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創新舉措突破難題努力實現薄煤層工作面安全高效開采 木屑(xie)顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸稈(gan)顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|富(fu)通(tong)新能源 / 13-06-12

    隨著礦井煤炭資源的枯竭、優質資源日益匱乏,為穩定良莊井田老區煤炭生產能力,加大薄煤層開采力度,提高薄煤層產量,已成為擺在礦井面前亟待解決的現實問題。對此,礦井立足實際,圍繞“安全開采、科學開采、經濟開采”的指導思想,多管齊下、創新舉措,探索實施科學的采煤方法,引進先進的生產工藝和設備,強化頂板、防治水等地質災害防治,取得了一定成效。
1、創新管理機制優化生產系統
1.1健全完善管理機制  努力建設本質安全型礦井
    堅持以“安全生產年”活動為載體,季季有主題,月月有活動,確保礦井安全生產。礦井開展了“強學習、抓競賽、促落實”主題宣傳教育活動。主要措施是:強學習,擴寬學習覆蓋面,全員學、促安全;抓競賽,檢驗學習效果,知礦情明政策;促落實,強化現場安全管理,嚴遵守重執行。全力將安全誠信建設融入到企業安全管理中去。將誠信的基礎要求轉化為員工的行為規范,升華為從業人員的安全價值觀、安全道德觀,落實到實際行動上。建立完善安全生產誠信檔案制度、承諾制度、競爭與考核制度、公布和通報預警預報制度、退出制度、監督制度等六項主要管理制度;實行安全質量承諾、安全崗位承諾、安全操作承諾;開展創建安全誠信區隊、安全誠信班組和安全誠信員工競賽活動,涌現出數名“金牌班組長”。積極開展“五型”班組創建活動,組織誠信班組長外出旅游,提高工作熱情。推行全員安全積分管理,規范了從停止工作進入“素質提升班”的“過七關”程序教育,形成了運作規范的安全積分幫教程序;同時公司安監處督察室實行分片安全管理,與生產線各專業形成“網”狀管理機制,全面提升了礦井安全管理水平。
1.2以標準化采區建設為目標  強化礦井質量標準化建設
    堅持以采區安全整治為切入點,狠抓安全質量標準化、環境衛生、文明生產以及隱患排查整改。將每周四定為“采掘質量標準化活動日”,周二定為其他專業的活動日。專門成立采區治理領導小組,明確治理標準,嚴格動態考核,促進礦井質量標準化工作穩定提高。牢固樹立“以質量保安全、保生產、保進尺”的思想,以動態質量為突破口,講誠信、求實效、抓細節、嚴考核、堅持正規循環,落實工序交接,嚴格施工工藝流程和施工質量,各采區各專業都制定了采區亮點工程,促進了現場環境面貌的穩步好轉,實現了現場質量標準化處處動態合格。
2、優化生產工藝、裝備努力實現安全高效生產
為提高六層、十三層煤的單產,解決影響影響公司發展的瓶頸問題,公司成立了公關小組,從裝備升級、開采工藝、施工方案設計等方面人手,“深入探討、現場調研、小心論證、大膽舉措”,積極研究制定專門的措施及考核辦法,加大技術改造創新力度,實現薄煤層工作面安全高效開采。
2.1優化開采工藝  推進六層煤安全高效開采
2.1.1優化開采工藝
    六層工作面地質條件復雜,斷層構造多,對組織生產影響較大,且工作面布置不規則,工作面隨采隨延長溜頭、溜尾,環節、工序增加。2009年以前,六層工作面均為高檔普采,工作面煤機裝煤效果差,工人勞動強度較大,工序多,限制了循環進度及單產水平。由于頂板易破碎,掉偽頂0.2—0.3m,使用支柱戴帽支護效果差,施工不安全,應用高檔普采工藝對現有頂板難以進行有效維護,在生產過程中增加了不安全隱患。針對六層煤地質地點,礦井主要做了以下工作:
    (1)改進生產工藝,合理布局。針對六層頂板巖性、煤層厚度等特點,破除傳統思念,由追求小采高采煤向確定合理采高發揮綜采設備效能的方向轉變;合理布置,盡量加大工作面長度,避開大斷層等地質構造。
    (2)改進設備,提高效率。立足現有的綜采配套設備,以減少投入、提高效率為原則,選擇高度合理的支架,利用煤機滾簡直接截割六層煤200~300mm的偽頂,保證了同機開采高度,給助工創造了操作施工的空間。在煤機挑煤層直接頂時,將挑頂高度沿偽頂煤線掃平,全面控制采高1.2~1.3m。加強煤機司機的正規操作培訓學習,采用煤機提機過程前滾筒沿底板、后滾筒沿頂板割煤方式,盡量降低滾筒負荷,減少了大矸石對機組、溜子的損害。將十三層試驗成功的高強滾筒應用于六層煤。對面運輸機進行改進,提高產煤、裝煤效果,減少煤機翻刀次數,提高效率。對現有面運輸機加密刮板,由原來的每條間距1m,增加為0.8m -條,增大運煤量。對六層工作面的三機配套方案重新研究,選取科學的綜采三機配套設備,為保證安全、提高單產奠定了基礎。
    ①采用MG150/345一W型薄煤層雙滾筒采煤機,上下端頭自開缺口,循環進度0.6m,雙向割煤。采煤機機面高度797mm,機面寬度1150mm,最大采高1.6m.最小臥底量11mm。采用液壓無鏈牽引,裝機總功率345kW,截割功率2*150kW,牽引功率45 kW,采用液壓無極調速系統控制采煤機牽引。滾筒直徑1m,可實現高強滾筒直接切割頂板及斷層巖石,取消了打放震動炮的不安全隱患,提高了裝煤效率,工作面單產水平。
    ②采用ZY3200/7. 5/16型綜采支架最小結構高度0. 5m,最大采煤高度1.6m;對地板比壓要求較小,支架支護強度0. 47~0.56MPa,支架與煤層賦存條件匹配。初撐力1945—2324kN,工作阻力3200kN,重7.4t。
    ③使用SC2630/150型雙中鏈刮板運輸機運煤,中部槽高度為180mm,鏈速0.86m/s,功率150kW,運輸能力為250t/h。
2.1.2綜采與高檔普采工藝對比
    6604外面采用綜采工藝后,平均早班2個循環,中夜班各四個循環,平均日產量1150t。在3月20日—4月21日組織的跨月創高產中,創出了30817t的好成績。
    (1)安全方面,大大提高了安全系數,避免了采用高檔普采時的破皮小傷事故,杜絕了輕傷以上事故的發生。
    (2)施工工序及質量方面,采用高檔普采時,施工工序復雜,使支桿移溜、支設臨時住、鋪鞋、支柱、回柱、聯網、預掛頂梁等,質量標準化難度大;上綜采后,能夠合理優化采煤工序,質量標準化水平大大提高。
    (3)勞動組織方面,原先高檔普采施工人員較多,每班不低于20人,才能夠保證生產需要;上綜采后,每班不低于15人就能夠滿足生產需要,合理控制了下井人數。
    (4)生產效率方面,原先高檔普采時,地質條件正常情況下月產能夠完成1.0萬t;上綜采后,地質條件正常情況下,實現月產翻番。實現了薄煤層工作面的高產高效。
    (5)勞動強度、出勤方面,原先高檔普采時,勞動強度大,尤其支回柱強度減小,工人的出勤幾率上不來;上綜采后,工人勞動強度減少,工人的出勤率大大提高
    (6)在裝備升級方面,綜采使用MC150/345 -W型采煤機配備自創新研究的高強滾筒,比高檔普采MC240/300 - WB型機身高度低,更適應六層面0.9m厚的煤層,有效減少了挑頂、臥底量及矸石量,實現了六層煤的安全高效開采。針對目前六層開采的設備情況,結合礦壓觀測數據,對下一步六層的三機配套設備進行全面研究改進,共提出建議十多條,新的三機配套使用后將發揮更大效能。
2.2采取綜合措施破解十三層煤開采難題
2.2.1  大力開展工作面防治水工作
     一在徐奧灰水防治過程中,嚴格執行“預測預報,有疑必探,先探后掘,先治后采”十六字原則,狠抓“預測預報、科技攻關、治理整改”三個環節,不斷改進,形成了目前較成熟的開采經驗。
    (1)建立礦井四級水文動態觀測系統,實現工作面回采中對地板奧灰水位的動態監測,為工作面動態評價奠定了基礎,
(2)針對采區內奧灰水富水性不均一、高承壓裂隙水的特點,通過探查鉆孔采取局部輸水的方法,降低了奧灰水位,為工作面安全開采創造了條件。
    (3)實行工作面開采預警機制。根據評價結果和徐奧灰水異常區的分布,合理劃分工作面開采安全帶、較危險帶和危險帶“三帶”,對劃分的突水危險性分區,按照黃色預警和紅色預警進行分級分區劃分管理。
    (4)改進巷道布置方式,使巷道具備自然輸水條件;縮短工作面斜長,不斷優化采煤設備,加快了推進速度;減少了震動炮個數,控制炮眼深度及裝藥量等,最大限度的減少對底板的破壞深度。
    (5)在工作面采出走向長度與面長等長時,及時做好礦壓觀測分析,指導工作面的水害預測預報工作。
    (6)針對煤層直接頂為四灰、硬度大、不易冒落的特點,工作面初采前,在切眼內施工一排放頂眼將頂板切斷,工作面推進后開始進行強制放頂,有效減少了初次來壓對底板的破壞深度。
2. 2.2工藝、設備并重
    因底板水影響,工作面傾斜長度受限,51306工作面長100m,制約了循環產量的增加。斷層地質構造影響對回采生產影響較大。13層破夾矸開采問題沒有從根本上解決,大功率700采煤機的應用也未能實現機組直接割煤。炮眼布置還有待繼續研究,放炮工藝制約開機率,工作面單產提高困難。每次放震動炮只能10~15節溜子,一次起爆次數多,容易出現壓溜子現象。針對上述問題,公司積極探索、反復實驗、大膽改進,優化生產工藝,引進先進設備,提高了原煤產量。
    (1)優化工藝方面。在保證防治水安全技術要求的前提下,加大炮眼深度,由一次放炮進兩茬改成用長2m的釬子施工,盡量增加爆破循環進度。在煤壁松軟段嘗試加大眼距,減少炮眼數量級大放炮時間影響,并將十三層工作面上下兩巷供風管全部改為4寸,滿足了工作面6不風鉆同時平行作業的風量要求,提高了工作面的打眼速度。
    (2)引進設備。使用700型采煤機配備直徑1.6m高強滾筒。通過與集團公司領導及制造單位共同反復研究,對原ZY2600/09/20型支架進行改進,改造為新型炮采液壓支架。初撐力2134一1581kN.工作阻力2541 ~1883kN,高度0.9 ~2.Om,寬度1420 ~1590mm,支護強度0. 34—0.46MPa,重量7794Kg。改支架頂梁前端為擋矸板,有油缸控制起落,在工作面放炮前將擋炮板收回與工作面頂板基本成900,擋矸板落下時,與擋矸板儀器形成對支架的封閉保護空間。放炮時,能最大限度的減少人行道的浮煤,進而減少了清浮煤人員。擋矸板擋矸側另敷有一層舊皮帶,起到緩沖作用,減少對支架的破壞。放炮后生氣擋矸板支護頂板。支架噴霧由單向噴霧改為雙向噴霧,實現了割煤、放炮全過程噴霧滅塵。
    采煤機采用MG300/700-WD型,適應采高1.4—3. 2m,滾簡直徑1.6m,裝機總功率700kW,截深0.63m,牽引速度0.6m/min,運用開關磁阻電機調速系統控制采煤機牽引速度。采煤機采用多電機驅動,橫向布置方式,截割搖臂用銷軸與牽引部連接,左、右牽引機構為采煤機提供2 x40kW牽引力,中間控制箱中裝有調高泵(18. 5kW),電控、變壓器、水閥,每個主要部件都可以從老空側抽出,易維修,易更換。采煤機兩端設有電控端頭操作箱,控制采煤機左、右搖臂的升降機采煤機停機,中間設有電控操作按鈕和液壓調高手把。采煤機可與730、764、830型等多種槽寬的刮板輸送機配套。采煤機適用于傾角小于35。,煤質中硬或中硬以上,含有少量夾矸的長壁式工作面。薄煤層大功率MC300/700 - WD型采煤機的應用,有效提高了工作面單產,減少了打眼數量50%左右,在此基礎上對滾筒結構及截割刀具進行了大膽嘗試,同時選用貝殼刀,雙刃割巖刀、U97三種不同形式的截割刀具合理搭配截割,取得良好效果。
    工作面刮板輸送機采用SG2730/400型中雙鏈,運輸能力700t/h,中部槽尺寸長×寬×高=1500 x 730 x275mm,配電機功率2x200kW。
    經過一系列措施改造后,礦井十三層薄煤層工作面平均每天8個循環,在3月20日_4月2日間共出煤9100t。實現了薄煤層工作面穩產高效。
2.3使用效果
2.3.1  六層煤
    在六層煤極薄煤層工作面推廣實踐應用了綜采工藝,應用MG150/345 -W型雙滾筒采煤機破煤、裝煤,ZY3200/7. 5/16型液壓支架支護頂板,采用SC2630/150矮型刮板輸送機運煤。
    (1)產量方面:采一自2009年4月一2010年3月應用高檔普采生產原煤合計68628t,生產天數為244天,平均產量為281. 26Ud。到6604外面應用綜采工藝以來,實際生產原煤79712t,生產天數為196天,平均產量為406. 69t/d。較普采工藝提高125.43t/d,月產提高3763t。
    (2)在冊人數:由2009年時的179人,減少到2010年的127人,實際減少人員52人。
    (3)工效方面:由2009年的2.4t/工,提高到2010年的4. 87t/I,工效提高了2.47t/工。
2.3.2十三層煤
   在十三層工作面推廣應用了ZY2600/09/20型炮采擋矸液壓支架支護頂板,MC300/700矮型煤機破煤、裝煤,應用高強度截割滾筒,對爆破工藝進行了改進,進一步改進了薄煤層三機配套,初步解決了制約礦井發展的瓶頸問題。(1)產量方面:自2009年4月一2010年3月在51305面未使用擋矸支架前,生產原煤合計62741t,生產天數為220d,平均產量為285t/d;自應用擋矸支架后,合計生產原煤92022t,生產天數為204d,平均產量為451.08t/d。較以前提高166.08t/d,月產提高4982t。
    (2)在冊人數:由2009年時的175人,減少到2010年的149人,實際減少人員26入。
    (3)工效方面:由2009年的2.48t/工,提高到2010年的4.6U工,工效提高了2.12UI。例如:清理浮煤人數由每10人/班減到4人/班,打眼工由以前的12人/班減到現在的8人/班。
    (4)打眼個數:炮眼布置方式為三花眼,由以前的每節溜子2個眼,減到現在的每節溜子1個眼,打眼深度由原來的1. 2m深,改進到現在的1.5m深,由原來保證1循環的進度,提高到保證2循環。炸藥消耗量由每個炮眼0.6kg降至0.45kg,減少投入量0.15kg;,累計循環個數1236個,共減少炸藥量投入185.4kg。
3、結語
    開采雖然在上級領導支持下取得了一點的經驗和成績,但也存在一些問題和不足,還有一些技術瓶頸有待解決,需要在今后的工作中邊探索邊改進,需要集團公司領導及各兄弟單位的大力支持和幫助。在今后的工作中,良莊公司將全面落實安全生產手冊的各項工作,以科技創新為載體,優化生產采煤工藝,強化設備投入,深化現場安全管理,提煉出一套行之有效的科學配套措施,努力實現薄煤層工作面安全高效開采。

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