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Ø3m×9m圓筒混合機改進設計 木(mu)(mu)屑顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸稈顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木(mu)(mu)屑制粒機(ji)(ji)|生物質顆(ke)粒機(ji)(ji)|富通新能源(yuan) / 13-03-21

      2×24m2步進式平面燒結機采用∮3m×9m圓筒混合機作為一次混合用設備。其作用是將鐵礦粉、煤粉或焦粉、熟石灰等充分混合并添加水份至合適濃度。混合機由混料筒簡體、實心膠輪、擋輪、傳動機構等組成。自投入使用后頻繁發生簡體擋圈開焊、本體撕裂、實心膠輪磨損嚴重等問題。針對上述問題,對該混合設備進行了改造。
1、改造前設備狀況
    (1)實心膠輪壽命短。原采用∮1100mm生膠輪,設計直徑小,與簡體接觸面積小,膠輪承載負荷大,磨損快。特別是受料點處膠輪長期受到沖擊,膠輪的使用壽命僅90天。膠輪使用后期變形嚴重,混合機運轉時產生較大沖擊,嚴重影響設備的正常運行,而且維修費用高,維護工作量大,備件消耗量大。
    (2)聯軸器定心精度低。減速機與膠輪,膠輪與膠輪之間傳動采用齒型聯軸器,定心要求比較高,但齒型聯軸器不易定心,經常造成膠輪軸不同心。筒體的運動并不是以一點為圓心的弧線形運動,而是作擺線運動,以致聯軸器受力不均,經常發生掰裂現象,內外齒磨損較快,易造成齒型聯軸器斷齒及脫齒等現象。且聯軸器不易更換,維修量大,停機時間長,降低了燒結作業率,
    (3)落差大。混料過程中,混合時間短,則達不到燒結工藝要求;混合時間長小球易破碎,從而降低混合料的透氣性,影響燒結速度。原有混合時間為3.4min,混合機給料點與受料點落差高達4m,在拋落過程中,造成小球的二次破碎現象較嚴重。
    (4)焊接應力未消除。簡體與筋帶(擋圈)焊接處應力未消除,造成應力集中。簡體為鋼板卷曲焊接,簡體的軸向移動依靠兩組擋輪固定,筋帶(擋圈)處因應力集中而導致焊口開焊,本體撕裂,平均30天需補焊加固1次。
2、圓筒混合機的改進設計
    (1)采用以點成面調整法,將混合機傾角由1.7。增加到2.50,計算每個軸承座需調整的高度,然后在每個軸承座下加墊板進行調整;
    (2)根據燒結工藝,混合料90%以上的水分是在一次混合時所加。依此對混合料通蒸汽并加水,這樣既提高了料溫,又改善了造球效果;
    (3)將原膠輪改為Ø1400mm并加抗磨劑的混料機專用膠輪,每組膠輪與筒體的接觸面積增加200cm2,承受載荷能力加強,減少了磨損,同時增大了減速機與筒體之間的間隙;
    (4)將混合機襯板壓條由原來70mm等邊角鋼改為80mm槽鋼,彌補了角鋼易扭曲變形、易脫落的不足,延長了襯板的使用壽命;
    (5)更換聯軸器。用滾珠萬向聯軸器替代齒型聯軸器,滾珠易于定心,自身具有定心調節能力,承受扭矩大,解決了聯軸器打齒故障,延長了使用壽命。
3、改造效果
    (1)加大傾角后,混合機的給料點與受料點落差由4m減至2.7m,有效地減少了小球的二次破碎;
    (2)混合時間按最佳工藝要求調整。經多次現場取樣測試,混合料小球改造后比改造前破碎率減少10%—20%,改善了混合料的透氣性,縮短了燒結時間,降低了能耗,且提高了混合機的作業率;
    (3)增大傾角后,調整了混合時間,滿足了混合機的生產需要,增大了物料流速,降低了填充率,解決了設備超負荷運轉問題,延長了膠輪的使用壽命,主動膠輪的使用壽命延長至360天,被動膠輪的使用壽命由80天延長至720天,降低了備件消耗;
    (4)將混合機襯板壓條改為槽鋼后,因槽鋼的結構不至于因受力過大而產生彎曲、扭曲變形,故不易脫落。同時物料揚程有所降低,襯板磨損較慢。
    (5)聯軸器采用了滾珠萬向聯軸器,具有補償軸線產生多項偏移的能力,能隔離和吸收軸向振動和沖擊,轉動慣量小,重量輕,安裝方便,調心角度大,維修費用低,保護主傳動設備,使用壽命長。
    混合機改進后,未出現因聯軸器掰裂而造成的設備停機故障,為燒結機作業率的提高創造了條件。

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