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斗式提升機減速機殼體裂縫的修復方法 木屑顆粒(li)(li)機(ji)(ji)|秸(jie)稈(gan)顆粒(li)(li)機(ji)(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊機(ji)(ji)|木屑制粒(li)(li)機(ji)(ji)|生(sheng)物質顆粒(li)(li)機(ji)(ji)|富(fu)通新能源 / 12-10-13

1、斗式提升機減速機殼體開裂情況與修復方案
    我公司的運煤斗式提升機采用了鏈傳動方式,由于鏈傳動沖擊載荷較大,導致減速機下殼體頻繁開裂。起初懷疑是減速機選型小所致,為此我們用ZSY224-40-2型減速機代替原來使用的ZSY200-56-2型,但還是出現減速機下殼體開裂,而且開裂位置都在輸出軸下方,見圖1。
斗式提升機減速機下殼體開裂位置
    多年來鑄鐵減速機殼體一旦開裂就不得不報廢,因無論采用什么焊條、什么焊接工藝,修理的鑄鐵件強度均達不到原件的使用要求,由此減速機共已損壞更換4臺(平均一年一臺)。今年四月初,減速機下殼體又出現了開裂現象,由于當時沒有備用減速機,我們只好先將以前的一臺震動較大的舊減速機換上,然后對開裂的減速機殼體進行修復。這次修復我們采用了焊接和增沒輔助拉板相結合的方法,取得了很好的修理效果。
2、裂縫的焊接
   (1)焊前準備工作。先將殼體內油污清理干凈,并對開裂處進行打磨,打出一個雙面的U型坡口,中間留有5 mm寬不開坡口;再對打磨出的U型坡口周圍進行預熱,預熱溫度為300℃,并穩定300℃溫度直到焊接完畢。
    (2)采用507焊條進行分層施焊。其中第一層采用Φ3.2 mm電焊條,電流控制在140A;后面各層用Φ4.0 mm電焊條.電流控制在160A。另每焊完一層用手錘敲擊一遍,以消除焊接產生的內應力并清除焊渣,一直到坡口焊滿、焊平為止。
    (3)施焊完成后立即進行保溫去除焊接應力的退火措施。方法是采用烘干爐的爐火,對施焊處進行蓋埋保溫24h,然后讓溫度自然降至常溫。
3、增設輔助拉板
    (1)根據裂紋的具體位置,在其二側的殼體上進行鉆孔,見圖1。其中孔距A為160 mm,鉆孔直徑為Q16mm(實測孔徑為中16.3 mm)。
    (2)制作輔助拉板。在制作輔助拉板前,要對所用的制作鋼板(Q235鋼板)進行加熱試驗,以了解鋼板的熱脹冷縮情況。方法是在100 mmx220 mm的鋼板上,鉆孔距為160 mm的二個孔(孔徑為中16 mm),然后加熱至300℃時測量其兩孔中心難,結果二孔距離由160 mm脹至160.6 mm。根據這一加熱試驗結果,我們在制作輔助拉板時,將拉板上的孔距減少0.3 mm(即為159.7 mm),以便在加熱裝配后能獲得較好的拉力,孔徑仍為中16 mm,見圖2。
都是提升機輔助拉辦的結構域尺寸
    (3)制作輔助拉板的裝配銷子。減速機殼體鉆孔后,實測其孔徑為16.3 mm,而輔助拉板鉆孔的孔徑為16 mm,據此采用輕型過盈配合方式,制作了二個輔助拉板的裝配銷子(螺栓),見圖3。
斗式提升機輔助拉板的裝配銷子結構
    (4)輔助拉板的裝配。首先將配制的兩個裝配銷子(螺栓),分別打入減速機殼體上的兩個中16mm孔中;然后把制作的輔助拉板加溫至300℃,待孔距漲到160.5 mm時,將輔助拉板安裝到裝配銷子上;最后,再用M16螺母擰緊即可,見圖4。
修復后的減速機殼體
4、修復效果
    (1)采用這種方法修復開裂的減速機殼體,利用通過焊接技術修復裂縫的同時,在焊接處應用熱脹冷縮技術增設的輔助拉板,大大提高了焊縫處的機械強度,從而保證了修復質量。
    (2)使用該方法修復后的減速機殼體,至筆者撰稿時已使用有兩個多月,未發現原裂縫修復處出現有任何再裂現象,使用效果很好。
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