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布袋除塵器在生物質燃料鍋爐上的應用 木屑顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑制粒機(ji)|生物(wu)質顆(ke)(ke)粒機(ji)|富通(tong)新能源 / 12-12-24

    華電宿州生物質能發電有限公司(宿州生物質能電廠)一期2×12.5 MW汽輪發電機組配置的2臺75t/h生物質燃料鍋爐。1號爐自2008年7月初起動,經過2個月的運行,其布袋除塵器運行效果良好,除塵效率達99. 9%以上。
1、布袋除塵器結構
    宿州生物質能電廠1號、2號機組鍋爐采用長袋低壓脈沖布袋除塵器,除塵器本體采用雙列對稱布置,箱體共分為4個大室,每個大室又分為2個小室,每個小室布置了9排布袋,每排有布袋14個。布袋清灰方式為固定行脈沖噴吹,噴吹管每室9排,共72支,位于凈氣室花板上部,距花板垂直距離200 mm。
    布袋除塵器結構如圖1所示。煙氣從進氣口進入除塵器后,通過百葉閥調節風量使之均勻分配到每個倉室,并在分流板的作用下分成兩部分,其中約40%的煙氣沿分流板折流向下進入灰斗,然后再向上進入箱體進行過濾,直徑較大的顆粒及未燃盡的燃料在重力作用下直接落人灰斗。其余約60%的煙氣垂直上升進入中部箱體,然后擴散到布袋區。2路氣體經過布袋過濾后進人上部凈氣室,每個凈氣室內布置1個提升閥,過濾后的煙氣通過提升閥排入出氣煙道,由引風機排向煙囪。
    除塵器的進、出口煙道及旁通煙道均采用內置式結構,進、出口煙道被隔板分隔,通過控制煙道內的旁通閥可實現過濾狀態與旁路狀態間的切換。旁路煙道內對稱布置了4個旁路閥,若滿負荷狀態下將其同時打開,則煙氣旁路阻力低于1000 Pa。
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2、清灰控制
    布袋除塵器清灰采用PLC控制,具有定時、定壓、手動3種控制功能以及在線、離線2種噴吹控制方式。
    定壓控制即按設定壓差進行控制,除塵器進、出口壓差超過設定值(1 300 Pa)時,各室自動依次清灰l遍,噴吹循環結束后自動檢測是否需要再次循環,除塵器進、出口壓差設定值可根據除塵器的原始阻力和運行情況進行調整;定時控制即按設定時間進行控制,每隔1個清灰周期,各室依次清灰l遍;手動控制即通過現場控制柜手動對各室清灰;在線清灰即噴吹清灰時,打開清灰的倉室提升閥,其余各室提升閥關閉;離線清灰即噴吹清灰時,關閉清灰的倉室提升閥,其余各室提升閥也關閉。
3、濾料的選用
    布袋除塵器濾料的選用應根據含塵氣體的溫度、濕度、粘度、酸堿性以及火星含量等因素綜合考慮。宿州生物質能電廠采用日本進口的PPS作為濾料,布袋的規格為d160 mm×6 800 mm,進行了防水、防油及PTFE浸漬深層處理,以使其在惡劣的環境中保持良好的過濾性能。PPS對酸、堿和火星都有很強的抵抗能力,并具有很強的耐水性和阻燃性,其抗拉、抗磨、抗折等物理性能良好。PTFE浸漬深層處理是在濾料每根纖維表面均勻覆蓋1層PTFE涂膜,使得濾料的抗酸堿和抗氧化能力加強,同時由于纖維間隙變小,能更有效地防止粉塵的潛入,提高除塵效率。
    但是,PPS的耐氧化能力弱,被氧化程度隨含氧量及溫度的升高而劇增,因此PPS濾料的連續工作溫度應根據煙氣的含氧量來確定。圖2為PPS的連續工作溫度與煙氣含氧量的關系,由圖2可見當含氧量為8%時,連續工作溫度為155℃,而當含氧量增至10%時,連續工作溫度則不應超過150℃。
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4、布袋的防護
    在除塵器運行中,布袋破損的主要形式有燒毀、磨損、袋底撕裂、開線等,造成除塵器布袋燒毀的主要原因是煙氣超溫(煙氣溫度超過布袋的工作溫度)和火星燒袋。
    防止煙氣超溫燒袋的主要措施有:(1)在鍋爐出口的煙道上裝設冷風閥,或采用噴水降溫措施。宿州生物質能電廠在設計時采用冷風閥,氣缸直徑為600mm,由熱平衡方程計算可知,當煙氣溫度達到一定時冷風閥打開,煙氣溫度可降低15℃以上;(2)若煙氣溫度持續上升達到旁通閥開啟溫度時,各分室提升閥關閉旁通閥打開,煙氣直接經旁路煙道排出。
    防止火星燒袋的措施有:(1)選擇防火材質的濾袋;(2)采用預噴涂技術對布袋進行預涂灰,確保布袋表面的初始層厚度;(3)采用預除塵技術,宿州生物質能電廠的除塵器本體結構采用氣流分布擋板,避免了火星直接撞擊布袋,同時使直徑較大的未燃盡顆粒直接落入灰斗。
造成布袋磨損的主要原因有:(1)煙氣分布不均,氣室局部過濾風速過高,致使粉塵加劇沖擊,磨損布袋;(2)布袋間的距離過小造成布袋間碰撞磨損,或是籠骨彎曲、籠骨與布袋底部間隙過小等造成的布袋與籠骨間的碰撞磨損;(3)噴吹管噴嘴與布袋口的豎直偏差較大,使噴吹管噴出氣流直接沖刷布袋上段產生磨損;(4)布袋清洗太頻繁或噴吹壓力過高亦會加速布袋的磨損。減小布袋磨損的措施有:(1)設計時應合理分布布袋,均衡氣流,宿州生物質能電廠采用的氣體2路分流方案有效解決了局部氣流速度過高導致的布袋磨損問題; (2)安裝時應控制好噴吹管噴嘴與布袋口的對
    正關系;(3)運行初期應保持較低的噴吹壓力和較長的噴吹周期,在布袋的表面保持一定厚度的粉塵初始層。
5、設計與制造中的其它問題
5.1除塵效率的控制
    要保持高效除塵應注意以下幾點:(1)過濾風速應合理。風速過高不但會使除塵效率降低同時還會造成布袋的過度磨損,風速過低則造成布袋和鋼材的耗量增大。宿州生物質能電廠的過濾風速為0. 90 m/min,單室離線噴吹時過濾風速為1. 03 m/min。(2)控制花板孔加工精度(孔徑和定位精度),應采用沖壓工藝加工成型,沖壓后孔的兩邊應去毛刺并打磨干凈。(3)必須保持旁通閥密封良好,否則會使部分煙氣直接經旁路煙道排出。
5.2本體的密封性
    除旁通閥的密封外,還必須做好除塵器本體的密封:(1)除塵器在拼裝時焊縫應做煤油滲漏試驗,確保焊縫嚴密不漏氣,拼裝的縫隙必須封死;(2)密封除塵器頂蓋,否則不但漏氣嚴重,而且由于箱體內是負壓,下雨時還會造成雨水的吸入,使布袋淋濕,灰塵板結,下灰不暢。
5.3過濾狀態與旁通狀態間的切換
    除塵器過濾狀態與旁通狀態相互切換時,必須保持除塵器內壓力平穩。宿州生物質能電廠布袋除塵器在調試時發現,過濾狀態與旁通狀態相互切換的瞬間壓力陡然上升,特別是煙氣流量大時,壓力上升加劇,并且在旁通閥關閉時各分室提升閥滯后1~2 s才打開。對此,將PLC控制程序調整為提前打開提升閥,5s后再關閉旁通閥。同樣,在各分室提升閥關閉前旁通閥也提前5s打開。調整后過濾狀態與旁通狀態切換時壓力變化平穩。
5.4灰斗下灰不暢
    由于生物質能燃料灰質較輕且含濕量較高,因此造成灰斗下灰不暢。為此,灰斗通常采用電加熱或蒸汽加熱,同時配有振打裝置或灰斗霧化裝置。另外,灰斗的下灰料位不能超過灰斗高度的2/3,灰斗壁板的角度必須大于60。,下灰口尺寸不應小于400 mm×400 mm。
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