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設備基礎地腳螺栓松動事故分析與處理措施 木(mu)屑顆粒(li)機|秸稈顆粒(li)機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新(xin)能(neng)源 / 14-03-23

1、工程槪
    襄樊市第一水泥廠具有年生產20萬t水泥的規模,因生產需要擴建原有水泥磨系統,引進一臺規格為+1000X 700mm的反擊式破碎機,電動機功率40kW,設備自重總計 達5. 59t。破碎機剛剛投產不久,即發現設備基礎的地腳蜾栓 頻繁發生松動現象,縱向導致折斷設備的錘頭及錘頭*栓, 嚴重影響了該廠杉.4X 12m水泥磨的正常生產。
2、事故情況調査
    事故發生后,該廠立即組成調査處理小組,經研究確定 先把破碎機整機吊起移開設備基礎,對基礎,地腳蠔栓、設備 墊塊、蟫栓孔設置及二次灌漿等施工質量進行了全面檢査, 發現存在以下問題:
2.1由于施工人員嚴重失職,原設計圖中r地腳蠔栓孔 (規格為60X250X700<h〉)在澆筑基礎混凝土時漏設,安裝 設備時亦未發現此問題。原設計2#地腳螺栓孔二次癯筑的 混凝土強度很低,大部份已經松動。
2.2設備墊鐵檢査情況:A、B兩個部位設備下的墊鐵齊全, C部位設備墊鐵發現有一塊已滑落,D部位設備墊鐵表面標 髙很低,初步分析是由于設備產生不平衡振動移出所致。
2,3整個設備基礎的二次灌漿層有50%以上是松動的,表 面呈松散狀的約占整個基礎的1/4»設備基礎表面平整度檢査, 沿寬度方向表面一邊髙一邊低,相鄰髙差最大處達70mm。
2.4破碎機轉子發生偏重,在矽00圓周上一處需配重 16kg才可達到粗略靜平衡。
    2.  墊鐵 3事故問颺分析
    在設備基礎施工中,設備基礎及地腳嫘栓孔的二次灌漿 層強度很低,質量不合格。在設備安裝階段,由于施工中1#地 腳嫘栓孔遺漏而導致1#地腳蠼栓也未設置;當破碎機運轉時,設備由于上述的這些質量問題就達不到原設計的平衡度。 當發現地腳螺栓松動問題后,該廠維修工作既不完善也不及 時,導致質量過程的惡性循環。此外,反擊式破碎機轉子平衡 度的加工精度未達到設計標準,在出廠前即存在質童問題;在 生產過程中,由于螢石強度髙,破碎時振動力很大,更加促成 了地腳縹栓松動,設備錘頭及錘頭蜾栓折斷的質置事故。
4處理播旛
反擊式破碎機是該廠生產水泥所需主要原料進行二次 破碎的大型重要設備,主要用于螢石、硅藻土和石青等的破 碎;一旦破碎機發生故障,導致水泥磨系統不能正常運轉,形 成停產的嚴重局面。經過反復研究,制定了將原有設備基礎 及地腳蜾栓二次灌漿全部剔除淸理干凈后,再用硫鋁酸鹽早 強水泥配制成早強混凝土,重新澆筑二次灌漿層的處理措 施。其施工順序及方法如下。
4.1剔除原有設備基礎及地腳蠔栓二次灌漿層,將基礎表 面標高及水平度分別用水平儀及水平尺復測正確I然后用8 組墊鐵進一步調整校對破碎機的機座標髙及水平度,直至達 到設計要求為止#在重新澆筑二次灌漿層之前、用淸水沖洗 干凈。
4.2在設備基礎中,按照原設計圖紙要求,用風銪(空氣壓 縮機帶動)剔出60X250X700(h)地腳蠼栓孔,補設1#地腳 蜾栓。
4.3配制疏鋁酸鹽早強水泥混凝土
4.3.1選用525#硫鋁酸鹽早強水泥。這種水泥是以適當成
份的主料,給高溫鍛燒,所得以無水硫鋁酸鈣和P型硅酸二 鈣為主要礦物的硫鋁酸水泥熟料,加入適量石膏,經磨細制 成的早期強度增長率高的水硬性膠凝材料。適用于搶修搶 建,防滲堵漏,噴錨支護工程及地下建筑工程等。早強水泥經 取樣檢驗符合有關標準,g技術指標如下:
(1)  細度比:表面積不小于4000cin2/g
(2)  凝結時間:初凝25min,終凝2h。
(3)  定性:用沸煮法檢驗合格。
(4)   強度:
琉鋁酸鹽水泥強度表
水泥標號 抗壓強度(MPa) 抗折強度(MPa)
1d 3d 1d 3d
525# 45.0 52.5 7.0 7.5
4.3.2細骨料:選用中砂,經級配試驗,含泥量試驗合格后 方準使用。
4.3.3粗骨料:選用碎石,粒徑5~20mm,經級配試驗合 格,使用前用清水沖洗干凈。
4.3.4混凝土配合比
 
    參照使用硫鋁酸鹽早強水泥混凝土的經驗,確定水灰比 :0. 33,混凝土坍落度:3~5cm,混凝土配合比:水泥:砂 :碎石=1 : 0• 66 : 1. 81,每m3混凝土中水泥用量為 606kg 0
4.4澆筑早強混凝土
    早強水泥混凝土經攪拌后,立即澆筑設備基礎二次灌漿 層及地腳螺栓孔內混凝土;先用木抹子把混凝土拍打密實, 再用鐵抹子把二次灌漿層混凝土抹壓平整。地腳螓栓孔內混 凝土用鐵掐纖振搗密實,澆筑工作須在混凝土初凝前完成。 4.5養護工作
    早強水泥混凝土終凝后,表面用濕草袋復蓋設專人進行。
4.6破碎機起吊就位及調試
混凝土養護期滿后,將破碎機起吊就位安裝于設備基礎 上,重新調試,達到驗收標準。對于破碎機轉子,經測試后,在 兩處各增設8. 5kg配重,使破碎機達到了初始靜平衡。
5、處理效果
     破碎機設備基礎處理完畢后,經正式開車試生產、設備 運轉情況良好,空車啟動時也很平穩;在破碎機生產過程中, 重新灌筑的二次灌漿層及地腳*栓絲毫未動。該機投產幾年 來,生產一直穩定正常,未發現其它異常現象,表明所采取的 處理措施是正確有效的。

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