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TA旋轉真空干燥烘干機蒸汽頸密封系統改造 木屑顆(ke)粒機|秸稈(gan)(gan)顆(ke)粒機|秸稈(gan)(gan)壓塊(kuai)機|木屑制粒機|生(sheng)物質顆(ke)粒機|富通新能源 / 13-09-01

    我廠于1994年引進日本月島機械株式會社旋轉真空干燥烘干機(∮2440x16 0001),運行至1998年時,其蒸汽頸填料密封多次發生泄漏,并導致蒸汽頸損壞。
    該機蒸汽頸填料密封為剖分式支撐環,內外各三道填料密封。蒸汽頸蒸汽操作壓力為0.43MPa,溫度為13℃。出料端安全閥起跳壓力為7kPa。
一、存在問題滾筒烘干機    1.密封填料擠壓、斷裂嚴重,編織纖維呈撕裂狀;蒸汽頸填料函的間隙超出25.4±0.8mm的允許范圍,蒸汽頸襯套也有少量磨損。
    2.干燥烘干機的出口壓力安全閥時有起跳。蒸汽頸內蒸汽壓力波動較大,正常保持值為0.65MPa,最高約達0.8MPa。溫度波動范圍為140~155C。
    3.干燥烘干機下游的旋風分離器及其回氣管堵塞嚴重,回氣管內充滿物料,漏料嚴重。
二、泄漏原因分析
    1.裝置經增容改造后干燥烘干機的進料量增大約20%,蒸汽溫度及壓力隨之升高以滿足換熱量需求。此外裝置增容改造前,設備進行工藝熱處理次數為每周一次,正常操作壓力1.0MPa;增容后由于操作負荷不穩定,設備內部物料干濕不均,積料嚴重,必須頻繁堿洗及工藝熱處理以保證符合工藝操作條件。這兩方面因素造成填料密封承受的膨脹變形量增大,變形次數增多,導致密封失效,是蒸汽頸填料密封泄漏的主要原因。
    2.蒸汽頸填料密封填料函間隙的偏離進一步加大了填料的損壞。
    3.出料端安全閥的起跳表明設備內部殼程有背壓。這是由于操作負荷不穩定造成出料不暢,以及旋風分離器回氣管完全堵塞。
三、改造措施
    1.調整工藝參數,穩定工藝負荷,減少熱處理頻率。受工藝負荷增大所限,蒸汽頸的蒸汽壓力只能保持在0.65MPa以下。另外,應保證工藝負荷穩定,進料平穩,進而保證出料溫度穩定。由于蒸汽壓力受反向螺旋輸送器反饋的出料溫度信號控制,從源頭上保證了蒸汽壓力的穩定,減少了物料換熱不均造成的堆積,降低了工藝熱處理頻率。
    2.疏通出料,確保下料暢通。可通過提高螺旋輸送器的轉速加大物料輸送量,即在電機上增加一變頻調速裝置,使轉速從原來的29r/min增大至35r/min左右,且可根據負荷需要連續調節。下料暢通后,旋風分離器的堵料壓力大為減輕,只需在清堵后將其回氣管路中的直角彎改為過渡彎,并將管路中DN80的非金屬軟管改為金屬軟管,即可減少管阻,確保管路暢通,消除背壓,同時也就消除了出料端安全閥頻繁起跳的可能性。
    最關鍵的措施是對蒸汽頸填料密封重新選型、設計。由于裝置負荷提高,原有密封填料已不能滿足裝置滿負荷運行的需要,應根據工況對其工作條件重新確認。
    我廠是用進口BEC公司的BP424碳纖維石墨盤根壓制成型后優化組合使用。
四、安裝保證
    1.更換已磨損的襯套及其他部件后,控制干燥烘干機出料端的徑向跳動在2mm以下,填料函的間隙為25.4:t0.8mm。安裝出料端兩端軸承時能很好地控制徑向跳動;同時在蒸汽頸蒸汽入口和冷凝水出口安裝管道支架,消除蒸汽頸受到的管道應力,防止跑偏。然后調節固定蒸汽頸的彈簧支架,保證填料間隙。
    2.在盤根環接頭位置周向錯開1200的前提下,確定不同盤根環的長度。由于四道壓制成型的盤根環具有300直角梯形邊,自由狀態下,盤根的軸向安裝長度比兩道未壓制成型的盤根環長約50~80mm,這樣盤根有較大的壓縮空間供調整,填料壓蓋的調整行程較大,密封裝置的使用壽命將延長。
    3.控制螺栓預緊力。由于BP424碳纖維石墨盤根
的壓縮率及回彈率良好,參考軸向壓力約為2.5MPa,可以壓縮填料至密度比率為1.25~1.35。
五、結語
    通過改造,徹底改善了旋轉真空干燥烘干機蒸汽頸密封系統的工作狀況,消除了隱患。

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