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解決頁巖煤矸石破碎難題的利器—2001型反擊式高細破碎機 木屑(xie)顆粒機|秸稈(gan)顆粒機|秸稈(gan)壓塊機|木屑(xie)制粒機|生(sheng)物質顆粒機|富通新能源(yuan) / 13-11-19

    2002年5月,我廠建廠之初在進行破碎設備選型時,到北京市房山區、門頭溝區的二十幾家磚廠進行了實地考察。我們發現,以頁巖、煤矸石為原料的磚廠普遍存在著破碎難題。大部分廠家都在使用一種帶有封閉篩板的錘式碎機,二臺一組配合使用,動力配套共計150kW。在含水率低于5%時,破碎后3mm以下的細料每小時產量40—50t。
    這種綞式破碎機的缺點是
    1)耐磨性差平均每12h調一次受力面,一副組合式錘頭可調4次受力面,每次調受力面用1.5—2h,維修次數頻繁,設備運轉率低,一副錘頭使用壽命僅48h,每副錘頭(2臺)價格1440元,可制標磚坯40萬塊,每萬塊成本36元。
    2)不適應高濕原料這種帶有閉篩板的錘式破碎機,不適應含水率高于7%的原料。在磚廠的生產實踐中,頁巖、煤矸石的含水率受天氣、氣候的影響較大,很不穩定,有時高達10%以上,最高時在20%以上。而這種帶有對閉篩板的錘式破碎機不適應高濕度原料,濕度越大產量越低。當原料含水率達10%以上時,還會發生嚴重堵塞,使錘頭不能轉動,甚至燒壞電機。在高濕的雨季,頁巖、煤矸石的破碎難題猶顯突出,產量低下,錘頭磨損費用上升,有的磚廠甚至減產過半。這始終是困擾頁巖煤矸石磚廠正常生產的一個難題。
    在上述破碎設備的考察中,我廠了解到有使用籠粉式破碎機為主的廠家,也有用多級對輥機進行破碎的廠家,普遍存在的問題是:維修量大、電耗成本高,每萬塊磚坯的磨損費用都在40元以上。
    針對上述調查結果,我廠在2002年破碎設備選型時,獨辟蹊徑,選擇了新力公司生產的2001型反擊式破碎機f型號∮1100xl000)。通過2年的實際運行,取得了良好的效果,給企業帶來了明顯的經濟效益。
    優勢顯見
    1)產量高,臺時可產2mm以下的細粉料50t左右。2)電耗低,配備動力90kW,正常生產時,電流150A以下。與普通錘式破碎機機相比(兩臺配套動力150kW)可節省配套動力60kW。按每天生產20h,每度電0.5元,全年330d計算,全年可節省電費19.8萬元。
    3)錘頭耐磨性好,一副可調4次受力面的組合式錘頭,可使用1個月以上,大大減少了維修時間,增加了設備的運轉率。
    4)磨損費用低,每副錘頭8220元,可出坯600萬塊。每萬塊坯成本僅為13.7元。與普通錘式破碎機相比(每萬塊坯錘頭磨損費用36元),以年產6000萬標磚計算,可節省錘頭磨損費用13.38萬元。
    5)耐高濕原料,2001型反擊式破碎機內腔篩板為半開放式,篩孔為條型喇叭口狀。
    物料在反擊腔內不斷撞擊篩板,破碎后物料經半開放式孔道排出,進入下道篩分裝置(電振篩或旋轉篩)。因而比封閉篩板的錘式破碎機更能適應高濕原料。實踐證明,當物料含水率達到12%時,經細碎篩分后,2mm以下的細粉料每小時仍能達到50t。
    在生產實踐中我們注意到,當物料含水率超過12%時,破碎后的物料經2mm分選篩孔時,開始發生粘堵現象,使產量大幅度降低,根據這種情況,我們的解決辦法是:把篩分裝置的篩網調換成3.5mm篩孔的篩網,以確保每小時50t的產量。在篩分裝置的下道工序,設置一臺帶有強力碟簧裝置的500x700型對輥機(動力15kWx2臺),對輥機間隙調整為零間隙。在對輥機上方安裝有溜篩槽(長2.5m,上寬0.7m,下寬0.5m),使物料層薄而均勻地進入對輥間隙中。經對輥碾煉后的物料細度不大于1.5mm(這種零間隙對輥機有料磨料,無料磨輥,輥皮不用修磨)。用上述方法利用新力公司生產的2001型反擊式破碎機加一些輔助設施,徹底解決了頁巖、煤矸石高濕度的破碎難題。這樣,既保證了產量(50t/h),又保證了細度(2mm以下)。

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