段,間隔10mm一根,其一端焊在機體上,另一端焊在用∮12mm鋼筋彎成的圓弧上而構成,見圖3。
3、效果
    改造2年多來,運轉率明顯提高,出機粘土中幾乎看不到粒塊狀料,雖然粉塵量有所增加,但通過加強除塵器管理,排放濃度也完全達標,臺時產量提高了81.2%,終水分降至3.0%以下,煤耗也大幅度下降,經濟效益十分明顯。

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