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∮3.2m×20m回轉干燥烘干機托輪裝置的改造 木屑顆(ke)(ke)粒(li)(li)(li)機|秸(jie)稈顆(ke)(ke)粒(li)(li)(li)機|秸(jie)稈壓塊機|木屑制粒(li)(li)(li)機|生物質顆(ke)(ke)粒(li)(li)(li)機|富通新能源 / 13-09-08

    2004年2月為山東國大黃金冶煉股份有限公司(甲方)制造1臺∮3.2 m×20 m回轉干燥烘干機(由南化集團設計院設計),于12月底進行安裝、調試。在空載試運行過程中,發現托輪轉動呆滯、易卡阻,軸承溫度居高不下,干燥烘干機簡體上的滾圈與托輪之間產生嚴重磨損,致使電動機負荷加大,溫度偏高,經多次調試仍然無法排除其故障。我公司組織工程技術人員對托輪裝置進行了技術改造。
1、原托輪裝置結構型式及故障原因分析
    原托輪裝置的托輪軸采用滑動軸承,其軸向接觸面距離長達600 mm,雖然此結構能使托輪承受較大的載荷,但同時也存在著托輪軸與滑動軸承之間摩擦阻力大(摩擦系數~0.3)、潤滑要求高及溫度高易使滑動軸承漲死等缺點,在實際運轉中效果不太理想,并且維修難度較大。根據托輪裝置的結構型式及轉動原理,筆者綜合分析其產生故障的主要原因在于轉動部位接觸面積大,接觸表面加工精度低,裝配質量差,托輪軸與滑動軸承之間的摩擦力矩接近托輪與滾圈之間的摩擦力矩,致使托輪轉動呆滯、易卡阻,富通新能源生產銷售木屑顆粒機、木屑鋸末烘干機等機械設備。滾筒烘干機2、托輪裝置結構改造
    為減小托輪裝置的托輪軸與滑動軸承之間的摩擦阻力,筆者對托輪裝置的結構進行了改造。改造方案為采用調心滾子軸承替代原來的滑動軸承,重新設計相配套的軸承座,并根據軸承尺寸和軸承座之間的位置對托輪軸進行改造。根據回轉干燥烘干機的總質量,通過計算,選用徑向基本額定靜載荷達2530 kN、型號為22338的調心滾子軸承。此調心滾子軸承具有摩擦系數小(摩擦系數約0.008)、承受徑向載荷大、潤滑效果好、能自動調心等優點。依據托輪的受力方向,軸承座采用60°斜支撐剖分式結構。由于托輪支架未作改動,軸承座的安裝位置和中心高度與原軸承座保持一致,大大減少了改造工作量。
    改造后托輪裝置的結構型式如圖2所示。
3、托輪裝置改造后的運行效果
    通過上述技術改造,托輪裝置的結構型式更趨于合理,摩擦阻力明顯減小,并具有自動調心功能,使得回轉干燥烘干機運行平穩、可靠。山東國大黃金冶煉股份有限公司自2005年3月投產以來,回轉干燥烘干機運行一直正常、平穩,噪聲低,無振動,無故障。
    回轉干燥烘干機托輪裝置技術改造的成功,滿足了硫酸裝置連續生產的要求,取得了令人滿意的運行效果。

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