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采用調速皮帶輸送機代替分格輪進行喂料 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質顆粒機|富通新能源(yuan) / 13-07-10

     2000t/d生產線中生料的生產采用“輥壓機+球磨機”組成的半終粉磨系統,應用申克秤的MULTICONT系統對配料和回料進行監控。
1、原工藝流程及存在問題
    石灰石從庫內運至輥壓機緩沖倉,經輥壓機擠壓和打碎機打散后。送入選粉機選出部分成品,剩下的粗粉一部分進入球磨機繼續粉磨,另一部分回輥壓機。也就是說,緩沖倉的物料一路來自石灰石庫,另一路來自選粉后的粗粉。前者的物料量基本上是恒定的,后者的物料是可調的。這樣能使倉重保持動態平衡,下料均勻。
    回輥壓機的粗粉經分格輪的調節,通過回輥壓機皮帶秤(恒速)進入緩沖倉。分格輪作為預給料機,由直流電動機驅動,通過調節速度來改變下料量。其工藝流程見圖1。當緩沖倉倉重小于設定值,MULTICONT系統就要加大輥壓機回料量,分格輪增加轉速,循環物料增多;反之,分格輪降低轉速,循環物料減少。
    從選粉機出來的粗粉含有大量的小石渣,在進入分格輪后,經常破壞內部用于密封的膠皮,造成漏料,影響了控制能力。每月都要更換兩次以上膠皮,不僅影響生產,還增加了工人的勞動量。另外,曾發生過由于粗粉內的異物(螺栓等)卡住分格輪,造成電動機堵轉、跳停的現象。從電氣方面來講,直流電動機維護量較大,備件價格偏高,而交流電動機的變頻調速技術已經相當成熟。所以,經過專業技術人員論證后,決定用變頻調速皮帶輸送機替代分格輪進行喂料,富通新能源生產銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
2、改造后的工藝流程及改造方案
2.1改造后的工藝流程
    改造后的工藝流程見圖2。
2.2現場改造部分
    拆除分格輪及其電動機、減速器等,在原來位置安裝一條調速皮帶輸送機,皮帶寬度800mm.環長2 950mm.其外形與申克皮帶秤相似,只是沒有速度和稱重傳感器。為避免揚塵,將下料口延長至皮帶上方5cm處,除了走料方向,將下料口和皮帶之間的空隙用帆布圍起來。調速皮帶輸送機與輥壓機回料秤之間也要進行相應的密封處理。因從選粉機出來的物料有一定的溫度,最好選用耐高溫型皮帶。為防止皮帶跑偏,在皮帶輸送機兩側各安裝一個行程開關。
2.3  電動機、變頻器的選擇
    原分格輪電動機額定功率為4kW,改造后的交流電動機額定功率為2.2kW,轉速為1 350r/min,減速器的速比為41.89。
    經多種品牌的比較,最終選定通用型三菱變頻器。其外形尺寸與原直流驅動器相近。具體型號為:FR-S540-3.7K-CH,功率為3.7kW。比電動機的功率大一級。
2.4安裝
拆除直流驅動器及其與MULTICONT系統的連接線路,在不更改內部通道定義的情況下,設計了基于變頻器的控制原理圖,見圖3。FEALO01是MULTICONT系統中的輸入輸出子模件,改造前后通道使用情況見表1。
    圖中S是現場急停按鈕:變頻器中SD是公共端子,SD與STF短接,表示正轉啟動變頻器;B、C輸出端子定義為報警輸出,在變頻器內部報警時,B、C端子之間內部閉合;2、5端子是頻率輸入端子;KL、KR分別是皮帶輸送機左右兩側跑偏信號,當任何一側跑偏時.K01動作,皮帶輸送機停車。
    變頻器和電動機的距離長約15 0m,經過一段公用電纜橋架,因此變頻器負載輸出線采用了屏蔽電纜,以避免對其他控制電纜產生干擾。
2.5變頻器的調試
    對所需的有關技術參數進行設置后,即可進行調試試驗,可分為3步:①給定頻率從0逐步加到額定頻率,觀察電動機的起轉頻率和旋轉方向;②在額定頻率下工作一段時間,看電動機工作是否穩定;③直接降至0,觀察電動機制動情況。
3、結束語
    改造結束后,皮帶輸送機的故障率低,日常維護量不大,緩沖倉倉重能夠得到有效的控制,下料量非常穩定,物料搭配合理,提高了運行效率。此次改造,控制方面比較簡單,申克秤儀表參數保持原樣即可。

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