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杏花選煤廠原煤車間破碎機改造應用與維護 木屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物(wu)質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通新能源 / 14-08-08

0、前言
     杏花選煤廠經過可行性研究于2004年11月在不影響正常生產的情況下,將二段兩臺PEF400×600型顎式破碎機改為2PCL - 400×750型高強力雙齒輥破碎機,經過一年多的生產運行,已完全解決了破碎粒度部分超限的問題,牙齒的修復,供油管的改進,使破碎機得到很好的維護與保養。
1、2PGL - 400×750雙齒輥破碎機
1.1主要結構
    由電動機限矩型液力偶合器、聯接罩、減速器、機體、滾輪托架、集中潤滑系統、電氣控制系統等組成。
1.2主要特點
(1)自動化程度高,運行可靠
    采用PLC自動控制系統,實現對破碎機給料、排料等環節運行過程的程序控制,避免了在破碎過程中因出現故障而發生堵料、燒電機等事故。
    (2)機械性能穩定
    ①采用雙電機緩慢啟動,聯接電動機和減速器的限矩型液力偶合器,既可減少起動時的沖擊和振動,又起過載保護作用。
    ②運轉時平穩、噪聲低。
    ③根據原煤性質的變化,由液壓(手壓泵和油缸)方式調節兩齒輥間距(裝有止退裝置,工作時兩齒輥間距不變,出料粒度穩定)來控制出料粒度的大小。
    (3)維修方便
    該機占有空間小,主機底部安裝四個滾輪,并可在導軌上沿直線滾動。當主機在工作位置時,將滾輪處的滾輪托架與導軌用M16×80螺栓緊固,使機體與基礎固定成為一體。當主機需要維修時將緊固螺栓拆下,可以將主機整體沿導軌移出工作位置,以便有足夠的空間維修。
    (4)齒板設計了新齒型,齒表面堆焊了優質耐磨材料,延長了使用壽命。
2、安裝
    將導軌工字鋼安放在平整的水泥地并與預埋鋼板焊牢。
3、效果分析
3.1工藝性能對比分析
    (1)PEF400×600顎式破碎機與顎板平行方向沒有作用力,如果某方向粒度- 50 mm,另外方向粒度+50 mm,就有可能得不到破碎,而2PGL-400×750高強力雙齒輥破碎機齒牙的均布,粒度控制良好。
    (2)由于精煤最大粒度為13 mm,因此,人洗原煤中13mm以下的物料對精煤的產率有一定的影響,通過13 mm的篩子對破碎后的原煤進行篩分,實驗結果見表1,經過三個月的生產實踐,2PGLA00×750破碎機各項性能指標完全達到預期效果。與原工藝相比,主洗精煤的產率增加了0.60% -1.08%,平均為0.84%,洗混煤產率降低了0.61%-1.10%,平均為0. 855%,由此分析,精煤產率的增加主要是由于洗混煤產率的降低所致。
3.2經濟效益分析
    該廠2003年精煤回收率年平均為42. 35%,改用新工藝后,精煤回收率平均增加了0.84%,達到了43. 19%,以年人選原煤160萬t計算,每年增產精煤量為:
4、破碎機維護保養
4.1齒牙的修復
    齒牙破損較重,應及時更換,換下的齒板在齒牙破損處要進行預熱(350。C左右),同樣耐磨焊條也要在250qC狀態下預熱1小時,焊接時要注意用小電流短電弧堆焊,以確保修復齒牙的質量。
4.2供油管的改進
    由于供油銅管在接頭處易損壞,會導致漏油和加不進油現象,如不及時發現,會讓軸承處在長時間缺油狀態,軸承易受損壞,我們采用內徑為lO mm的高壓耐油膠管替改了原來的銅管,并采用了高壓快速接頭設施,有效解決了銅管易損、易折、漏油等一系列問題。
5、結語
    經過一年多的投入使用,2PCL-400×750型破碎機不僅為杏花選煤廠增加了可觀的經濟效益,同時也改善了現場的工作環境,減少了設備的維修工作量,降低了維護成本。為今年4月對原煤改擴建,尤其是破碎系統的技術改造奠定了基礎。
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