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250帶式輸送機半聯軸器鍛造工藝的改進 木屑顆粒機(ji)|秸(jie)稈(gan)顆粒機(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊機(ji)|木屑制粒機(ji)|生(sheng)物質顆粒機(ji)|富通新能源 / 13-05-10

0、引言
    為了不斷滿足煤炭生產發展的新技術和新要求,同煤集團中央機廠開發研制了DSJ250型強力帶式輸送機。該型帶式輸送機主滾筒軸與電動機采用的是半聯軸器聯接.在生產過程中發現鍛造工藝存在缺陷,亟待改進。
1、原工藝分析
1.1原鍛造工藝
半聯軸器采用自由鍛,用∮300圓鋼鐓粗,滾圓,沖孔,平整。
1.2存在缺陷
    (1)工藝用料多;(2)機加工余量大;(3)制造成本高。
1.3原因分析
    在生產過程中,由于工藝用料需370 kg,機加工后重量僅為90 kg,機加工余量巨大,費料、費時、費工,造成極大的浪費,同時造成工序銜接不上,嚴重影響生產進度。
2、改進工藝介紹
2.1改進工藝分析
    由于同煤集團中央機廠主要鍛造設備為3t空氣錘,若設計模具為整體式,存在出模困難、產品合格率低、模具加工困難、壽命低等缺陷。故將其設計為兩體式模具見圖3,使其加工簡單,易于操作,提高使用壽命。在生產過程中選用咖210圓鋼入模,鍛造,平整,出模,一次鍛造成功。工藝用料僅為150 kg,與原工藝相比每件原材料節約120 kg。圖4為改進后毛坯圖。
2.2優勢體現
    (1)減少了工藝用料,提高了材料利用率;
    (2)機加工余量顯著減少;
    (3)降低了制造總成本;
2.3效果檢查
    2007年至今,鍛造車間共制造250型帶式輸送機半聯軸器毛坯45件,全部采用改進工藝,經統計并比較:共節約原材料5 400 kg,機加工工效提高40%,制造此項產品共計節約20萬元。
3、結語
    變半聯軸器的自由鍛工藝為兩體式模具鍛造,這一工藝改進取得了成功,完全可以推廣到其他同類鍛件的制造中,從而降低了產品成本,提高了生產效率。

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