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閉路磨礦中旋流器的工作原則 木(mu)屑(xie)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊(kuai)機(ji)|木(mu)屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質(zhi)顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-04-06

1、從一次試驗談起
    早年曾在某磁選廠進行旋流器代替螺旋分級機的試驗。將被取代的分級機是∮2400mm雙螺旋分級機,與∮2700mm×2100mm球磨機組成閉路工作,作二段磨礦用。
    試驗用旋流器為∮350mm襯膠水力旋流器,結構如圖1所示。外殼為4~ 6mm鋼板卷焊而成,襯膠厚度為6~8mm。試驗分兩階段進行,第一階段在一系統,安裝6臺旋流器與球磨機組成閉路,每兩臺為一組,一臺工作一臺備用。礦漿從約10m左右高差的1.5m3穩壓箱通過3條∮159mm管路壓入旋流器。試驗流程見圖2。此流程需用,吋(1時:25 .4mm)砂泵將礦漿送入穩壓箱,增加了電耗。同時在試驗中發現,各組旋流器的給礦濃度,粒度組成等均有差異。于是在磨礦二系統再次安裝6臺旋流器,用一根∮219mm總管將磁力脫水槽的沉砂經穩壓箱給入旋流器,開始進行第二階段試驗。此時給料壓力雖然有所降低(降至0.5~ 0.6 kg/cm2),但仍可正常工作,且取消了增壓泵,并克服了各臺旋流器給料不均勻問題。兩個階段試驗共進行3個多月,考查項目相同。其中包括:①沉砂口直徑試驗:其中有30、35、44、57mm4個變數;②溢流管直徑試驗:其中有115、125、140mm3個變數;③溢流管插入深度試驗:其中有160、200、250mm3個變數。
    兩個階段試驗所得規律相同,但與開路分級的一般規律又不盡相同。現將第二階段試驗結構列述如下:
    (1)沉砂口直徑影響:如圖3所示,隨著沉砂口增大,沉砂產率相應增大,由于內中含細顆粒增多,分級效率亦下降,這與一般旋流器分級規律相同。但沉砂口直徑增大對溢流粒度卻影響很小,- 200目含量只略有增加,對旋流器的體積處理能力影響也很小。
    (2)溢流管直徑影響:見圖4所示。隨著溢流管直徑的增大,對溢流粒度、沉砂產率、分級效率的影響均不顯著,只顯示略有增加。但是在同一溢流管直徑下,沉砂產率和分級效率卻隨著沉砂口直徑的不同,在較大范圍內波動。盡管如此,溢流粒度仍較小有波動。這與開路分級旋流器的變化規律顯然不同。在開路條件下,隨著溢流管直徑增大,溢流粒度明顯變粗,沉砂產率和分級效率亦應減小。在這里只有一點是一致的,即隨著溢流管直徑增大,旋流器的體積處理量亦隨之增大。在第一階段試驗中,隨著溢流管徑的增大,而不得不將砂泵電機由38kW改為55kW,以增加礦漿的輸送能力。
    (3)溢流管插入深度的影響:在160~250mm插入深度范圍內,得到的關系是:溢流細度隨溢流管插入深度增加而提高,但幅度并不很大,分級效率保持穩定。
    由于受工業生產條件的限制,未能做更多的參數試驗。僅就上述試驗結果己可看出,盡管溢流口和沉砂口尺寸作了較大范圍變化,但溢流粒度卻很少改變,只在81%~85%之間波動,比螺旋分級機只提高0.5%。那么是什么原因制約了溢流細度提高呢?
2、問題的征結——閉路旋流器的工作原則
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    開路工作的旋流器在縮小溢流管后,可以借減少溢流固體產率,提高溢流細度。但是閉路工作的旋流器則不具備這個條件,溢流產率必須與球磨機的新給礦量相一致,溢流中的細顆粒含量取決于球磨機的磨碎能力,而不取決于旋流器的結構參數,因為旋流器并不制造細粒級。這就是上述試驗未能使溢流粒度降低的基本原因。
    那么水力旋流器是否就無所作為了呢?也不是!旋流器是磨礦機組的輔助設備,應為磨礦機創造最佳工作條件,磨礦機需要的最佳操作條件是:
    (1)有足夠高的磨礦濃度。對鐵礦石重量濃度應達到80%~85%,以使固體顆粒包裹在球荷表面,有充分被磨碎的機會。
    (2)有適當高的返砂量。對大型球磨機應達到200%~300%,球磨機內充滿固體,球介質的粉碎作用會更有效地發揮。
    (3)返砂中應盡量減少合格的細顆粒,使粉碎作用盡多地施加于粗顆粒身上,并減少過粉碎現象。
    閉路工作的旋流器就應當從上述要求出發,為球磨機做好服務工作。那么旋流器的選擇和參數調整就應該達到:①有足夠大的沉砂量;②有足夠高的沉砂濃度;③有盡可能高的分級效率。
    當球磨機的工作條件變好了,細顆粒磨出多了,旋流器的溢流粒度自然就可能變細。這就是閉路旋流器的工作原則。概括起來就是:從磨礦機著眼,從旋流器入手選擇和調整參數。
    現在回頭來看,上述試驗是否遵循這一原則?由于正負效應相互抵消,這一原則并未很好統一貫徹。由圖3可見,隨著沉砂口增大,沉砂量增加,是正效應,但分級效率也大幅降低是負效應,兩相抵消,溢流細度未見明顯增加。又由圖4可見,隨著溢流管直徑增大,旋流器處理量加大,沉砂產率和分級效率均略有增加,均是正效應,結果溢流細度也略有增加。
    一般來說,僅靠調整1~2臺旋流器的溢流管和沉砂口直徑,要同時獲得3項正效應是比較困難的。應當同時改進旋流器的結構型式,增加給料壓力或減少旋流器直徑,增加設備臺數,以求全面發揮正效應的作用。
    此次試驗主要是考核旋流器代替螺旋分級機的可能性,目的已經達到,但潛力并未充分挖掘出來。

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