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橋式刮板取料機的改造與提產 木(mu)屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)|木(mu)屑(xie)制(zhi)粒(li)機(ji)(ji)|生物質(zhi)顆(ke)粒(li)機(ji)(ji)|富通新(xin)能(neng)源 / 14-01-01

    浩良河水泥廠始建于1992年,1996年點火生產,回轉窯∮3.95mx56m,立磨是MPS3150型;采用黏土、石灰石、鐵粉三組份原料配料生產。其中黏土未經烘干處理,直接由黏土破碎機破碎后與石灰石在預配料站混合,經布料機輸送到預均化堆場均化。預均化堆場采用長方形封閉結構,配有橋式刮板取料機(300 t/h),物料經取料機皮帶輸送機輸送到到立磨粉磨。
    自投產以來,該臺橋式刮板取料機事故頻發。如:刮板減速機的扇形齒、錐形齒斷裂;刮板鏈斷裂、變形;刮板變形;小車料耙行走輪軸承經常損壞等等。這些事故的發生,致使立磨停產,有時甚至造成大窯停產。
    分析認為,造成取料機事故頻發的原因主要在于結構設計和工藝設計上。如:刮板在取料的過程中,當接近頭輪時,刮板有一個向上爬升的過程,爬升的距離約長4m、高3m。由于刮板向上爬升時攜帶有大量的混合料,使刮板及刮板鏈承受很大的阻力;同時還經常有個別大的石灰石卡在頭輪根部,在刮板剛要爬升的地方,使刮板及刮板鏈阻力過大。這樣,易使刮板變形扭曲,刮板鏈斷裂,頭輪襯板磨損嚴重而需經常更換。因此,降低或取消爬升段則成為解決這些問題的關鍵,為此我們采取了以下措施。
    首先,將皮帶及皮帶架進行拆除,在原位置挖了一條地溝,將皮帶及皮帶架固定在地溝里,從而將頭輪整體下落,使刮板水平行走,見圖l。由于不存在爬升的過程,這樣使刮板及刮板鏈所受阻力大大減小。第二,保持頭輪部分的原有設備部件不動,對頭輪主梁進行了加固處理。第三,增加刮板鏈的厚度、剛度,同時提高刮板所選用鋼板的厚度和硬度,并增加刮板加強筋的數量,且將刮板底座與加強筋之間加焊一塊鋼板,使底座不再變形,刮板不再后仰。
    另外,因浩良河水泥廠地處寒帶,冬季非常寒冷,但生產用黏土未經烘干處理,因此潮濕黏土在預均化堆場存放幾天后,會被凍得很硬。原設計取料機的松料耙離地面高1m左右,而低于1m的凍料層就沒有任何松料裝置對其進行松料處理,只能完全靠刮板硬刮硬啃實施取料,這也會致使刮板變形、刮板鏈斷裂。為此,我們首先在原松料耙的下部焊了大量的鋼棒,從而使料耙的松料高度下降了50cm,即可使料耙最下面的主梁離地面50cm,另外又自做了松料裝置(即將兩塊槽鋼對扣焊接上,四周焊上了加強筋,將槽鋼一端及下面焊上了大量的鋼棒,然后每隔1m-個焊到料耙下面的主梁上即可),以對最下面50 cm厚的凍料層進行松料處理。這樣,堆場下層的凍料層也能得到很好的松動,從而減輕了刮板、刮板鏈及料耙行走輪軸承的負荷及阻力。
    此外,還采取了以下措施。一是將料耙高出料堆4m多的部分割去,以減輕行走輪軸承的負荷;二是將桁架由鋼絲繩拉拽方式改為硬連接,以增加料耙的刮料壓力:三是增加料耙液壓缸壓力,由原來4MPa提升到10MPa;四是加大取料機料耙框架驅動裝置的電機功率,以避免料堆凍硬后,耙車行走受阻;五是控制料堆休止角≤45°,因取料機耙架工作有效傾斜角度應為42°- 45°。
    經過上述一系列的技術改造后,該取料機生產能力大大提升,從此再沒有發生過上述各種事故。


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