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淺析生物質工程中的調試問題 木屑顆粒機(ji)(ji)|秸稈(gan)顆粒機(ji)(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)(ji)|木屑制粒機(ji)(ji)|生(sheng)物質顆粒機(ji)(ji)|富通新能源 / 16-06-27

摘要:隨著科技的發展,提倡環保成為當今世界的主旋律,因此這種發展資源分布廣、環境影響小、可永續利用的生物質等可再生能源,成為中國能源發展的重要戰略,生物質發電工程便隨之陸續建設起來。調試是生物質發電工程投產前不可缺少的環節,為了方便以后的生物質發電工程能更高速投產,現將以南宮生物質工程為例,與各位同行分享該項目在調試階段的一些原理及故障處理方式。
  關鍵詞:生物質發電;調試;分析
O概述
  國能南宮生物質發電工程的鍋爐采用丹麥BWE技術,燃燒玉米、稻草秸稈,額定蒸發量為130 Uh。汽輪機采用N30 -8.83/535型。高壓單缸、凝汽式汽輪機,通過剛性聯軸器直接帶動發電機。DCS系統采用山東魯能控制工程公司的LN2000分散控制。
1蒸汽吹灰
 蒸汽吹灰器是通過一定壓力和一定溫度的蒸汽,從吹灰器噴口高速噴出,對積灰受熱面進行吹掃,以達到清除管壁積灰,提高鍋爐熱效率的節能設備。
 國能南宮生物發電工程鍋爐設置有蒸汽吹灰系統,爐膛采用墻式吹灰器(11臺),第三回程采用可伸縮槍式吹灰器(5臺),省煤器和煙氣冷卻器所在回程采用耙式吹灰器(8臺)。吹灰器的工作蒸汽是由主蒸汽減溫減壓后獲得。
 現以HCB60ATO01長伸縮吹灰器為例,解釋蒸汽吹灰分系統調試時碰到的問題及解決方法。吹灰器正常運行流程是:吹灰器啟動后,脫離退到位限位開關;繼續前進,至到觸動進到位限位開關;再自動后退,至到觸動退到位限位開關。 吹灰器遠方啟動需要滿足的啟動條件有:無MFT信號;吹灰汽源電動閥開到位;蒸汽母管壓力不低于1 MPa;燃燒器的運行反饋正常且任一給料機運行。
 在吹灰器單體運行正常后進人分系統調試,此時不能投入吹灰用蒸汽,需要關閉吹灰汽源電動閥前的手動門。
 在運行過程中常常出現的故障及解決方法:
 (1)吹灰器遠程啟動后,很多吹灰器出現前進到一半行程時自動退回。
 正常吹灰器應為啟動后吹掃到進到位,然后自動后退到退到位。就地啟動運行吹灰器時均能走到進到位,然后退回。經檢查發現邏輯設計了急退信號,在吹灰器運行一半時間時,發急退信號到吹灰器會使其后退。這是因為急退用時時間過短,延長急退時間遠程啟動吹灰器便均能走到進到位。
  經檢查發現邏輯設計所有急退信號都匯集到一個總急退信號上。急退信號觸發后,所有吹灰器后退到退到位。雖然蒸汽吹灰系統正常運行時,只有單臺吹灰器運行,但急退信號為事故時緊急處理信號,不允許多次觸發。故此刪除所有吹灰器到急退的匯總,只保留畫面上的手動急停信號。
  (2)吹灰器遠程啟動時,經常會報出啟動失敗信號、超時信號和啟動超時信號現象的處理方法:
  啟動失敗信號是由啟動指令發出后一定時間內啟動完成信號未消失所觸發。啟動超時信號是由啟動指令發出后一定時間內啟動未失敗且啟動未完成時觸發。因為兩個信號都會使蒸汽吹灰程控中停,所以正常運行中不允許觸發此信號。
  根據現場實際狀況延長吹灰器運行后脫離退到位限位開關用時,吹灰過程中便不會出現啟動失敗信號;延長了吹灰器運行總時間,吹灰過程中也便不會出現超時信號。
 (3)吹灰器單體啟停運行正常后,進入程控啟動時,發現部分吹灰器不能正常啟動的處理方法。
  吹灰器不能正常啟動主要原因之一可能是吹灰器未脫離退到位限位開關。遇到此問題時建議適當延長啟動指令脈沖時間。
2煙氣除塵和疏灰
  國能南官生物發電工程鍋爐除塵系統采用布袋除塵系統,包括旋轉噴吹型脈沖袋式除塵器實現定時/定壓差噴吹和在線檢修。
  布袋除塵采用西門子S7 - 300來實現控制,同時與LN2000依靠modbus協議來實現數據通訊。
2.1煙氣除塵事故
 當煙氣除塵因布袋進口溫度誤動時,將會導致停爐。具體如下:除塵器解列后,除塵旁路一直未打開,過5s后除塵器重新投入。在此期間爐膛負壓極度增大或減小導致上料線著火,此時不得不手動停爐。
 這種狀況下,調用除塵歷史曲線分析,如下:除塵曾發生因布袋進口溫度誤動(Is內從100+跳變到50 000+),導致除塵解列,Is內數據恢復。在此期間,除塵旁路始終未打開(當溫度跳變時邏輯開旁路閥,布袋進口溫度恢復后,邏輯關旁路閥);布袋進口溫度恢復后,邏輯要求除塵器打開,但除塵延遲5s之后才完全投入;這樣導致了除塵解列1 s、同時旁路閥關閉,等同于引風機被解列,導致爐膛瞬間正壓,爐膛壓力跳變2 000 +kPa;除塵回復后爐膛壓力緩緩降下來,但正壓導致上料線著火后連續錯誤關送風機,爐膛又負壓過大;最后停爐。
  因布袋進口溫度誤動,而除塵解列后恢復過慢,在加上鍋爐操作員處理不及時均會導致停爐。現場解決方式為取消了除塵解列開除塵旁路閥,改為手動開啟。
  咨詢PLC廠家知道PLC參加邏輯控制的模擬量信號沒有防跳變的功能,而DCS實現模擬量的速率報警和壞點判斷很容易。通訊來的模擬量可以通過DCS增加模擬量品質判斷點(DI點,包括速率報警和壞點判斷),再將品質判斷點加入邏輯控制中。
2.2疏灰
  當設計疏灰量小于實際疏灰量,會導致氣源風機出力不足,為同時保證2套旋風分離器和2套布袋除塵器的疏灰量,可使用循環吹灰方式。即先吹掃2套旋風分離器灰斗的灰(約8 min),再吹掃1號布袋除塵器灰斗的灰(約10 min),最后再吹掃2號布袋除塵器灰斗的灰(約10 min),依次循環吹掃。這樣既保證了合理疏灰,又可避免因設計導致的處理不足問題。
  為了更好保證疏灰的正常,在投入灰斗電加熱器的基礎上可增加入灰斗噴吹閥,以保證灰斗不結塊。灰斗噴吹閥用氣為儀用空氣。每套旋風分離器有1個灰斗噴吹閥,旋風分離器疏灰投入時,進行噴吹;每套布袋除塵器有4個噴吹閥,布袋除塵器疏灰投入時,依次循環噴吹5s。
3故障的防范措施
  分系統調試會遇到各種各樣的情況,在保證單體運行正常時,還必須讀懂邏輯,懂得如何強制和修改不合理的程序,以保證系統的正常運轉。一般可以通過以下方式避免問題的發生。
 (1)必須要保證測點的接線緊固。所有測點屏蔽必須單方面接地,一般在DCS盤柜接地。
 (2)模擬量信號有無源和有源之分。壓力變送器屬于有源設備,須提供24 V DC電壓。電動調節門的模擬量反饋屬于無源設備,不能加入24 V DC電壓。
 (3) DI信號接入前,須防止串人強電,以防燒毀卡件。設備的運行、停止等反饋信號需設備帶電狀況下測線路對地電壓,以防串入強電。
 (4)單體調試后進入分系統調試前,須再次對點。在信號顯示正常情況下,可以通過拆線來判讀測點對應情況。
 (5)模擬量信號量程就地和DCS的必須對應。
 (6)運行設備前,檢查控制邏輯,保證邏輯的可靠性和正確性。
4結論
  以上是以南宮生物質發電工程為例簡單介紹了在調試過程中的一些原理與處理方法。希望能找出其中的優缺點,以便吸取教訓、繼續發揚優點,更好地開展以后的調試與試運工作。
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